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相似文献
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1.
基于负序电压分布的发电机定子匝间短路保护   总被引:1,自引:1,他引:0  
提出发电机定子绕组匝间短路保护新判据方法,包括主判据和闭锁判据.主判据由发电机机端负序电压和中性点负序电流构成;闭锁判据由发电机机端负序电压、主变高压侧负序电压、主变中压侧负序电压、高厂变1分支负序电压、高厂变2分支负序电压构成.如果主判据为真,再判断闭锁判据是否为真,如果闭锁判据也为真,则立即闭锁保护,否则延时保护动作并发告警信号.所提方法不仅可对发电机的各种非对称故障进行反应,还可以对主变及厂用变压器的一部分内部故障进行反应;与纵向零序电压方案相比较,可不增加一次设备并且容易双重化;在靠近发电机中性点处相间故障时,可得到较高的灵敏度.  相似文献   

2.
发电机负序反时限过流保护动作特性分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
众所周知,负序电流对运行中的发电机影响很大。因为负序电流在气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速,在转子部件中产生倍频电流。该电流容易造成在转子上电流密度很大的某些部位局部灼伤。为了保护发电机不受负序电流损坏,发电机上都装有负序反对限过电流保护装置。负序反时限过电流保护是发电机的主保护之一,一般由专用的负序反时限过电流保护继电器构成。国内各主要继电器厂家都有各自型号的负序电流反时限继电器,其允许的负序电流人大小与电流持续时间有关,通常用数学模型Igt<A。A值的大小决定了保护的动作特性。A…  相似文献   

3.
何鸣 《华东电力》2003,31(2):31-32
对一起 5 0 0 k V侧瞬时故障引发的 2台 3 0 0 MW发变机组误跳闸的事故进行了分析 ,就发电机负序过流速断保护整定问题进行了讨论。提出发变机组的负序过负荷保护中负序反时限过电流保护动作特性的上限电流可靠系数的选取原则 ,就该类事故的防范措施提出了相应的建议 ,如新设备投运后 ,对全部定值应定期核算检查 ,应重视快速跳闸的保护定值 ,尽可能简化后备保护等  相似文献   

4.
王永辉 《电世界》2010,(3):43-43
1事故现象2007年7月我处新建110kV城郊西风井变电站运行不久,综合自动保护后台报2号主变低后备保护复合电压闭锁过电流t,时限动作(有故障电流),6kV母联6100开关跳闸。6kV I段失压。当时运行方式:2号主变带6kVI、Ⅱ段运行,1号主变处于建设阶段,接线见图1。  相似文献   

5.
王永辉 《电世界》2009,(2):39-39
1 事故现象 2007年7月我处新建的110kV城郊西风井变电站运行不久,综自后台报2号主变低压后备保护复合电压闭锁过电流t,时限动作(有故障电流),6kV母联断路器6100跳闸,使6kVⅠ段失压(当时2号主变带6kV Ⅰ、Ⅱ运行,1号主变处于建设阶段)。  相似文献   

6.
读者反馈     
贵刊1999年第7期刊登的《发电机负序反时限过流保护误动分析》[1]和文献[2]内容相同,均认为在切除外部两相短路后,发电机负序反时限过流保护又以I2 2 t≥A动作判据切机,认定该保护误动。由此,文献[1]、[2]提出保护“误动”的原因和对策,对此表示不同看法,愿与作者商榷。(1)以I2 2 t≥A为动作判据的保护是发电机转子表层负序过负荷主保护,完全不同于负序过流后备保护,后备保护的定值和延时必须与相邻元件保护配合,保证系统保护的动作选择性。作为防止负序烧转子的唯一主保护,它的动作完全由I2 2 t是否到达A值决定,没…  相似文献   

7.
汪军 《电世界》2009,(5):33-35
1 现场情况 某造纸厂高压配电工程停用3年后重新起用。该配电系统有2台变压器。1号主变容量2000kVA,电流互感器变比150/5,开关整定按设计要求为:速断20A、0s动作,过流10A、0.3S动作。2号主变已坏,电流互感器变比100/5,保护未投入。进线电流互感器变比为300/5,速断39A、0S动作,过流8A、0.7s动作。保护全部为电磁型继电器,就地安装在开关柜门上。  相似文献   

8.
主变的主保护都装有电气量保护和非电气量保护。电气量主保护为电流差动保护,保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,其运行情况直接关系到变压器的安危。本文从一起负序系统主变差动带负荷试验过程中出现的问题进行分析,打破了常规的思考方法,进一步明确了主变带负荷试验的重要性,提高了主变带负荷试验的正确性和可靠性。  相似文献   

9.
2006年7月,江苏南通通州35 kV十总变电站主变保护高后备动作跳闸,造成全站失电.工作人员赶往事故地点发现,该变电站后台机没有任何保护动作信号,仅在1号主变保护装置WJBK-2C型保护中,保护动作信号灯亮. 工作人员进入该保护的菜单,查询事故报告,发现仅有高后备保护动作的报告,报告中缺乏应有的事故动作时间及动作电流、动作相别等.用继电保护试验台对1号主变保护进行保护校验,发现保护校验产生的保护动作报告能详尽记录所有的动作信息,包括每次的动作时间、动作电流、动作相别等,而后台机也能如实反映动作的所有信号.  相似文献   

10.
寿海宁 《宁夏电力》2011,(4):30-34,39
针对马莲台电厂1号、2号机组主变比率差动保护在区外连续多次故障的动作行为,通过理论分析,得出结论:马莲台电厂1号、2号机组在连续2次区外故障冲击后,尤其是在第1次出现故障电流时,对侧330 kV徐家庄徐铝I线断路器故障跳开,主变电流互感器(CT)有剩磁,且在线路保护重合闸750 ms动作后,对侧断路器又重合于永久性故障,此时的故障电流与2种CT剩磁衰减的时间不一致,导致2种CT感应到的电流不一致,且三相差流中的谐波含量很低,造成差流,导致主变比率差动保护动作。通过仿真实验对结论进行验证,并根据实际情况提出了相应的整改措施。  相似文献   

