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用振动时效法消除035柴油机机身残余应力船舶总公司第十二研究所(兴平713102)徐胜利,吴建鹏,李瑞城国营陕西柴油机厂焦建成,王爱国,马希重西安建筑科技大学马幼平035柴油机机身铸件属于大型复杂件。其外形尺寸为4200×1300×900(mm),重... 相似文献
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铸件残余应力的爆炸法消除 总被引:2,自引:0,他引:2
将铸件浸在水中,在水中距铸件适当位置放置炸药并引爆,铸件在爆炸引起的冲击载荷作用下,其残余应力的40%左右得以消除。该法具有生产成本低、污染小的优点 相似文献
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本文通过测定柴油机缸体的残余应力,分析热时效与振动时效消除残余应力的效果.结果表明,在本试验条件下热时效对消除铸件残余应力的效果明显好于振动时效. 相似文献
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振动消除宏观残余应力的机理目前在国内外尚未明确.根据大量的文献资料及柴油机机体振动消除残余应力的测试结果,提出了宏观残余应力平衡机理及振动消除残余应力的机理,并对振动消除残余应力作了动力学分析,认为振动时残余应力的释放与振动时间呈现指数关系,这一结果得到了试验的证实。 相似文献
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铸焊构件热残余应力振动时效振动应力实施技术探索 总被引:4,自引:0,他引:4
振动时效中结构振动模态决定附加振动应力分布;操作人员应依据结构残余应力分布特点选择合理的振动模态进行结构时效处理。合理的振动时效工艺应强度与残余应力匹配的大幅值振动应力和较低的循环加载次数。 相似文献
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振动时效(VSR)消除焊缝残余应力 总被引:8,自引:0,他引:8
针对传统时效时费力的种种缺陷,本文介绍了用振动时效(VSR)消除焊缝残余应力,通过大型测试平台的实际应用表明,用VSR技术进行时效处理的有效性。 相似文献
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利用铸件余热减少铸造残余应力 总被引:1,自引:1,他引:0
通过对减少铸造残余应力工艺的研究,提出了利用铸件余热减少铸造残余应力的工艺方法。广西玉柴机器股份有限公司在铸造厂新车间改造时应用了该工艺,效果显著:铸件铸造残余应力小于60MPa,与传统工艺相比,每吨铸件节电101.1kWh。 相似文献
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铸造残余应力某些影响因素的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对ZL102合金冷却后的残余应力进行了研究,给出了应力-时间曲线.发现E形应力框的粗细杆横截面积比、应力杆长度和浇注温度等因素对ZL102残余应力有着不同程度的影响,当粗细杆横截面积比为4时,残余应力出现极大值 相似文献
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刘书群 《组合机床与自动化加工技术》2010,(3)
铸造件在变形矫正中会产生很大的寄存残余应力,当该铸造件进行切削加工时,由于切削加工的作用会使构件内部残余应力重新分布,最终决定了构件的几何形状。因此,如何更好的预测、控制切削加工的残余应力,通过该残余应力与铸件寄存的残余应力的叠加,保证铸件切削加工后精确的几何形状是当前切削加工研究的关键问题。本文基于有限元仿真技术,针对于大型构件,从研究高速切削加工残余应力的特性入手,分析了残余应力的产生特性,并进一步揭示了残余应力对构件变形的影响,得出了仿真模型,对于预防铸造件加工变形,优化切削加工参数有很好的指导意义。 相似文献
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采用数值模拟软件JSCAST对精密车削加工中心HTC2050和精密卧式加工中心HMC50e灰铸铁床身铸件的充型、凝固过程、温度场、应力及变形进行模拟分析;采用盲孔法测量不同打箱温度下的灰铸铁床身铸件和粗加工前后的球铁滑枕箱体铸件的残余应力。结果表明:铸件下箱床身凝固慢,导致床身容易产生残余应力,且横导轨的应力比竖导轨大;导轨及节点处有缩松缺陷,易引起收缩应力;床身在长度方向的变形量比宽度和高度方向的变形量大;灰铸铁件的残余应力比球墨铸铁件大,较低的打箱温度有利于减小残余应力,粗加工后残余应力明显增大。 相似文献
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P. Hofer E. Kaschnitz P. Schumacher 《JOM Journal of the Minerals, Metals and Materials Society》2014,66(9):1638-1646
Two individual high-pressure die casting geometries were developed to study the influence of process parameters and alloy composition on the distortion behavior of aluminum alloy castings. These geometries, a stress lattice and a V-shaped lid, tend to form residual stress due to a difference in wall thickness and a deliberate massive gating system. Castings were produced from two alloys: AlSi12(Fe) and AlSi10MnMg. In the experimental castings, the influence of important process parameters such as die temperature, ejection time, and cooling regime was examined. The time evolution of process temperatures was measured using thermal imaging. Subsequent to casting, distortion was measured by means of a tactile measuring device at ambient temperatures. The measured results were compared against a numerical process and stress simulations of the casting, ejection, and cooling process using the commercial finite element method software ANSYS Workbench. The heat transfer coefficients were adapted to the temperature distributions of the die, and the castings were observed by thermal imaging. A survey of the results of the comparison between simulation and experiment is given for both alloys. 相似文献