首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 750 毫秒
1.
黎运树 《水泥》1999,(8):25-27
0引言广西华宏水泥股份有限公司1000t/d熟料窑外分解生产线于1996年2月5日正式投料生产,熟料输送采用两台链斗输送机分两级输送,1号链斗输送机长36.6m,2号长57.7m,斜度均为45 。两台链斗输送机使用不到半年,故障频繁,最多时一个星期几次被迫停机修理,1996年2台链斗输送机故障停机率达12.5%,严重影响生产线的达产。1996年底我们通过对链斗输送机存在问题进行分析研究,发现问题均出在链轮和链条上。据此,我们制订了对链斗输送机链轮和链条进行改造的初步方案。我厂于1997年4月和1…  相似文献   

2.
童军春 《水泥》2002,(12):62-63
我厂2台熟料B600倾斜链斗式输送机是用来提升由原回转篦式冷却机(B1.6×21.465m)出来的熟料至联合储库,因为篦冷机后面没有熟料破碎机,所以经常有大块进入输送机内。该输送机一直存在链斗易脱轨、下部轴承易损坏的问题,起初认为主要是大块多、红料多造成的。1994年10月对1号立波尔窑系统进行了技术改造后,安装了LBT24135推动篦式冷却机及熟料破碎机,但输送机的故障依旧,严重影响了回转窑的运转率。经认真分析后认为引起事故的主要原因是输送机下部结构不合理所致,1997年12月我们对2台熟料链斗输…  相似文献   

3.
Φ2.2m×6.5m水泥粉磨系统的改造   总被引:2,自引:0,他引:2  
张聚先  洪奇 《水泥》2002,(5):35-37
王岘水泥厂是300t/d熟料的水泥厂,水泥粉磨系统由Φ2.2m×6.5m球磨机及Φ3.5m离心式选粉机组成。多年来,水泥磨产量一直未达到设计能力,始终在11.0t/h左右。加之该厂已于1999年7月完成了Φ2.8m/2.5m×42m五级旋风预热器回转窑的改造,窑产量从原来的7~9t/h提高到现在年平均10.5t/h。此时水泥磨的产量更显不足,该厂于2000年11月委托我院对粉磨系统进行改造设计。1改造方案1.1降低入磨物料粒度该厂水泥熟料冷却使用Φ2.2m×24.0m单筒冷却机。冷却效果不好,温度在180℃以上…  相似文献   

4.
韦爱玲  王永域 《水泥》2002,(2):26-28
1公司生产概况我公司拥有5台机立窑生产线和1条1000t/d的新型干法回转窑生产线,设计生产能力为70万t;水泥粉磨系统主要有1台Φ2.2m×6.5m带离心式选粉机的闭路磨(以下简称5号磨),1台Φ3m×11m带O-Sepa-1000N型高效选粉机的闭路磨(以下简称6号磨)和1台Φ3m×11m磨内选粉的开路磨(以下简称7号磨)。其中5号磨台时产量一般为15t/h,6号磨台时产量为45t/h,7号磨台时产量为35t/h。在水泥生产控制过程中,我们习惯于通过稳定熟料、混合材的质量以及入磨物料的搭配等方面来提高水泥的稳…  相似文献   

5.
郝志东 《水泥技术》2002,(Z1):21-22
中国长城铝业公司水泥厂2号特种水泥回转窑采用半干法生产,窑的规格为Φ3.1m/2.5m×78m,年产高铝水泥熟料约6万吨,该水泥煅烧系统自1993年投产以来一直采用单通道燃烧器烧优质烟煤。2000年5月我们对该系统的煤粉制备及煤粉燃烧系统进行了改进,取得了良好的效果。1改进前的状况改进前的煤粉制备及燃烧系统工艺流程见图1。1.1原煤粉制备系统原煤粉制备系统采用一台规格为Φ1.7m×2.5m的风扫式煤磨,产量3.0t/h。进厂原煤经电磁振动给料机及皮带输送机喂入磨机,粉磨后的煤粉随气流进入粗粉分离器,被…  相似文献   

6.
边明祥  郭德选  谢代强 《水泥》2002,(10):23-25
0引言汉中公路建材有限责任公司的前身是城固县猫山水泥厂,1998年该公司对其厂进行购并,并将原有的1条Φ2.5m/2.7m×42m杭州型立筒预热器窑改为Φ2.8m/2.7m×42m五级旋风预热器窑,水泥生产能力由原来的4万t/a提高到了6万t/a。为了充分发挥该系统的作用,进一步提高回转窑的产量,2001年6月由陕西省建材设计研究院采用预分解技术对烧成系统进行改造,使熟料产量由原来的8t/h提高到14t/h(设计产量13t/h),熟料热耗由原来的5370kJ/kg降至3964kJ/kg(设计熟料热耗4180kJ/kg),…  相似文献   

