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阐述了引进的STB转炉冶炼不锈钢的工艺特点,并讨论了冶炼过程的各种冶金行为,包括脱碳、增氮和耐火材料剥蚀等。 相似文献
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不锈钢生产工艺的缺点,是规定了采用氧化期和钢水在还原渣下静置,使钢水吹氧期铬的烧损增大(增大3~4%绝对值)和钢水合金化时钛的回收率非常的不稳定。长期以来,对于12X18H10T(12Cr18Ni10Ti)钢冶炼工艺的改进,都与氧化精炼期工艺的优化有关。因为成功地解决了这个阶段的工艺问题,就决定了随后电炉炼钢过程可正常进行。要大大减弱钢水的吹氧过程并减少吹氧时铬的不可避免的烧损,可以通过合理地选择:装炉原料的数量和成分;底吹的装置;温度制度和用电制度来达到。文献中有关该工艺问题的报道充满矛盾,这不仅因为不同企业炼钢的工艺特点不同,而且因为在解决氧化精炼过程中的个别小问题时,研究的方向各异使提出的建议存在局限性。 相似文献
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1.前言 1977年日本冶金工业公司安装了第一座生产不锈钢用的60 t AOD炉,用于代替原有的VOD炉。八年来,在提高生产率和降低成本等方面均取得许多进展。本文介绍AOD炉的工艺特性和操作经验。 相似文献
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铬矿直接还原合金化冶炼不锈钢的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过平衡和模拟试验,探明了铬矿直接合金化时,铬的还原速度与渣成分、温度、Ar气搅拌以及矿粒度、加入方式等的关系。由模拟转炉复合吹炼试验,在45min内可使[Cr]从零增至13%。 相似文献
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本文通过对不锈钢除尘灰的成分、粉化机理、还原机理、压球工艺和冶炼工艺的研究,制定合理的压球-干燥-冶炼工艺,采用此工艺对不锈钢除尘灰进行加工处理,结果表明:300系列不锈钢除尘灰加入特殊添加剂后压球,可有效的防止球的粉化;球干燥后采用矿热炉冶炼,可降低生产成本,提高了合金元素的收得率:镍的收得率达到93.3%以上,铬的收得率达92.6%以上,铁的收得率达90.1%以上,产品符合不锈钢厂使用标准要求,处理工艺达到国内先进水平。 相似文献
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介绍了不锈钢炼钢的总体概况和品种的发展情况,论述了不锈钢在铁水预处理、转炉、电炉、二次精炼、连铸等方面的技术进步,提出了不锈钢生产流程未来的发展方向。 相似文献
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以70 t EAF-GOR-LF-CC工艺生产304不锈钢为背景,分别对GOR冶炼过程初始钢液、终点钢液以及还原渣取样分析,重点考察了还原渣碱度、渣中残余Cr2O3质量分数(w((Cr2O3)))以及钢液初始硫质量分数(w([Ss]))对钢液深脱硫效果的影响规律,得出了以下结论:还原渣碱度对脱硫有较大影响,高炉渣碱度有利于钢液脱硫,但当炉渣碱度达到1.75以上时,炉渣碱度对终点硫质量分数(w([Sf]))的影响逐步变小。还原渣中残余Cr2O3对脱硫有阻碍作用,尽可能降低渣中w((Cr2O3))有利于提高GOR脱硫效果,当w((Cr2O3))降低到0.3%以下时,表观渣-钢间硫分配比(LS°=w((S))/w([S]))明显升高。GOR初始钢液硫质量分数越低,越容易获得最终低硫钢液,当w([Ss])<0.07%时,钢液中最低w([Sf])更容易降低到0.004%以下。根据GOR工业试验结果得出了冶炼终点时优化的表观渣-钢间硫分配比( LS°)随还原渣碱度、w((Cr2O3))和w([Ss])的变化关系。 相似文献
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通过对不锈钢主要冶炼设备———初炼炉、精炼炉、真空吹氧装置的分析以及一步法、二步法、三步法不锈钢工艺路线的比较 ,提出应根据不锈钢的生产规模、产品大纲、原料供应、现有车间条件和动力供应状况 ,合理选择相应的主要冶炼设备和工艺路线 ,以便达到最佳的经济、技术效果。文中列出不锈钢冶炼设备和工艺路线选择一览表。 相似文献
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下塔吉尔钢铁公司高炉从1992年开始使用平炉初渣冶炼钛磁铁矿,从而,降低了高炉含钛炉渣(TiO2为10%左右)的粘度,抑制了碳化物和粘渣团的生成发展。在平炉初渣占高炉配料3.5%,降低焦比4.5kg/t铁,提高高炉生产率1.3%,改善了生铁质量,降低生铁含硫量,提高其含钒量,同时使平炉车间的冶金残渣得到废物利用。 相似文献
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以鞍钢重型机械公司40 t VOD冶炼ZG06Cr13Ni4Mo钢的生产实测数据为依据,根据质量、能量守恒及热力学原理,采用系统工程的分析方法,从操作、化学反应、冶金计量和热化学计量4个层次剖析VOD冶炼过程,建立了VOD冶炼不锈钢的工艺模型。该工艺模型包含冶金模型和热模型,可以根据各输入物料的用量、成分与温度等输入值,方便地求出各输出物料的收得量和成分等输出的预报值。VOD生产结果表明,该工艺模型能较准确地预报VOD精炼需氧量、终点钢水成分及温度等,相对误差低于5%。 相似文献
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