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基于数值模拟方法,研究SCR脱硝系统导流板优化布置后,静态混合器不同半径、不同安装角设计方案对催化剂入口截面处氨气摩尔浓度和速度分布的影响。结果显示,半径1.0 m、安装角30°情况下催化剂入口截面氨气摩尔浓度偏差小于5%、速度偏差小于15%,氨气和烟气混合较均匀,满足SCR脱硝系统设计要求。 相似文献
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《能源工程》2015,(5)
为增强还原剂氨与烟气的混合均匀程度,研发了X型静态混合器,并将其应用于某电厂330 MW机组SCR脱硝反应系统。通过流体软件Fluent 6.3,采用标准κ-ε湍流模型进行数值模拟计算,研究了X型静态混合器压力降与覆盖率、烟气流速的特性曲线,氨氮摩尔比浓度与喷嘴数量的变化关系等,计算结果表明,在X型静态混合器作用下,90个喷嘴时首层催化剂入口NH3浓度Cv=2.7%,小于无混合器时288个喷嘴情况下NH3浓度Cv=3.1%,因此X型静态混合器能够有效提高氨气与烟气的混合均匀程度,减少喷嘴数量,简化喷氨格栅及其控制系统,满足SCR脱硝工程对静态混合器的设计要求。 相似文献
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《动力工程学报》2020,(8)
以折流板除雾器为基本结构,在折流板除雾器弯折管道处增加1排圆管,构成新型复合式除雾器。采用计算流体力学方法对折流板除雾器、带勾板折流板除雾器及新型复合式除雾器进行数值模拟和分析。结果表明:液滴粒径小于20μm时,新型复合式除雾器的除雾效率明显高于折流板除雾器和带勾板折流板除雾器;当入口流速为4 m/s、液滴粒径为10μm时,新型复合式除雾器比折流板除雾器的除雾效率提高了9.33%,比带勾板折流板除雾器的除雾效率提高了5.33%;新型复合式除雾器的管排对来流的节流作用和气流的湍动作用可提高除雾器的除雾效果;在管排处新型复合式除雾器对液滴的捕集数量最大,管排在新型复合式除雾器中起重要作用。 相似文献
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柴油机Urea-SCR系统数值模拟与混合器结构优化 总被引:1,自引:0,他引:1
采用计算流体力学和化学反应动力学相结合的方法,运用FIRE软件对某尿素选择性还原Urea-SCR催化器系统进行全尺寸模拟,研究分析了催化器的流场及尿素液滴和组分浓度的分布规律。未加SCR混合器前,催化剂内部还原剂分布均匀性较差,NOx转化效率仅为45%~60%。最后模拟了安装挡板式和叶片式混合器的SCR系统。研究结果表明:两种混合器都可以大幅改善SCR催化剂入口还原剂的均匀性,安装混合器后,NOx转化效率提高约30%,达到85%以上。经过分析对比,叶片式混合器在改善还原剂均匀性和减少压力损失方面优于挡板式混合器。 相似文献
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重型柴油机NO_x尿素SCR混合器的设计与试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
设计了2种紧凑型混合器,分别为带4个叶片的混合器1和带4组叶片对(8个叶片)的混合器2。试验用U型管和傅里叶变换红外光谱仪研究了混合器对压力损失和NOx转化效率的影响。试验结果表明:排气流量、排气管管径对压力损失影响较大,而温度对压力损失影响较小;混合器2的压力损失比混合器1的小;混合器使NOx转化效率最大提高约10%;混合器安装在喷嘴后端比安装在喷嘴前端时的NOx转化效率高;无混合器时外径63mm排气管对应的NOx转化效率比外径76mm排气管对应的NOx转化效率提高约8%。 相似文献
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在实际燃煤烟气全流程污染物排放控制中试平台上开展了宽温度脱硝催化剂的性能测试,研究了脱硝效率、运行温度和压差等指标,现场取样并计算氨逃逸质量浓度和SO_2/SO_3转化率,研究宽温度脱硝催化剂实际运行情况。分析了脱硝效率、煤质收到基硫质量分数、机组负荷和运行温度对SO_2/SO_3转化率的影响。结果表明:脱硝催化剂运行温度为275℃、脱硝效率为88%时,氨逃逸质量浓度小于2.25 mg/m~3,SO_2/SO_3转化率小于1%;机组负荷和运行温度对SO_2/SO_3转化率的影响较为明显。 相似文献