7.
刘仁德 《水泥》2003,(5):24-26
1系统简介我公司采用2台Φ3.0m×11m和1台Φ2.4m×8m闭路水泥粉磨生产线。2001年,公司将2条600t/d预热器窑改造为1100t/d预分解窑后,原水泥粉磨系统生产能力明显不足。为此,新增1条Φ3m×11m挤压联合粉磨水泥生产线。工艺流程见图1。系统主要设备配置见表1。图1水泥挤压联合粉磨系统工艺流程示意表1水泥粉磨系统主要设备配置设备名称规格型号备注胶带输送机B650×11.5m130t/h,10kW交叉带式除铁器MC12-8090L冷态消耗功率:2.6kW稳流称重仓2500mm×2500mm22m3辊…  相似文献   

8.
我公司有1台Φ3m×11m筛分磨,一仓长2.75m,二仓长2.00m,三仓长5.50m。在生产过程中发现不同的熟料对筛分磨产量影响很大,最高时达40t/h,最低仅20t/h。本文根据我公司对不同熟料的特点进行分析,找出规律,采用不同的研磨体级配来消除熟料对磨机产量的影响,以供参考。1熟料的特点我公司有1000t/d窑外分解窑生产线1条和机立窑5台,熟料品种多,优劣程度有一定的波动,根据熟料外观、理化性能及对筛分磨产量的影响程度,可分成4种:A类表示优质回转窑熟料,B类表示较差的回转窑熟料,C和D类分别表示优…  相似文献   

9.
平顶山星峰集团(原平顶山水泥厂)现有2条4.0m×60m立波尔窑水泥生产线,其中1号线1981年投产,1992年引进日本小野田技术进行改造,熟料台时产量在36.4t/h基础上提高了15%~30%;2号线1995年建成投产,熟料台时产量正常情况下为40.0t/h以上,主要技术指标达到了国内较高水平。但与这2条生产线配套的2台2.5m×3.9m风扫煤磨系统存在诸多问题,导致煤磨产量低、细度粗、水分大、粉尘排放浓度高,尤其是冬季因煤粉供应不上,每年造成6~10次停窑。特别是2001年以来,由于煤价上涨,该…  相似文献   

10.
我厂是一个新建的水泥粉磨站,主要设备是一台Φ1.83×7m开流水泥磨,所用熟料主要是淮海水泥厂生产的回转窑熟料。1991年10 月投产后两次配球,磨机台时产量都在5.5t/h以下,具体参数如下表。  相似文献   

11.
我公司是日产2000t/d新型于法水泥生产线,出篦冷机熟料输送设备采用的是二段输送的链斗输送机。生产运行中链斗输送机的一些小故障频繁,此类小故障,处理时间短(20分钟以内),但如果对窑止料后处理,从窑止料到重新投料至少需要三十分钟,甚至更长时间,会影响回转窑产量和运转率。经过生产实践我公司总结出了处理链斗小故障时,窑不止料的操作方法。  相似文献   

12.
崔明  范雅娟  朱显国 《水泥》2003,(2):33-35
我厂1号窑为Φ3.5m×60m立筒预热器窑(克虏伯型)。该窑系统原为Φ3.5m/3.0m×60m立筒预热器窑,于1988年对其进行扩径改造,同时将3环4钵一级4个旋风筒的立筒预热器改造为2环3钵带二级旋风筒的立筒预热器,设计台时产量为25t/h。改造后,台时产量徘徊在22.5t/h左右,熟料3d抗压强度仅为22MPa左右,而且经过10多年的运行,设备老化严重,粉尘排放超标。在2002年5月份大修期间对该回转窑系统进行了以下几方面的改造。1改造内容1.1喂煤系统的改造由于煤粉潮湿,煤粉库挂壁严重,下煤不好,特…  相似文献   

13.
我公司出篦冷机熟料输送设备采用的是二段输送的链斗输送机,其中一段链斗型号为SDBF800×60990,倾角45°,二段链斗型号为SDBF800×43850,倾角36°,能力均为125t/h。自1995年6月投产以来,运行状况一直不好,针对所发生的问题,决定对其进行改造,现将所发生的问题及改造情况  相似文献   

14.
徐胜 《水泥》2002,(11):64-64
2002年3月我厂对700t/dNSF回转窑进行了改造,使之能力接近800t/d。但与之配套的Φ3.4m×7.5m生料磨台时一直徘徊在45t/h左右,远不能满足要求。为此采取通过扩大单层篦板通风面积来提高台时产量的措施,即:将原来的通风面积0.86m2扩大为1.42m2。表1是2001年10月至2002年6月的生料磨台时产量对比。表1改造前后生料磨台时产量对比t/h改造前改造后10月11月12月1月2月4月5月6月45.945.345.745.145.852.353.653.2生料磨单层篦板改造前后的结构见…  相似文献   

