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相似文献
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1.
陈建峰  周卓鑫 《水泥》2004,(4):27-28
我公司第1条1000t/d熟料新型干法生产线的生料制备系统使用Φ3.8m×7.5m风扫烘干磨。自2001年9月18日投产以来,出现不少问题,影响了正常生产。采取措施后,该磨系统已成功地达标达产,适应了烧成系统对生料的需要。1磨尾弯管积料1.1存在问题Φ3.8m×7.5m风扫烘干生料磨研磨体额定  相似文献   

2.
李锋 《水泥技术》1997,(3):52-52
磨机钢球配得好,可以大大地提高磨机的产。质量,降低能耗,节约材料。本文结合我厂生产情况谈谈磨机钢球的级配问题。1煤磨钠球级配本厂煤磨系统为2.2x4.4m风扫磨。当成品煤粉细度<12%(80μm筛余)时,煤磨设计产量为8t/h.煤磨钢球级配计算如下:研磨体装载量:x4.25x0.28x4.70=18.28(t)式中:Di-磨机有效直径,m;Li-磨机有效长度,m;-磨机填充率,%;-钢球的密度,t/m3。最大球径平均球径确定钢球级配如表1所示。该磨机钢球级配较好,在钢球装载量为90%时,磨机产量达到7t/h2生料磨的钢球生料磨系统为3.2x9m尾卸提升机循…  相似文献   

3.
我厂有一条年产20万吨Φ3.2×52mSP型窑生产线,生料磨是一台Φ3.2×7m+1.8m尾卸烘干磨,磨机各种工艺技术参数见表1,该磨为采用角螺旋衬板的单仓磨。1 问题的提出 该生料磨200年11月投产,2002年5月份开始,频繁出现烘干仓进球砸掉扬料板的现象,未及时补焊的扬料板又将其它的扬料板砸掉,从而出现恶劣的连锁反应,不但使停磨时间延长,而且给处理带来更大的困难。  相似文献   

4.
<正>我公司7 200t/d生产线采用双系列六级旋风预热器,生料粉磨系统选用了2台RM51/26/435生料立磨,配套主机功率2 840k W,设计台时产量300t/h。9MW纯低温余热发电项目于2014年1月投入运行,运行后,磨机产量降低,并出现了一些问题。为此,对生料立磨进行了一系列工艺参数改进。1出现的问题余热发电系统运行前,生料磨用窑尾风机循环风来补充风量,磨机系统入磨风温为210℃,运行后,入磨风温为125℃,台时产量由280t/h降为240t/h,磨机  相似文献   

5.
李永政 《水泥工程》2016,29(2):42-43
正0前言我厂成立于2010年3月,生料粉磨系统配有一台Ф4m×9m风扫磨。原材料由石灰石、砂岩、炉渣、铁矿石组成,设计产量为130 t/h,但由于原材料入磨粒度偏大及磨内分仓比例和研磨体级配不合理等因素影响,生料磨台时产量维持在120~125 t/h之间。由于回转窑连续进行多次提产技改,生料磨产量无法满足后续生产要求,严重时回转窑只能根据生料磨的台时产量进行投料,大大制约整条生产线的生  相似文献   

6.
针对粘土资源枯竭问题,江苏巨龙水泥集团实施了以粉煤灰和硅石代替粘土的技改工程。但改造后因原料的变更,导致入房物料易磨性变差而影响了φ5m×11.5m生料磨的产质量,并进一步影响察系统的运行。因此该厂在工艺分析的基础上,采取了调整钢球级配、用高铬球替代合金刚球、改造选粉机、加强石灰石二破的管理和减少系统是否是“漏风”等技术措施,效果显著。改造后的生料磨台时产量比调整前提高了12t/h,且节电效果显著。  相似文献   

7.
我公司第一条1 000t/d熟料新型干法生产线,在生料制备系统中使用了Φ3.8 m×7.5 m风扫烘干磨。自2001年9月18日投产以来,出现了不少问题,有的问题甚至严重影响了正常生产。在采取了一系列措施之后,该系统已成功地达标达产,适应了烧成系  相似文献   

