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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 343 毫秒
1.
Z3040×16A、Z3050×16型摇臂钻床是近年来参照国际标准设计制造成功的多功能新系列产品。机床采用液压预选变速;主轴箱、摇臂、立柱均由液压夹紧;主轴正反转、停车(制动)、变速、空挡用一个手柄操作。它具有性能完善,使用安全、可靠、方便、易于维修、  相似文献   

2.
Z3040摇臂钻床是国产摇臂钻床系列的基本型产品。该系列机床主轴正、反转、空挡、制动以及主轴转速和进给量变换均靠液压操纵实现。主传动和进给传动变速齿轮都采用了轴中心提拉式结构,变速油缸设在滑移齿轮所在轴的顶部,各传动齿轮与传动轴全封闭于主轴箱内。传动链一旦发生故障,其故障原因分析比较棘手,因机床主轴传动变速和进给传动变速均为液压与机械联合实现。机床  相似文献   

3.
以Z3040-16摇臂钻床为参考机型,对主轴变速系统进行了液压改造。改造后的液压摇臂钻床的主传动和进给传动的低速段均用某集团MC6型轴向柱塞液压马达,以实现液压无级变速;高速段则采用机械无级变速,其间配以齿轮传动过渡。  相似文献   

4.
在某一台Z3040摇臂钻床的主轴变速中有8级速度档不能正常运转,见图1(圆圈所标即为故障档)。我们采用转速图逆向追踪的方法,迅速查明了故障的原因。在此作一简要介绍。一、故障分析 Z3040摇臂钻床的液压预选变速机构是用来控制主轴变速的。变速油缸均布置在滑移齿轮轴的上端,见图2。Z3040摇臂钻床主传动系统见图3。活塞在传动轴的中心孔内,通过拨销推动滑移齿轮移动。各滑移齿轮要实现不同的变速,则决定于各油缸油路的接通情况,又决定于预选阀所选定的主轴转速。预选变  相似文献   

5.
Z3040摇臂钻床是我国自行设计摇臂钻床系列的基本型产品.该机床主轴正、反转、空档、制动以及主轴转速和进给量变换均靠液压操纵实现.主传动和进给传动变速齿轮都采用了轴中心提拉式结构,变速油缸设在滑移齿轮所在轴的顶部,各传动齿轮与传动轴全封闭于主轴箱内.传动链一旦发生故障,其故障原因分析比较棘手.因为机床主轴传动和进给传动变速均为液压与机械联合实现.机床在工作中如出现:若干档转速突然没有,某几档转速会停等故障.这涉及到液压与机械两个方面.维修人员若对产生故障的原因分析不清,便盲目乱拆,不但修不好机床,还有可能造成新的故障,导致停机修理时间过长.  相似文献   

6.
以摇臂钻床Z304(016为例,对主轴变速系统的机械传动改造为液压传动系统,在系统的主控制回路上采用模糊控制和PID控制结合的精密电液比例调速系统,使系统具有动态相应快、稳态精度高的特点。  相似文献   

7.
257型横臂钻床是苏联五十年代产品,我国仿制产品为Z37型。国内目前已不生产此种型号机床了,但在机械加工工厂内还有不少这种类型的摇臂钻床。我厂的257横臂钻床使用至今已26年,加工效率较高,是我厂关键设备之一。但自1963年以来,一直反映液压变速不顺利:(1)变速慢,(2)主轴变速有某几档开不出。虽经两次大修,但未能彻底根治。1982年利用预测和大修,我们将液压变速系统单独分离出来逐项诊断、调试,终于找出病根,解决了问题。现将排除故障的法介绍如下;  相似文献   

8.
我公司生产的摇臂钻床一直没有主轴自动卸刀装置。近年来,进出口公司经常反馈国际市场急需具有主轴自动卸刀功能的摇臂钻床。为了更好地满足市场需求,降低操作者的劳动强度,在不改变机床主体结构前提下,研制了具有主轴自动卸刀功能的摇臂钻床,达到了设计要求,值得在摇臂钻床产品上推广应用。1.工作原理主轴自动卸刀装置采用液压卸刀,  相似文献   

9.
南京第四机床厂研制的该钻床是在Z3035B×12型摇臂钻床的基础上,改进设计的一种在主轴变速时采用电磁离合器和制动器的机械操纵式摇臂钻床。该机床主传动电机功率24/3kW;在抗拉强度为500~600Pa的钢材上能钻φ40mm 的孔,在普通灰铸铁上钻φ58mm 的孔;主轴变速范围43~2058r/min,共12级。它具有钻孔、扩孔、锪孔、铰孔、刮平面和攻丝等多种作业功能。配有快换夹头及可倾式工作台,能不停车快速更换刀具;还可与该厂研制的 TJK12500型数控工作台相结合使用,可兼作铣床和数控钻床之用,以提高工效,扩大其使用范围。  相似文献   

10.
用PLC改造摇臂钻床贵州工业大学郑贵源现就用PLC改造Z3040摇臂钻床作一介绍。Z3040摇臂钻床是我国生产和使用较多的钻床,从控制上讲,需机、电、液压等相配合而且要进行时间控制。具有主轴的旋转运动和进给运动以及摇臂沿外立柱的垂直移动,主轴箱沿摇臂...  相似文献   