11.
介绍了某发电厂发电机在升压过程中,发变组断路器闪络保护动作造成一条500 kV线路跳闸的事故调查分析过程.通过分析,发现造成该事故的原因是该电厂在进行变压器直流电阻测试后,未采取去磁处理,主变铁心中产生剩磁,导致机组在升压过程中产生负序电流,满足断路器闪络保护动作条件,造成此次500 kV线路跳闸事故.针对该问题深入分析了负序电流的产生及剩磁对发变组保护的影响,并提出了相应的预防措施.  相似文献   

12.
张孟军 《广西电力》2006,29(2):31-32
平班电站主变第一次投运,为检验主变启动保护是否能躲过主变涌流,对2号主变进行了5次冲击试验,证实主变差动保护能够躲过励磁涌流。并发现了基波最大值及主变涌流最大值均出现在C相;冲击电流最大值接近定值;二次谐波分量达到定值;发变组保护C柜中的QF失灵元件动作等重要情况,且进行了细致分析,修改了保护装置定值,保证了2号主变顺利投产。  相似文献   

13.
特高压变电站站用电系统设计探讨   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
李苇  卢铭 《电力建设》2009,30(2):25-27
针对荆门1000kV变电站一次接线特点,站用电系统采用2级降压方式,通过110/10kV、10/0.4kV2级变压器串联,中间经电缆引接且不设任何开断设备。对站用变回路电流互感器参数选择、站用变保护范围及其配置、备用电源投入等方面的设计进行分析,一期1号主变、0号备用变配设纵联差动保护、高压侧电流速断保护以及后备过流保护和低压侧零序电流保护、非电量保护,0号变110kV侧还装设了零序电流保护。由于2级串联变压器之间不设开断设备,电量保护动作时不区分故障元件。  相似文献   

14.
司增彦  封莲 《电世界》2013,(6):26-29
1 实例1 某公司110kV古彭变电站两台主变容量2×50MVA,2010年最高负荷60MW。2号主变型号为SZ9—50000/110,额定电流2749A,联结组别Ynd11,投运时间为1997年1月。2010年7月23日,10kV古九线分路过流保护跳闸(二次动作电流有效值为97A,过流二段动作),重合闸保护合闸,后加速跳闸,2号主变轻瓦斯告警。  相似文献   

15.
高压电动机负序过电流保护整定计算   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析、计算了各种运行情况下电动机的负序电流,分析了各种运行方式下出现负序电流对电动机的危害,粗略估算了各种运行方式下出现负序电流的允许时间,并分析了各种运行方式下正序电流与负序电流、负序功率方向的关系,指出无负序功率方向闭锁负序过电流时常用整定值存在的问题,在区外不对称短路时易引起误动。对不同负序过电流保护动作判据、不...  相似文献   

16.
本文分析了发电机负序反时限电流保护动作特性。通过分析,提出一项建议,以求发电机负序反时限过流保护继电器更接近实际。  相似文献   

17.
负序功率方向在目前应用日益广泛,运行实践表明,由于安装调试、运行维护人员的现场经验及理论水平有限,对调试方法和试验结果缺乏理论分析或分析错误:因而误接线、误判断时有发生,造成误动作或拒绝动作,直接威胁主变、主机乃至电力系统的安全运行。为此本文利用对称分量法理论分析表明,当负序功率方向保护安装处正方向上发生不对称短路时,负序功率方向继电器所感受的负序电流I2超前负序电压U2为105°,并提出利用负荷电流工作电压模拟试验判断其负序功率方向保护的正确性检查的程序,供继电保护安装调试、运行维护人员参考。  相似文献   

18.
正1现场情况某企业总降压变电站1号主变差动保护动作,轻重瓦斯保护信号掉牌,110kV断路器跳闸,事后确认1号主变6kV侧短路接地,需要返厂家维修。1号主变型号为SFZ8-20000/110,一次侧电压110kV、电流105A,二次侧电压6.3kV、电流1833A,阻抗电压  相似文献   

19.
正1事故概述2016年06月10日8:57,大庆油田35 kV喇二联变电站1号主变差动保护动作,主变高低压侧断路器跳闸。同时,位于喇二联变电站6 kV I段母线的1号压气线6291速断动作跳闸。2事故原因分析2.1波形分析调取喇二联变电站1号主变差动保护动作时,上级电源侧燃机电厂电气分厂35 kV热喇线937波形如图1所示。从波形中看出,喇二联变电站1号主变差动保护动作时,燃机电厂电气分厂35 kV热喇线937电流互感器感应到三相短路电流。  相似文献   

20.
<正> 目前,国内大都采用两段式定时限负序过流保护来构成发电机的负序过流保护。它的一段反映负序过负荷,动作于信号;而第二段则反映负序过电流,动作于跳闸。但是,这个保护不能确切的反映发电机转子的热特性,所以满足不了大型机组的要求。 由于当系统发生不对称短路或断线故障时,发电机定子绕组将流过负序电流,并在发电机的气隙中建立负序旋转磁场,造成转子上感应出两倍额定频率的电流,引起转子表面很大的附加发热。而且倍频电流在转子中部沿轴向流通和转子本体端段附近转向周界方向,形成闭合回路,更引起各部件的接触面的局部高温,可能引起严重的电灼伤,甚至有护环松脱等危险。  相似文献   

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