8.
在水泥工业中,风扫磨主要用于烧成系统的煤粉制备,极少用于粉磨原料。进入80年代,新型干法窑迅速普及,窑尾预热器已发展到四级、五级,利用310~350℃的低温废气作为生料制备的烘干热源,对提升循环磨来说,意味着必须加大排风量,唐内风速、系统阻力和系统漏风也随之增加。当排风、提升、选粉三项电耗之和加大到与风扫磨的排风电耗相当时,提升循环磨的电耗与风扫磨很相近。在此情况下,风扫磨工艺流程简单,烘干能力大,投资省,运转率高,维护检修量小的优势已相当明显。因此,近年来风扫磨又得到了重新发展,日趋大型化且广泛用于生料粉磨。据资料介绍,国外已  相似文献   

9.
1概述我厂新建一条生料磨生产线,采用一台Φ3.4m×7.5m的烘干生料磨,产量为54t/h。磨尾废气的处理原设计采用一台大型的振打式玻纤扁袋收尘器,兼收提升机和高效选粉机的排风粉尘。工艺设计总风量为76000m3/h。因除尘器选型不合理,投产后粉尘排放浓度严重超标,磨机通风不  相似文献   

10.
我国预分解窑水泥生产线生料制备工艺有中卸烘干磨、风扫立磨、辊压机终粉磨及辊压机联合粉磨等几种粉磨系统。中卸烘干管磨系统适宜于磨蚀性较大的物料,但由于粗磨及细磨过程中始终存在研磨死区,电耗多在22~25 kWh/t范围内;风扫立磨利用料床粉磨原理,粉磨电耗多在14~18 kWh/t;辊压机联合粉磨系统工艺较为复杂,应用较少,吨生料制备电耗高于立磨系统,接近于中卸烘干管磨,一般在20~22 kWh/t;而辊压机生料终粉磨系统,充分发挥了辊压机挤压粉磨的技术优势,由于系统装机功率低,吨生料粉磨电耗最低。  相似文献   

11.
我厂φ2.4×10m中卸提升循环生料磨设有1.5m烘干仓,由热风炉提供热风,磨机设计台时产量为30t/h。在使用初期,由于烘干仓喂料装置经常被钢球砸坏以及烘干仓窜球,再加上生料磨系统附属设备故障,磨机系统运转率较低,台产也不理想。考虑入磨物料水分(见表1)还可适当降低,于1993年初取消了烘干仓,将其改为粗磨仓,新建了黄土、铁粉堆棚,并加强物料入库管理,以降低水分;对附属设备进行小改小革,以提高整个系统动转率。通过几年的实践摸索,磨机的台时产量已超过30t/h,最高的月平均台时产量曾达45.35t/h,…  相似文献   

12.
<正>1前言Atox辊磨集风扫、烘干、粉磨、选粉于一体,该粉磨系统被国内水泥行业广泛采用,其中Atox50磨可作为5000t/d或10000t/d熟料生产线配套生料制备使用。我厂拥有一条5000t/d熟料生产线,生料制备系统配有一台套Atox50磨设备。工厂生料粉磨具体流程见图1,有关主要设备选型见表1。从图1可见,工厂采用的是典型的三风机生料辊磨系统。自投运以来,工厂对该生料制备系统进行了一系列的摸索与调整。前些年设备成新率较高,工厂采用13~14MPa的大  相似文献   

13.
我公司生料生产采用的是烘干仓烘干物料、磨尾卸料方式。通过磨尾风机抽取窑尾废气,对磨内物料进行烘干;磨尾废气经旋风收尘器收尘,回料入磨。出磨物料由提升机输送至选粉机,选出的合格产品经成品斜槽入库。  相似文献   