11.
我厂有一台Z3080摇臂钻床,经七年使用,变速箱出现了主轴正转噪声大和发热的问题。于是,我们清洗了液压系统中的油泵和管路,更换破损的油管、密封垫及正反转离合器摩擦片,但故障仍然存在。经过观察,发现:(1)操纵阀手柄在正转位置有噪声;(2)操纵阀手柄在反转位置时没有噪声;(3)操纵阀手柄在变速位置时,主轴正转,但此时没有噪声;(4)变速箱中带有正反转、刹车离合器的Ⅲ轴发热,热源是由于摩擦片打滑引起。  相似文献   

12.
某台Z35A摇臂钻床已使用多年,为了确定是否应进行大修,我们使用诊断仪器对机床进行了较为全面的故障分析。Z35A摇臂钻床主轴转速16级,变速范围25~2000r/min,进给 16级,进给量范围0.04~3.2mm/r。有关参数见图1。  相似文献   

13.
XK5040—1型数控铣床是北京一机床生产的数控机床。因其机械传动简单稳定,液压系统设计比较合理,系统功能齐全,成为80年代国产数控铣床的精品。现将我们所见该型机床的故障及排除方法写出,供大家参考。 1.主轴无法变速 故障现象:新机因电气故障无法使用,而放置了一段时间,电气故障排除后,输入主轴变速指令,主轴  相似文献   

14.
介绍了对车床的数控化改造,着重介绍了运用变频调速技术改造车床主轴变速系统和运用液压技术改造卡透夹紧装置的方法。  相似文献   

15.
龚宏武 《机械制造》1992,30(1):38-39
我厂有多台 Z3040、Z3050液压摇臂钻,其主传动链曾多次发生故障。诸如:若干档转速没有、转速与刻度盘不符(俗称乱档)、某几档转速会停等。对于这类主传动链故障,由于机床主轴变速传动及进给变速传动均为液压——机械传动,因此其故障的分析判断方法与传统的思路方法有所不同。经几年来的实践摸  相似文献   

16.
蔡静之 《机械制造》2002,40(8):58-59
机械传动改装分析与设计以M2200Z内套挡边磨床为例,原磨床主运动传动链砂轮主轴、工件主轴及进给运动链均采用机械传动方式,砂轮主轴和工件主轴只能提供几级转速,机械传动链过长,齿轮箱笨重,启动摩擦惯性大。针对机床存在的一些问题,笔者对机械部分进行了以下方面的技术改造:①将用于工件变速的齿轮减速箱拆除,采用变频调速方式实现无级变速;②将原来用于砂轮变速的三级带传动装置拆除,设计安装了中频变频调速电主轴装置;③保持原静压导轨不变,安装内循环紧密滚珠丝杠传动装置,将原有的工作台液压进给和手动砂轮进给机构…  相似文献   

17.
针对卧式重型车床的特点设计了主轴箱液压系统.该系统主轴采用静压轴承,花盘下方设置静压托架,主传动的变速、刹车采用液压传动,油箱的油位实现自动控制,并给出了静压托架油垫的计算方法.  相似文献   

18.
为了节省资金 ,我厂利用原废弃的一台旧摇臂攻丝机 ,使用其立柱与底座 ,另改造一个旧液压站 (更换集成块 )并进行改装设计 ,制造了一台小型液压珩磨机 ,以满足生产需要。其结构简单 ,类似于摇臂钻床(如图 1) ,满足批量加工要求。图 1 改装的液压珩磨机1 横杆  2 双头螺栓  3 快速升降油缸  4 电动机 5 立柱  6 底座  7 工作台  8 夹具  9 工件 1 0 珩磨头  1 1 往复油缸  1 2 主轴箱  1 3 涨缩油缸主轴箱体兼作横臂 ,立柱的一侧装主传动电动机 ,另一侧安装主轴 ,用三角皮带传动。在立柱顶端设置快速升降油缸 ,完成珩磨头…  相似文献   

19.
大家都知道,在摇臂钻床上,可以迸行钻孔、扩孔、锪孔铰孔、镗孔、攻螺纹、用刀头和端面刀具切削平面和做其它类似的加工工序。利用特种刀具还可以做孔内车削环形沟槽等复杂的加工工序。通常,在摇臂钻床上加工的工件都是中等件和大件,被加工孔的直径和被加工工件的材料都在一定的范围内变化。因此,摇臂钻床的主轴转速必须具有较大的调整范围。表1是各种规格摇臂钻床的常用的调整范围。规格愈大的摇臂钻床,其调速范围愈大。 为不使生产率损失过大;主轴转速数列的公比φ 常取为 1.26,也有取为 1.41的。这样一来,主轴转速级数就较大,给传动设计…  相似文献   

20.
以ZA3050×16型摇臂钻床为例,介绍了摇臂钻床底座、立柱、摇臂、主轴箱、工作台等主要部件的基本修理工艺。  相似文献   

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