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<正>我厂在 150m3/h 制氧机上进行了提取液氮的试验,在不影响氧气、中压液氮纯度,仅对氧气产量影响 5~10%,且分馏塔的操作压力最高不超过 42kgf/cm2 时,每小时可提取40~60升纯度为99.99%以上的液氮。在生产气态产品的小型空分设备上提取液态产品,关键是如何补偿塔内的冷量不足,我们是采取提高操作压力的方法来增加制冷量的。1983年我们利用改造分馏塔的机会,在塔内增加了一 相似文献
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<正>我厂板式 1500m3/h 制氧机,1979年投产,配套于年产 2万吨合成氨重油造气。原制氧机生产能力由于受气温影响,氧产量冬夏季节相差达300m3/h。为了解决夏天产氧不足,根据分馏塔工况变化及设备能力,我们采用并联一台4L-20/8型无油润滑空压机补气,同时把更换下来的分馏塔的切换式热交换器热段作为空压机的二级水冷却器使用,于1982年6月施工安装,8月6日投运。投运后空气进装置的压力由4.8kgf/cm2上升到5.1kgf/cm2,氧产量由1600m3/h左右增加到 1750m3/h。根据并联的一台离心空压机的性能曲线,可知空压机气量要减少2m3/min 相似文献
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介绍了大庆石化总厂引进的林德10000m3/h空分设备辅塔技术改造及在调纯过程中工艺改进状况,即关闭膨胀机出口—污氮连通线阀门、减少污液氮回流量、加高氮气放空线高度。并分析了上述原因对精馏工况的影响。图3表4参6。 相似文献
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本文就膨胀换热器更改为氧氮液化器,对1000标米~3/时制氧机的膨胀空气量、膨胀机进气温度、精馏工况作了分析与计算。得出更改后,膨胀空气量可由27.95%减少到23.2%,膨胀机进气温度可由-147℃提高到-139℃,同时精馏工况也能得到改善,使氧气提取率由78%提高到82.5%。图5、表1,参考文献2。 相似文献
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<正>一、ЦТК型运输贮槽奥姆斯克制氧机厂及斯维尔德洛夫斯克制氧机厂生产。用于运输和贮存液氮、液氩或液氧。贮槽为双层,真空绝热。使用期2年内不需抽真空。工作压力2。5kgf/cm2 。ЦТК型运输贮槽技术参数见表1,原理流程图见图1、图2。 相似文献
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介绍湘钢从林德公司引进的采用分子筛净化空气、带增压透平膨胀机的6000Nm~3/h空分设备的流程、工艺指标、配套设备,以及装置的调试与试生产情况,并列述了该流程的优点及存在问题。性能考核:氧气量6215Nm~3/h,氧纯度99.67%;液氧169Nm~2/h(气态);纯氮量7923Nm~3/h,氮纯度1ppmO_2;总电功率4150kW。微机控制可靠。图2表5参3。 相似文献
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九江化工厂气体车间有一套1000m3/h制氮装置处于低负荷运行状态,氮气产量低,经常检修,分馏塔运行周期短。为了提高分馏塔的运行效果,我车间从以下几方面展开了工作,使1000m3/h制氮装置分馏塔基本上达到了长周期运行。1 现状 (1)预冷后空气温度设计5℃,实际12.59℃。 (2)出塔氮气量平均为444.3m3/h<1000m3/h。 (3)进塔空气流量平均为1937m3/h<2880m3/h(标准量)。 (4)纯化器再生气进口温度211℃(设计250℃),出口温度110℃(设计150℃)。 (5)透平膨胀机前压力平均为0.196MPa,透平膨胀机后压力平均为0.037MPa,均偏高。 相似文献
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<正>据林德公司产品目录介绍,1986年初接到世界各国大型空分设备的订货10套。其中:美国,两套,产量分别为:A.365t/d(10658Nm3/h)氧,99.5%820t/d(27306Nm3/h)氮,含氧量5ppm11.4t/d(267Nm3/h)氩,纯度99.999%B.1483t/d(43303Nm3/h)氧;99.5%23t/d(766Nm3/h)液氮243t/d(8092Nm3/h)气氮,含氧量 相似文献
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简介了大型高纯氮设备配套膨胀机的技术参数及要求,结合5000m3/h高纯氮设备膨胀机的设计经验,分析了膨胀机设计中的主要技术难点的解决方法及方案优化;同时,结合现场试车数据对膨胀机进行了性能分析。 相似文献
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150m~3/h空分设备,配用透平膨胀机后,压力提高到2.2~3.0MPa,转速提到10万r/min,控制好各点温度,充分发挥其高的制冷效率,每小时可提取30~40升液氮。 相似文献
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介绍某化纤公司有两套2000Nm3/h制氮装置和一套1000Nm3/h液化装置,经详细成本核算,气氮成本为0.068元/Nm3,液氮成本为0.16元/Nm3。指出大容量液化装置液氮成本可大幅度下降,从而使其应用展示美好前景。图1表1参1。 相似文献
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介绍兖矿鲁南化肥厂28000 m3/h空分设备配套的进口液氧泵、液氮泵和透平膨胀机等引进设备的设计参数,分析在运行过程中出现的液氧泵电机烧坏、液氮泵汽蚀、液氮泵迷宫损坏和透平膨胀机轴振动值波动频繁等问题,叙述了处理问题的方法和措施。 相似文献
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在氧、氮纯度、产量不受影响的前提下,通过采取改造氮气放空管道,降低上塔操作压力;利用膨胀机潜力,生产液氧、液氮产品;改进操作工艺,生产高纯液氩;采用液氧反充技术,缩短开车时间等措施,充分挖掘6000m3/h空分设备潜力、降低空分设备的综合能耗,使空分设备具备了生产液氧、液氮、高纯液氩的能力,取得了较好效益。 相似文献