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非共沸烃/醇型混合溶剂浸出大豆的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过实验研究证明,由现行浸出溶剂与浓度为91.1%wt的乙醇,按照一定配比构成的非共沸烃/醇型混合溶剂,对大豆具有良好的油脂浸出能力,可以作淡现行浸出溶剂的替代溶剂在现行的浸出条件下使用。混合溶剂的组成在已烷:乙醇溶液=7:3-5:5(重量比)的范围内是合适的,以6:4为最佳。按最佳配比构成的混合溶剂在浸出温度为55℃,浸出时间为100min的条件下浸出大豆,可使残油率降至0.69%,其浸出效果优 相似文献
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影响大豆一次浸出粕残油量因素 总被引:4,自引:0,他引:4
通过对大豆一次浸出工艺理论研究学习和结合多年生产实践,认真分析总结出影响一次浸出粕残油量几种因素及其原因,这对提高油厂出油率,增加企业经济效益具有重要意义。 相似文献
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讨论了平转浸出器的设计和应用 ,对国产大型平转浸出器存在问题 ,如喷淋与料格的配合 ,料格和集油斗的配合 ,混合油泵配置和进料密封绞龙进行改进 ,降低粕残油在 0 7%— 0 8%。提出加强设计理论研究 ,如喷淋和料层渗透 ,工厂化制做 ,现场组装 ,组织测定 ,调整参数 ,改进结构等。 相似文献
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介绍一种新型浸出器 ,壳体形状像反写“D”字 ,壳体中间有立隔板 ,将壳体分为一、二个相同的反写“D”字壳体 ,它使料坯运动的原理与埋刮板输送机相似。料坯先进入第一个反写“D”字壳体 ,经过浸泡、翻动、喷淋、沥干全逆流渗透浸出后又进入第二个反写“D”字壳体 ,进行同样的浸出。这种浸出器适合粉末度大 (4 0 % )、水分高 (12 % )的料坯浸出 ,且落料出粕平稳 ,出粕残油小于1% ,浸出时间 30min左右。 相似文献
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对平转浸出器的设计提出了几点建议。通过对浸出器的料格内设计刻度线,安装视镜冲洗装置,给浸出器安装防正压装置及将其视灯开关改为人体感应开关的设计,解决了浸出器工作中出现的一些问题,希望对提高平转浸出器的性能有所帮助。 相似文献
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多功能循环提取罐应用在保健酒的生产中,不仅能提高产品的功效、增加酒体的醇厚度,而且能节约流动资金,降低产品成本. 相似文献
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1 浸出器整体结构的设计 依据生产需要及配套设备的限制,新浸出器设计加工能力定为:浸出大豆200t/d,适应入浸水分8%~12%,粕残油达到1%以下,湿粕含溶剂量小于35%,采用固定栅底,要求结构合理、运行稳定.在适用于大豆坯浸出的条件下也可浸出菜籽预榨饼.此研究项目除完成浸出器的通用设计外,重点研究解决固定栅底的结构设计和浸出器的传动问题. 相似文献
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大豆挤压膨化物显微结构的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
针对大豆挤压膨化预处理浸油时,浸出率提高,浸出时间缩短这一现象进行研究,应用了樾的显微技术中的石蜡制片法和显微摄影技术,分别对大豆挤压膨化物和大豆轧胚胚片制成切片,切片染色后显微摄影。指出大豆挤压膨化预处理较轧胚预处理具有明显的优势。 相似文献