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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
采用金相统计、扫描电镜、电子探针以及氮氧分析等试验方法对采用RH精炼的SPHD钢在精炼和连铸 环节各阶段钢水(坯)夹杂物的含量、类型和成分以及全流程氮氧质量分数进行了分析,试验结果表明:降低和避免 RH精炼铝氧升温有利于提高钢水洁净度和可浇性,对RH钢水中的夹杂物进行改性、提高夹杂物上浮速度是提高 钢水可浇性的重要措施,降低中包耐材侵蚀、避免卷渣是提高钢材洁净度的重要保障。  相似文献   

2.
栗红  常桂华  孙群  陈本文  王荣 《钢铁》2007,42(10):36-38,50
研究了LD-LF-CC和LD-ANS-OB-CC两条工艺路线对管线钢洁净度的影响.通过合理的工业试验和金相、化学等分析手段,对冶炼过程钢水中氧、氮含量和夹杂物进行了定量分析.结果表明:钢水经过LF炉和ANS-OB两种精炼工艺处理后钢水洁净度是一致的,采用LD-AND-OB-CC工艺生产某些钢种可降低成本.提出了精炼过程中吹氩工艺是去除夹杂物的主要因素.精炼处理时间40 min,钢中氧、氮和夹杂物基本达到最好水平,继续延长精炼时间钢水中夹杂物没有变化.  相似文献   

3.
根据鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司超低碳钢的生产实践,结合超低碳IF钢在RH-TB真空处理过程中的脱碳机理,分析了钢水温降、吹氧升温参数、钢包底吹氩流量和钢水取样器等工艺因素对RH精炼钢水脱碳效果的影响。实践表明,采取控制出钢温度、优化吹氧参数、RH处理过程钢包底吹氩和改进取样器措施后,RH-TB精炼时间缩短了5 min,精炼结束钢水碳含量0.002 0%以下的比例由71%提高至95%。  相似文献   

4.
《江西冶金》2009,29(5):10-10
白渣精炼是根据扩散脱氧的原理得来。所谓扩散脱氧就是在炼钢的过程中,钢水中的氧和渣中的氧成一定的比例,利用脱氧剂脱去渣中的氧。由于钢渣中的氧被脱去时钢水中的氧就会进入到钢渣,而这时可以再向钢包中加脱氧剂再把刚渣中的氧脱去,如此循环几次以达到钢水脱氧的目的。众所周知,氧在钢水里对连铸浇注很不利,可能会出现钢胚气孔鼓肚而且对钢的品质也有影响,所以脱氧是炼钢的基本任务之一。白渣精炼能很好地达到钢包脱氧的效果。  相似文献   

5.
分析研究了RH-MFB精炼时脱碳过程、脱氧、合金化、吹氧加铝、非操作因素对钢水温度的影响,并建立了精炼钢水温度预报模型。通过对连续精炼的10炉270 t超低碳钢水(0.001%~0.0025%C)温度的验证结果表明,模型计算温度和实测温度的误差不大于±5℃。  相似文献   

6.
安杰  于丹  耿振伟  贾瀚  叶强  李忠伟 《特殊钢》2013,34(1):31-33
以抚钢二炼钢厂30 t VOD生产数据为实践依据,分析了入炉初始钢水温度与VOD精炼过程铬收得率、氧利用率以及耗氧量之间的关系。结果示出,在VOD吹氧冶炼条件下,随着钢水入炉温度的升高,有利于提高铬收得率和氧利用率,降低耗氧量。为得到较好的精炼效果,当不锈钢碳含量的要求分别为≤O.30%C、≤0.03%C和≤0.01%C时,VOD精炼前钢水的温度应分别为≥1600℃、≥1650℃和≥1670℃;为减少喷溅和溢钢事故,钢水初始温度应≥1580℃,为降低耐火材料消耗,钢水温度应≤1720℃。  相似文献   

7.
CAS-OB钢水在线精炼工艺   总被引:3,自引:1,他引:2  
承钢CAS-OB精炼炉采用在线布置的方式处理钢水,其特点是处理速度快、钢水精炼比率高,从而对精炼工艺要求严格。为此,开发了适合CAS-OB在线精炼要求的合金微调工艺、吹氧燃烧升温工艺和钢水净化工艺。生产结果表明,在开的CAS-OB在线精炼工艺完全可以满足转炉-连铸快节奏的生产流程要求,而且冶金效果良好。  相似文献   

8.
《炼钢》1990,(1)
新日本钢铁公司(NSC)在其八幡厂,研究开发出一种钢水炉外精炼新工艺——密封吹氩吹氧调整成分工艺,简称CAS/CAS—OB法。在CAS法中,精炼主要是调整成分,而在CAS—OB法中,则是把出钢时温度太低的钢水或由于浇铸温度太低而从连铸机退回的钢水加铝加热。其原理是通过CAS罩插入一根氧枪,使吹到钢水上的氧与连续送入的铝起反应,从而加热钢水。钢包底部通过透气塞吹入氩气搅  相似文献   

9.
研究了唐钢RH精炼在不同真空度条件下的碳氧平衡条件,探索了进站钢水碳含量、终脱氧位对不同真空度下出站钢水碳含量的影响规律,分析了终脱氧位对钢水洁净度的影响。研究结果表明,通过调节钢水的终脱氧位稳定不同真空度条件下RH出站钢水的碳含量。提高真空度,降低钢水终脱氧位可以降低RH精炼后期铝脱氧Al2O3夹杂物的生成,提高钢水洁净度。  相似文献   

