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相似文献
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1.
陈颖  张磊  钱碧甫  张翔 《江苏电器》2016,(12):40-44
特定频率的谐波下,并联电容器与系统发生并联谐振,放大谐波电流,影响电容器及系统的正常工作。分析了一起由并联电容器发生并联谐振引起的电容器组串联电抗器烧毁事故,根据对象变电站实际参数与事故现场采集数据,给出系统相应运行方式下的谐振区间,通过仿真计算阐述了电容器投切对5次谐波的放大影响,并针对该变电站的串联电抗器参数设定提出了改进措施。  相似文献   

2.
针对某变电站10kV侧并联电容器组出现频繁损坏的现象,通过电容器的投切试验和变电站谐波水平测试,绘制出背景谐波电压含有率与谐波危害系数之间的关系曲线,得出电容器组损坏的直接原因是无功补偿电容器组与所串联电抗器参数不匹配而引起3次谐波放大和产生过电流,并通过仿真实验进行验证。结合该变电站现场实际情况,提出以选择电抗率为12%的电容器组来解决该问题。  相似文献   

3.
刘南平 《广西电力》2000,23(1):11-14
为了解决侯寨变电站投入两组10kV补偿电容器时母线过电压保护动作的问题,用RTDS仿真机对补偿电容器的串联电抗器的参数进行仿真试验。仿真试验结果表明仿真结果和实测结果相接近;选用0.5%或1%串联电抗器,投入两组以上的电容器可解决电容器跳闸和5次谐波放大的问题。通过仿真试验可正确选择变电站补偿电容器的串联电抗值。  相似文献   

4.
电容器组串联电抗器烧毁的原因分析与建议   总被引:2,自引:0,他引:2  
文章对电容器组串联电抗器烧毁的原因进行了定量分析,通过计算各种运行方式下该组电容器的谐波放大系数以及可能的谐振点,以及分析电容器组的继电保护装置的各种保护配置对电抗器的保护情况,发现该电抗器烧毁的直接原因是谐波放大或谐振引起,间接原因是保护装置对电抗器的无效保护.并针对这几种情况提出了几点建议.  相似文献   

5.
为了解决侯寨变电站投入两组10KV补偿电容器时母线过电压保护动作的问题,用RTDS仿真机对补偿电容器的串联电抗器的参数进行仿真试验。仿真试验结果表明,仿真结果和实测结果相接近;选用0.5%或1%串联电抗器,投入两组以上的电容器可解决电容器跳闸和5次谐波放大的问题。通过仿真试验可正确选择变电站补偿电容器的串联电抗值。  相似文献   

6.
分析了杨柳变电站电力电容器组产生3次谐波放大的根本原因。用改变电容器串联电抗器参数的方法抑制谐波放大, 使该站4组电力电容器恢复了正常运行。结果表明: 用改变串联电抗器参数的方法可有效抑制谐波放大  相似文献   

7.
抑制杨柳变电站电容器谐波放大的措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了杨柳变电站电力电容器组产生3次谐波放大的根本原因,用改变电容器串联电抗器参数的方法抑制谐波放大,使该站4组电力电容器恢复了正常运行。结果表明,用改变串联电抗器参数的方法可有效抑抑制谐波放大。  相似文献   

8.
交流滤波器的原理是电容器、电抗器发生串联谐振来滤波。既要求电容器、电抗器不过电压和过电流,又不会引起谐波放大,同时有良好的滤波效果。本文以河南省英章220kV变电站滤波器实测元件参数进行模拟计算,指出现状的参数配置会发生并联谐振和造成谐波放大,这是英章220kV变电站滤波器投运发生故障的原因。  相似文献   

9.
《电世界》2015,(9)
<正>1故障现象2014年4月4日10:00,调度员发现某变电站10 k V母线接地告警,检查后发现10 k V 2号电容器接地,立即通知检修工区相关人员进行检查。当天运行方式为1号主变供10 k VⅠ、Ⅱ段母线,10k V 1号消弧线圈检修。现场检查发现,10 k V 2号电容器组B相电容器至串联电抗器引流排的引线熔断,引线熔断后挂在柜体支架上,并对支架放电,C相、B相电抗器  相似文献   

10.
本文以某220kV变电站并联电容器组(串联4.5%电抗器)对3次谐波的严重放大为例,探讨了当串联电抗器电抗率为4.5%或6%时,电容器组分组容量与3次谐波放大的关系。并提出以谐波电压放大曲线确定电容器分组容量的要求。  相似文献   