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为了降低火电厂烟气含湿量,以新型的上喷淋上进气喷淋塔为研究对象,采用FLUENT模型模拟喷淋塔内两相流体的运动,并与实验验证,采用单变量分析方法研究烟气流速、喷淋液滴直径、喷淋速度、喷淋流量四种因素对出口液滴逃逸率的影响。研究表明:操作条件对出口液滴逃逸率的影响程度液滴直径>进气速度>喷淋流量>喷淋速度;出口液滴逃逸率随着进气速度的增长而线性增长,喷淋流量和喷淋速度则反之;在进气速度3.5 m/s下,当液滴直径小于1.00 mm时,逃逸率随液滴直径减小而迅速上升;当直径大于1.00 mm时,液滴逃逸率几乎为0.0%,不受喷淋流量影响。 相似文献
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《节能》2019,(10):102-106
采用CFD模拟了2种蒸发冷却装置,讨论了一次空气入口温度和喷淋水温度对蒸发冷却装置效率的影响。通过模拟一、二次空气出口处的温度分布,水蒸气相分布以及装置内整个通道的温度分布,得到影响2个蒸发冷却装置的传热性能的变化规律。同时,比较2个蒸发冷却装置的传热性能,给出了一种确定蒸发冷却装置性能的方法。对于管式蒸发冷却装置,选择管径为5 mm和10 mm,管间距为5 mm和10 mm的装置进行模拟。对于板式蒸发冷却,取板长度为500 mm和1 000 mm,并且板宽度为6 mm,8 mm和10 mm用于模拟。通过模拟得到装置尺寸对蒸发冷却效率的影响。 相似文献
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《热能动力工程》2016,31(1)
采用CFD(计算流体动力学)软件对折线型三通道除雾器的流场进行数值模拟。根据除雾器内部流场的流动特性对气相采用基于雷诺时均方程的RNG k-ε湍流模型模拟,对液相采用基于Euler-Lagrange方法的DPM(固液离散相)模型模拟。研究表明:除雾器的除雾效率受自身板型、气流速度、液滴直径因素影响;随两板间距的增大,除雾效率降低;随液滴直径和气流速度的增大,除雾效率均增大;折线型三通道除雾器效率一般要高于两通道除雾器的除雾效率,当气流速度小于2 m/s或大于5 m/s时,两种除雾器效率相差不是很明显,当气流速度大于2 m/s且小于5 m/s时,折线型三通道除雾器则具有明显优势。 相似文献
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根据某柴油机设计一款喷嘴集成式选择性催化还原(SCR)系统,使其排放满足国Ⅴ标准,结晶量小于3g。首先研究穿孔管加混合器结构,结果表明这种结构的载体前端面蒸汽均匀性系数和尿素蒸发量不能满足设计要求,且在混合器上会形成大块结晶。随后提出一种新型混合腔结构,分析表明:载体前端面速度和蒸汽均匀性系数分别为0.95和0.98,载体能被充分利用;喷射系统采用三孔气助喷嘴,使得喷出的液滴直接撞向内筒圆管,在内筒圆管的高温作用下,液膜全部蒸发;此外尿素喷射轨迹会在底部形成2个较大旋涡,促进了液滴的雾化与混合。试验验证此结构SCR排放满足国Ⅴ标准,在低温工况下NO_x转化效率明显高于其他结构,尿素结晶满足设计要求。 相似文献
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静态混合器是化工工艺流程中一种在线的高效混合设备,其首次提出见于1959年荷兰的专利,到20世纪70年代逐渐在美国、德国、日本等国家工业界开始大量应用。由于静态混合器内部没有运动部件,可靠性高,长期使用对维护要求低,这个突出优点在石油化工、精细化工、轻工、食品、冶金等行业具有突出优势,目前逐步拓展应用到萃取、强化传热等领域。静态混合器常见的根据内部混合元件结构形式分为螺旋式和板栅条式,根据混合元件的不同,我国机械行业标准将静态混合器分为SV、SX、SL、SH和SK等五种类型,其应用的流体情况各不相同,随着混合元件改进,其应用领域正从传统的液-液混合拓展到强化传热、液气混合等领域。通过构建静态混合器三维模型,应用Fluent等数值模拟软件对静态混合器内部流动混合规律进行研究,其模拟结果直观、可靠,有助于开发新型混合元件的静态混合器和静态混合器工程化设计选型。 相似文献