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“可控硅中频加热推挤弯头工艺研究及弯头系列产品”于1985年12月3日在华北油田通过局级技术鉴定。技术鉴定委员会由河北省通用机械研究所、石油部施工技术研究所和华北石油管理局等单位的十余名专业技术人员组成。会上华北油田油建一公司机修厂弯头研制组汇报了研制试验、生产总结、产品检验方法和标准等有关情况;同时,由产品应用单位作了弯头产品的应用报告。鉴定会代表 相似文献
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华北油田油建一公司的可控硅中频加热推挤弯头工艺及系列产品已通过局级技术鉴定。鉴定委员会由河北省通用机械研究所、石油部施工技术研究所和华北石油管理局的专业技术工作者组成。经鉴定认为可控硅中频加热、液压推挤、羊角胎具成型已形成配套的连续生产线。其中羊角胎具外形打磨对弯头成形质量影响的技术 相似文献
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热采套管头是稠油热采的地面设备之一,它安装在表层套管之上,RTGT13-3/8×7-35套管头是根据油田用户需要设计生产的产品,主要用来固定钻进井的井口,连接井下套管柱,可靠地密封和控制管间的环形空间,是油田采油(气)套管头的重要部件。它与普通热采套管头相比,在选材和结构上都有改进,完全能够满足亚临界注汽的工艺要求。 相似文献
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《海洋工程装备与技术》2015,(2)
船用低速二冲程柴油机正不断向长冲程、高爆压、高自动化、高智能化、低能耗、低排放的方向发展。MAN公司为满足市场的新要求,研发设计了ME-B系列柴油机。活塞头作为柴油机内重要的部件之一,其热负荷一直是科研人员研究的重点。ME-B系列柴油机活塞头与以前型号的活塞头相比,结构、尺寸改变较大。使用ANSYS有限元分析软件,以最新型6S50ME-B柴油机活塞头为分析对象,在建立活塞头三维实体模型后求出活塞头在稳态工况下的温度场分布。以求得的温度场为边界条件,求出6S50ME-B活塞头的热应力场,找出活塞头的薄弱点,为进一步优化提供理论支持。 相似文献
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油气井在钻井过程中容易出现地层漏失,尤其是含有流动地层水地层的漏失问题,存在漏速高、漏失量大,常用堵漏方法效果差、成功率低的问题。针对含流动水地层恶性漏失的封堵难题,研制了膨润土水泥浆体系,通过增加堵漏水泥浆中膨润土的含量,来提高堵漏水泥浆的黏度,提升其抗冲稀性。对膨润土水泥浆流变性、抗压强度和流动性能进行考察。结果表明,在保证抗压强度满足现场要求的前提下,建议膨润土加量为2.0%~2.5%,膨润土堵漏水泥浆体系在初凝前静止10 min后流动度明显降低,处于高稠状态。针对膨润土堵漏水泥浆的性能,设计了脉冲间隔推挤水泥浆堵漏工艺,通过调控推挤排量和间隔时间,使高稠态膨润土水泥浆被推挤入漏层,接近初凝时间时推挤水泥浆到位,该工艺能够使膨润土水泥浆滞留于漏失通道并凝固,提高堵漏成功率。华北某井现场应用结果表明,使用膨润土水泥浆配合脉冲间隔推挤工艺,可一次性解决含流动水恶性漏层的封堵难题,该技术现场施工简单,成功率高,成本低。 相似文献
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决定往复式高压注水泵工作可靠性的关键因素是泵头(阀箱)的工作寿命。运用断裂力学、金属学、疲劳损伤、金属强化、有限元分析和机械制造工艺等理论和方法,提出了泵头复合强化工艺,即首先对泵头内腔表面实施薄壳硬化自增强处理,使该内表面具有压应力场;随后对此内表面进行强力喷丸,使之最终获得最佳残余压应力场,从而大大提高泵头的疲劳断裂抗力和应力腐蚀(含氢脆)断裂抗力。研究表明,由强力喷丸引入薄壳硬化层的残余压应力场和塑变引起的γ-α相变,是提高泵头疲劳强度的两个重要因素。 相似文献
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介绍了常减压蒸馏装置采用常压拔头工艺的技术改造内容及改造后的生产运行情况。结果表明:改造后装置运行平稳,总拔出率为46.4%,产品能耗为7.648 kg/t,常压炉效率达90%,各项技术经济指标均达到较高的水平。通过执行常压拔头工艺,常减压装置能耗下降21.6%,并实现了原油资源的充分利用。 相似文献
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渣油热裂化是在特定条件下,加工渣油的补充工艺,适用于加工高含蜡原油的减压渣油,达到重油轻质化的目的.此工艺不同于传统的热裂化和减粘工艺,采用了多点急冷、多段闪蒸、循环冷却、循环稀释等技术,对闲置的热裂化装置稍加改造,只需很少投资,即可达到提高经济效益的目的. 相似文献
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继热缩型电缆附件之后出现的冷缩型电缆附件,是将合成橡胶制成的电缆中间头或终端头套管经硫化、扩径、内衬尼龙条螺旋衬管后制成的,适用于6、10、35kV交联聚乙烯或聚氯乙烯绝缘电缆.具有安装简便快捷、易于掌握、技术可靠、使用寿命长等优点,操作过程中不需使用任何热源和加热工具.本文以10kV户外三芯交联电缆终端头为例,介绍终端头附件、结构及操作工艺. 相似文献
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为解决低压、高渗、水敏严重油藏常规热洗清蜡污染油层、油井恢复期长的问题。完善了洗井单流阀、过滤器、热洗检测器的空心抽油杆热洗清蜡技术,将空心抽油杆及配套洗井单流阀下入结蜡井段以下,洗井时建立空心抽油杆和油管的循环通道,依靠杆管表面的热传导,加热融化沉积在杆管上的蜡及杂质,并被产出液带出井筒。避免了热洗介质污染油层,克服了传统油套反循环热洗清蜡工艺的弊端,提高了油井的有效生产时率。以泵深2000 m为例,平均节约热洗介质40~50 m3,油井恢复期只有常规热洗的15%左右,节省热洗消耗的燃油65%左右,是一种高效节能新工艺。 相似文献