15.
王森  王桂勇 《水泥》2002,(5):61-62
2000年8月我厂建1台Φ2.2m×7m闭路水泥磨(6号磨),与原有的Φ1.83m×6.4m磨机(1号磨)共用1套配料和喂料系统。为了适应2台不同产量磨机的供料,我们研制了机械翻板分料器,效果良好。1改造过程2磨共用原1号磨的配料系统,配料工艺基本不变,只把备用的熟料秤和备用的矿渣秤充分利用起来,把粉煤灰秤和石膏秤增大规格,增加翻板分料器和皮带输送机。工艺流程示意图见图1。图12磨并联配料工艺流程1.熟料秤;2.备用熟料秤;3.粉煤灰秤;4.矿渣秤;5.石膏秤;6.皮带输送机;7.翻板分料器;8.备…  相似文献   

16.
李锡泉  欧小弟 《水泥》2002,(4):62-62
我厂新建的600t/h熟料回转窑生产线,生料磨规格为Φ3.2m×(7+1.8)m,产量为50t/h。生料磨旋风除尘器回灰系统用空气输送斜槽与拉链机衔接。2001年9月开始进行生产调试,由于当时原燃材料水分过大,烘干热风不足,导致出磨生料的水分在2%左右。按设计要求,磨内压力为500~700Pa,旋风除尘器的压力为-1.4~-1.6kPa。但当磨机产量达到25t/h时,空气输送斜槽就发生阻料,严重影响生料磨的产量,只好增加磨内的压力为1200~1600Pa,旋风除尘器负压提高到-3.5~-3.8kPa,虽然产量可…  相似文献   

17.
我厂有2台Φ4.2m×13.12m的水泥磨,担负每年粉磨熟料100万t的生产任务。设计生产P·O32.5水泥台时产量105t/h,P·O42.5水泥90t/h。虽然已经达到了设计能力,但由于熟料产量的提高及水泥市场需求量的加大,对水泥磨生产水平提出了更高要求。为此,我们对1号水泥磨采取了一系列的措施,使磨机台时产量有了大幅度的提高。1工艺流程该水泥粉磨系统为圈流,磨机分粗磨仓和细磨仓。物料经配料秤、输送皮带喂入磨机,出磨物料经空气输送斜槽、斗式提升机进入选粉机,粗粉经空气输送斜槽重新回磨,细粉经螺旋输送机、皮带输送机、提升机和空气输送斜槽入水…  相似文献   

18.
李一心 《水泥》2001,(12):50-51
我公司有2台Φ3.2m×52m带五级旋风预热器的回转窑,产量600t/d。由南京水泥设计院设计,洛阳矿山机械厂制造,1994年12月投入试运转。1使用中出现的问题设备从1994年12月至1995年6月运行基本良好,但从1995年7月开始,回转窑窑口筒体出现局部变形,最终导致窑口经常掉砖、窑口护板脱落、窑头密封不好,容易漏料。2窑口筒体变形原因分析1)出窑熟料温度高。由于工艺方面决定,出窑熟料温度1000℃左右。窑口筒体是由Q235-A钢板卷制焊接而成,厚度为50mm,高温后表面氧化,氧化层不断脱落,筒…  相似文献   

19.
我厂Φ2.4m×10m水泥磨原设计入磨物料粒度小于25mm,出磨水泥80μm筛筛余5%~8%时,生产能力为17~19t/h。但该磨自1998年投入使用以来,产量一直徘徊在17~18t/h左右,2000年11月在磨头增设了熟料细破,使磨机产量达到了18~20t/h,平均为19t/h,但经常出现跑粗、窜料、窜段、窜球和磨内温度超限的现象。2001年初,我厂对该磨磨内筛分装置进行了改进。1问题及原因分析1)三仓出料篦板孔隙较大且不规则,造成跑段严重,致使磨后输送及包装设备频频出现故障。2)二仓筛分装置设计不合理。…  相似文献   

20.
1立筒预热器窑的情况介绍山东鲁中水泥厂建于1987年,于1989年12月投产,1997年被山东金塔王集团兼并,拥有一条日产340t的3m×48m立筒预热器回转窑生产线,一条2.2m×8.5m的机立窑生产线。回转窑线由于设计不合理,在1997年以前一直未能达到设计产量。1997年停产一年,设备老化及锈蚀现象亦非常严重。尽管集团接管后投资了500多万元进行恢复生产性技改,依然存在窑产量低(12.66t/h)、热耗高(5095kJ/熟料)、设备故障率高等问题。2技改内容借鉴国内改造同类窑的经验及所能达到的…  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号