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针对核电用奥氏体不锈钢钢丝研制过程中存在的单向扭转性能不均匀及异常断裂问题,利用光学显微镜(OM)与扫描电镜(SEM)等手段,对该钢丝的金相组织、单向扭转断口及断口附近表面形貌进行了分析。研究发现,产生单向扭转性能不均匀与异常断裂的主要原因是钢丝表面质量较差及钢丝用钢棒焊接连接处局部过烧。通过将拉拔模具由钨钢模更换为聚晶模、润滑剂由润滑粉更换为水性油等措施,改善了钢丝表面质量;通过适当降低焊接接头处焊接时的热输入,消除了单向扭转时异常断裂的问题。改进后钢丝单向扭转圈数趋于均匀且最大扭转圈数可达169 圈,远高于技术要求值。 相似文献
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一、硬斑现象及其影响 在钢丝生产过程中焊接头断裂是影响生产效率主要因素,断裂频繁会使高速连续拉丝机的优势无法发挥。焊接断裂一般为以下几类:(1)接点断裂; (2)热影响区断裂; (3)热影响区之外的断裂,断裂点一般在热影响区附近,有硬斑特征。 本文研究的对象是上述第三种断裂,因为有硬斑在断源处,所以称之为焊接硬斑断裂。 相似文献
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罗卫 《金属材料与冶金工程》2004,32(4):25-27
大规格高碳盘条在焊接过程中经常出现焊接异常,焊接质量差的问题,其原因一是盘条本身的缺陷,二是焊接工艺的问题。据此对焊接断裂原因进行了分析,并提出了改进措施. 相似文献
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分析了当前起重机道轨在使用过程中暴露出的最严重的问题——道轨接头断裂的成因,并且结合现场实际情况.对道轨手工整体焊接这一最原始的手段,进行了工艺改进、试验、实践和验证.为同类型的道轨整体焊接提供了一定的经验。 相似文献
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对高碳盘条的焊接区拉丝断口进行了形貌的观察和分析。结果表明,高碳盘条焊接区发生拉拔断裂的主要原因有以下三种:焊接过程中未完全挤出的氧化物夹杂;焊接后的热处理温度过高导致盘条的组织发生过热以及焊接区表面润滑不良导致拉拔过程中产生表面横向裂纹.形成裂纹源。 相似文献
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82B盘条是生产预应力钢丝和低松弛预应力绞线的原材料,在拉拔过程中容易发生断裂。天钢生产的82B盘条在放线过程和第一、第二道次拉拔过程中出现了大量断裂现象。通过利用光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)对断裂试样的金相组织和断口形貌等进行了分析,发现表面外伤是造成盘条断裂的主要原因。 相似文献
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分析了Qu120钢轨在使用过程中接头断裂的成因,结合现场实际介绍了钢轨手工电孤焊接方法、焊接材料、焊接工艺、实际操作体会,可供同类型的钢轨整体焊接借鉴。 相似文献
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文章主要对钢丝在拉拔过程中的断裂问题进行探讨。通过利用肉眼、扫描电镜及能谱仪等手段,对不同类型的断口进行观察分析,发现延性断裂是主要断裂形式,同时还发现存在于盘条中的冶金缺陷如大型夹杂物、中心残余缩孔、有害元素的富集、表面缺陷是导致钢丝断裂的主要因素。 相似文献
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针对高碳钢盘条加工的预应力混凝土钢丝在轨枕模型中张拉断裂问题,对张拉断裂、拉拔断裂及盘条试样进行检验分析,并结合工艺参数控制情况,分析断裂产生的原因,提出改进的措施。经生产应用,后续生产盘条加工的钢丝未出现张拉断裂现象。 相似文献
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针对SWRCH22A线材拉拔过程出现断裂的质量问题,对拉拔钢丝断口样进行宏观分析、金相检测、电镜能谱检测分析.断口为典型笔尖断口,笔尖状断口及漏斗状断口心部端头存在大尺寸夹杂,其成分中含耐火材料成分,拉拔钢丝心部存在大尺寸夹杂缺陷导致拉拔断裂. 相似文献