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1.
高精度数控机床伺服系统控制原理研究 总被引:1,自引:0,他引:1
讨论和分析了数控机床伺服系统的闭环和半闭环控制;并讨论数控伺服系统所采用的先进双闭环控制理论,弥补了单一控制方式的不足,表明了其不仅具有高精度的位置控制功能,而且还有极高的稳定性和易调试性;另外,采用了先进的光栅反馈补偿装置,使机床具备了超精密的定位和轨迹跟踪功能,能实现大型光学零件的超精密加工. 相似文献
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讨论和分析了SLS快速成形伺服系统的闭环和半闭环控制,并提出了利用双闭环控制实现伺服系统的高精度控制。研究表明,SLS快速成形的双闭环控制能够获得较好的控制稳定性并能进一步提高原型件的成形精度。 相似文献
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新型双闭环高精度数控机床 总被引:1,自引:0,他引:1
针对制造工业对高精度数控机床的需求,研究开发出新型双闭环高精度数控机床系列产品。其特点是,采用转角—线位移双闭环位置控制和信息化精度创成技术,既具有高档全闭环机床的加工精度,又具有半闭环机床的稳定性和环境适应性,并且其造价与普及型数控机床相当。实际应用证明,双闭环机床在复杂精密零件加工方面具有良好效果 相似文献
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高精度伺服转台通常要求能够在极低的速度下实现位置的实时跟踪,所以,对转台的速度控制系统提出了很高的要求.介绍了一种用于高精度伺服转台的速度控制系统.在结合电机的物理参数及其数学模型进行详细分析后,在使用PID控制器的基础上进一步提出了按照最佳二阶模型进行开环设计的速度控制方案.给出了理论设计值和实际测得的模拟速度环幅频和相频曲线.并由此得到系统的谐振频率约为118 Hz,闭环带宽约为230 Hz,伺服转台最低速度可以达到1.06"/s,即14 d/r.由于系统的速度控制指标为1 d/r,因此该模拟速度环达到并且优于预定的指标. 相似文献
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伺服系统是数控机床的重要组成部分,数控机床的精度和速度指标等往往由伺服系统决定.伺服系统经历了从步进伺服到直流伺服进而到交流伺服的发展过程.而且随着技术的发展,高速高精度加工的直线驱动已成为伺服系统发展的新趋势. 相似文献
6.
以自行研制的微铣削数控机床的双闭环进给伺服系统为对象,对其动态性能进行了研究,采用PID及前馈复合控制方式对角位移伺服环及线位移伺服环进行了调整,有效地提高了系统动态响应性能. 相似文献
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随着我国现代制造行业加工水平的不断提高,对数控机床的应用已经普及,尤其是全闭环数控机床在许多行业中的应用越来越多,如何提高数控机床尤其是大型数控机床的位置精度和加工精度,一直是全闭环数控机床的一大难题。 相似文献
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精密数控机床的转角-线位移双闭环位置控制系统 总被引:10,自引:2,他引:10
研究出一种双位置闭环高精度伺服控制技术,并结合国情开发了用于高精度数控机床的新型双闭环位置控制系统。该系统可对各种类型的数控机床实现以高精度、高稳定性和优良的动态性能为特征的全闭环位置控制。应用于数十台国产数控机床上,在复杂模具零件和精密孔系零件加工方面取得良好效果。 相似文献
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基于人机界面的高精度数控内圆磨床伺服系统构成与控制 总被引:2,自引:0,他引:2
针对高精度数控内圆磨床的进给系统,提出了伺服系统的构建方法和参数,并创建了基于人机界面环境下的伺服系统的控制方法。 相似文献
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本文主要从数控机床概述、数控机床对进给伺服系统的要求、数控机床伺服系统故障类型、完善数控机床及伺服系统的措施等方面进行了全面的阐述。 相似文献
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张立群 《精密制造与自动化》2004,(2):39-41
本文介绍了一种伺服系统模块化设计方法,给出了一个在高精度两轴转台中应用伺服系统模块化设计的实例。研究了模块选择、模块开发、模块组合及模块调试等问题,并用频率响应法设计控制模块算法和确定算法参数。 相似文献
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在高精密机床研制中,进给系统的精度对机床的加工精度影响很大,本文对机床爬行问题进行了分析和研究,对实际应用有较好的参考和指导作用。 相似文献
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气动伺服系统机理建模的实验研究 总被引:16,自引:0,他引:16
本文对气动伺服系统机理建模方法进行了讨论,阐明了气动伺服系统机理建模的原理和特点,着重对控制阀的压力一流量方程进行了实验分析,根据实验结果,提出了流量修正公式。 相似文献
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为提高削片机的工作效率,保证作业的安全性,解决随动系统跟踪过程中响应慢、稳定性不足等问题。以削片机进给机构液压随动系统为研究对象,基于工作原理进一步分析系统中双喷嘴挡板二级电液伺服阀和四通阀控非对称液压缸2个主要部件的结构特性,并建立相应的数学模型。根据系统原理框图,推导随动系统的开环传递函数,采用MATLAB仿真软件搭建系统Simulink仿真框图,通过PID控制器校正系统,对比分析校正前后的仿真结果。结果表明,系统截止频率由86.3 rad/s降为25.8 rad/s,响应时间由0.679 s缩短至0.302 s,幅值裕度提高至为6.09 dB,校正后系统稳定性增强。 相似文献