10.
文献简介     
新型真空精炼处理技术——KTB技术 KTB(Kawasaki top Oxygen blowing degassing method)技术是日本川崎钢铁公司于1988年开发成功的一种顶吹氧脱气精炼技术。 KTB技术的基本原理是:在RH真空精炼装置的真空室顶部设置氧枪,向真空室内的钢水面上喷吹氧气,使钢水快速脱碳。脱碳后产生的CO气体的二次燃烧所发出的热量,使钢水升温。它与RH-OB  相似文献   

11.
李青  洪新  郑少波 《钢铁研究》2001,1(1):20-25
基于物料平衡和热平衡以及化学反应的热,动力学,结合相关的参数建立了电弧炉冶炼过程的动态模型。该模型可动态地模拟电弧炉冶炼过程中的废钢量,炉温,渣量,钢液成分,炉渣组成和炉气成分的变化,以某100t交流电弧炉冶炼的操作参数为例进行了仿真计算,并与现场数据作了对比,结果表明模型可与实际结果吻合得很好,完善后的模型可望对生产全过程作出动态的预报,并可综合评估电弧炉冶炼的能耗,物耗,生产效率等技术经济指标,从而为电弧炉工艺的改进,生产操作和控制提供指导。  相似文献   

12.
特殊钢冶炼技术的近期进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
对用电炉流程,转炉流程和特种冶金方法生产特殊钢的冶炼技术的近期进展作了综述,并结合我国现状,指出必须加强合金钢短流程生产工艺研究和技术开发,重视转炉流程生产合金钢技术的应用。  相似文献   

13.
王建 《特钢技术》2013,(3):34-36
研究了电炉冶炼过程氮含量的控制方法,对比了工艺优化前后的氮含量的差异,说明了通过电炉氧化末期加矿,深吹氧降低电炉终点氮含量和减少精炼及浇铸过程钢液裸露在空气中的机会能有效降低钢中氮含量。  相似文献   

14.
A solution model called ε approach is applied to predict the thermodynamic solution behaviour of Cr in steel melts. The calculated results are supported by the available experimental results. Further predictions on chromium scorification are achieved in view of melting and refining processes for Cr‐containing steels. Chromium reduction from slags after meltdown during EAF melting and AOD or VOD refining treatment is important for the production of Cr‐containing steels. It is thermodynamically predicted that chromium is inevitably oxidized during decarburization process which coincides with the industrial and experimental results. Minimum oxidation of chromium can be reached by lowering the partial pressure of CO gas at high temperatures.  相似文献   

15.
电炉变压器在冶炼过程中调压范围大,分接开关动作频繁,容易出现电压级差故障,损坏变压器。4西方介绍了其控制电路中增设的级差保护器的设计原理,它能有效地监督控变压器的运行,防止变压器的损坏。  相似文献   

16.
现代电弧炉流程钢液氮控制的试验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
李晶  傅杰  周德光  严月祥 《钢铁》2003,38(3):13-14,20
通过生产试验研究了电弧炉冶炼过程、LF精炼过程及连铸过程钢液氮的控制。研究表明,电弧炉冶炼过程主要是电弧区增氮,LF过程及连铸过程钢液增氮主要是钢液与大气接触,LF供电制度也对钢液吸氮有影响。  相似文献   

17.
美国的炼钢技术现状   总被引:3,自引:0,他引:3  
陈伟庆 《钢铁》2000,35(6):66-69
综合介绍了美国转炉钢厂的铁水脱硫、转炉溅渣护炉的终点控制、出钢控制和钢包渣2、二镒燃烧、钢色精烧等技术,以及电弧炉钢厂的电弧炉吹氧、氧燃加热、泡沫渣操作、废钢预热、直接还原铁和电弧炉粉尘处理技术的现状和特色。  相似文献   

18.
王平  傅杰 《炼钢》1995,11(6):49-55,29
介绍了国外转炉风水炉外精炼所取得的成就。由于转炉流程的原料不含对钢的性能有害的金属元素,而铁水预处理和炉外精炼技术的发展使民炉流程可以获得非金属杂质含量很低的纯净钢,因此今天经过转炉+炉外精炼流程生产的比电弧炉+炉外来炼流程生产的钢具有更好的使用性能。  相似文献   

19.
调查了超高功率交流竖式电炉与普通超高功率交流电炉钢液氮含量的差别,并从配料结构、电极穿井模式、冶炼工艺等因素进行了影响分析.  相似文献   

20.
交流电弧炉炼钢过程谐波状况的实测研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
由于电弧电阻具有非线性特性,不管电弧炉的容量和功率水平如何,都是电网的非线性负荷。即使电网电压本来是理想的正弦波,电极电流却会出现波形畸变,即除基波电流外,还包含有各高次谐波。特别是在电弧炉炼钢的熔化初期,由于产生大量的高次谐波注入电网,能引起电网电压的剧烈波动。根据南京钢铁集团有限公司70/100t高阻抗电弧炉实测谐波参数,结合电弧炉炼钢的工艺特点,研究大型交流电弧炉炼钢过程中的谐波问题,并讨论了谐波与操作电抗的关系。  相似文献   

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