11.
《电世界》2016,(7)
正1问题的提出在无功补偿装置中,一般都装有串联电抗器。其作用是限制合闸涌流,抑制供电系统的谐波的过度放大和发生谐振,从而保护电容器。电抗器在无功补偿装置中的作用是非常重要的,若电容器与电抗器的配置不当,则会烧毁设备,威胁系统安全。因此,正确选择串联电抗器与电容器的参数,才能避免某次谐波的严重放大甚至发生谐振,不至于危及装置与系统的安全。下面具体介绍串联电抗器的作用,选用串联电抗器的正确方法,以及电容器与  相似文献   

12.
通过对某220 kV变电站发生的一起10 kV电容器组串联电抗器事故进行分析,探讨同型号空心电抗器存在的共性问题,得出该串联电抗器故障原因有制造工艺差、绝缘老化及操作过电压的影响.提出空心电抗器维护及改进措施.为提高电容器组串联空心电抗器的安全稳定运行提供理论依据.  相似文献   

13.
通过对某110k V变电站谐波监测数据的分析,确定了造成无功补偿装置中串联电抗器(电抗率为4.5%)绝缘击穿的原因在于5次谐波电压严重放大。更换新的电抗器(电抗率为6%)之后,降低了电抗器两端的5次谐波电压,进而降低了10k V母线电压总谐波畸变率,避免了电抗器的绕组过热和绝缘老化,最后还给出了关于减少谐波对无功补偿装置影响的建议。  相似文献   

14.
通过马营变电站并联补偿电容器组串联电抗器选择的试验研究和分析计算,说明在电力系统枢纽变电站进行无功补偿时,应根据装设补偿电容器变电所和电网谐波实际情况。合理选择其串联电抗,综合治理谐波。并在确保补偿电容器组投入后不会放大系统原有谐波和电压畸变率不超国标的前提下,经理论分析计算,考虑采用串联小电抗器方式。以节省设备投资和降低运行费用。  相似文献   

15.
分析了高次谐波引起艾丁变电站电抗器异响的原因,通过理论计算和现场试验,发现电抗器、电容器不匹配导致5次谐波谐振,引起电抗器异响。通过加装串联电抗器以改变电容系统的电抗率来抑制5次谐波谐振,有效地解决了艾丁变电站电抗器异响的问题。  相似文献   

16.
随着非线性负荷用户的增加,电力系统的谐波污染日益严重,由于补偿电容器及其串联电抗器的参数选择不当,造成系统的谐波放大,本文分析了串关电抗器参数的选择和变压器阻抗参数对谐波放大区的影响,重点分析了某变电站的低压侧电容器对中压侧的三次谐波放大实例,并介绍其中一组电容器改造方案和实施后的效果。  相似文献   

17.
无功补偿电容器组串联电抗器的参数匹配   总被引:2,自引:0,他引:2  
串联电抗器是无功补偿电容器中重要的组成部分,串抗率选择不当,可能会使电容器组与系统发生谐振,影响设备的安全和系统的稳定。通过对某一变电站进行电力电容器投切试验和现场测试,得出无功补偿电容器组串联电抗器的参数不匹配是引起该案例中电容器熔丝群爆的直接原因。提出在有限流电抗器的情况下,电容器的设计除了选择合适的串抗率外,还应考虑电容器组等效串抗率,并结合现场实际情况,给出了相应的解决措施。同时分析了电容器组在不同串抗率的情况下,并联补偿支路各次谐波的情况。  相似文献   

18.
通过对唐山八里庄变电站电容器组运行中过电压保护频繁动作的分析,提出电容器与串联电抗器设计参数不匹配是造成电容器不能正常投入的原因,为此按要求更换串联电抗器,确保了电容器组安全运行。  相似文献   

19.
随着电力系统直流输电和换流装置的发展.以及非线性相控整流用电设备的增加,电力系统的谐波污染日益严重,若补偿电容器及其串联电抗器的参数选择不当,往往容易造成系统的某次谐波被放大。提出了串联电抗器参数的选择思路,重点分析了某变电站低压侧的五次谐波放大实例,并介绍了其中一种电容器谐波抑制方案。  相似文献   

20.
通过对唐山八里庄变电站电容器组在运行中过电压保护频繁动作进行分析,提出设计时电容器与串联电抗器参数不匹配,是造成电容器不能正常投运的原因,为此按要求更换了串联电抗器,确保电容器组运行良好。  相似文献   

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