14.
我公司风扫煤磨为3仓结构,规格为Φ3.8 m×(7.5+3.0)m,研磨体总装载量86 t,填充率24%。其中烘干仓长度3 m,粗磨仓长度2.75 m,钢球规格Φ60~Φ30 mm,衬板为中波纹衬板,装载量31 t;细磨仓长度4.75 m,钢球规格Φ30~Φ20 mm,其中以Φ25 mm和Φ20 mm为主,衬板为小波衬板,装载量55 t,同时仓内设置三圈挡料环,以控制磨内流速。  相似文献   

15.
兰宏伟  白建恭 《水泥》2014,(1):51-51
<正>1问题及分析我公司2500t/d生产线生料磨采用中卸烘干磨,该磨机烘干仓每块扬料板采用2条方头螺栓紧固,自2004年4月投产以来,螺栓经常脱落,大多是从根部切断。处理后,没过多长时间又会有螺栓脱落,造成筒体漏灰、扬料板掉落。螺栓经常脱落的原因是扬料板和筒体的配合关系不良,扬料板底面为平面,筒体为Φ4m的圆弧面,扬料板只有两个底边与筒体衬板接触。在生产中,衬板表面逐渐磨损,与扬料板边缘接触时产生缝隙,在扬料过程中,物料对扬料板的作用力使扬料板转动,  相似文献   

16.
1前言影响生料磨产量的因素很多,本文是利用正交试验法,将我厂Φ1.83mx6.4m生料磨(设计能力15t/h)由平均台产13—14t/h提高到17~18t/h的具体措施作一介绍。2验证原研磨体级配对该磨原研磨体级配(表1)做筛余曲线图。由附图看出:一仓曲线由磨头至磨内1.5m处平缓,说明该段粗碎能力不足,至2—3m处曲线较平直,说明该段细磨能力较弱;二仓曲线5~6m处曲线近似水平线,说明该段粉磨作用尤其较小。这说明钢球级配不合理。及硬度、易磨性等有关。根据经验公式:DCp=28·民计算,人磨平均粒度d。=15lllll,则钢球平均球径计算值…  相似文献   

17.
由于采用烘干风扫磨技术投资较大,同时对原有系统设备利用率较低,我公司在总结传统烘干风扫磨技术和多年磨机改造经验的基础上,经多次反复实践终于研制开发出了新型烘干兼粉磨技术和设备,用于改造现有干法生产的生料磨。经多家水泥企业中Ф1.83×7m、Ф2.2×6.5m和Ф2.4×8m生料磨使用后表明,该技术和设备广泛适用于入磨原料水分大及磨机产量低的生料磨技术改造。具有以下优点:(1)提产幅度大(可达30%~60%);(2)节能效果  相似文献   

18.
出磨生料CaO波动规律的分析及应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
黄忠祥  周卓鑫 《水泥》2004,(6):38-39
我公司第1条1000t/d熟料新型干法生产线生料制备系统中采用了椎3.8m×7.5m烘干风扫生料磨。生产中我们发现,出磨生料CaO的波动具有一定的规律性,通过分析原因,并把结论应用到实际操作中,从而提高了出磨生料的质量。1离析作用对出磨生料CaO的影响我厂系3组分配料,从试生产到2003  相似文献   

19.
我公司有两台Ф2.2×6.5m双仓圈流生料磨,台时产量一直徘徊在17.5t/h左右,吨生料粉磨电耗23.6kWh。将磨尾风机由Y5-47-6C(风量28800m3/h、2039Pa、功率22kW)改为Y9-38(风量34428m3/h、3000Pa、45kW)后、在磨尾加一台直径Ф750mm高1500mm热风炉,对磨内物料微烘干,台时产量提高至24.4t/h,吨生料电耗降低6.45kWh;2009年8~12月份降低电耗成本24.2万元。  相似文献   

20.
白云山水泥公司一条1000t/d水泥熟料生产线,生料粉磨系统主机设备是烘干磨机、袋收尘器和引风机,其生料粉磨产量在70t/h左右徘徊.后对生料粉磨系统进行取消烘干仓等局部改造,收到较好效果.  相似文献   

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