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相似文献
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1.
莫伟  马少健  乔红光 《有色矿冶》2005,21(Z1):37-38
根据广西含砷难浸金精矿的性质特点,研究了碱浸预处理氰化浸出工艺,主要探讨碱浸预处理对浸金效果的影响。研究结果表明,碱浸是该难浸金精矿较有效的预处理方法;金的浸出率与砷脱除率相关;且氰化过程中添加氧化剂可获得较高的浸金率。  相似文献   

2.
某含砷难浸金精矿常温常压强化碱浸预处理试验研究   总被引:8,自引:1,他引:8  
采用物理与化学综合分离方法,利用边磨边浸工艺及其主体设备-塔式磨浸机,对含砷难浸金精矿进行超细磨,然后在常温常压下,利用强化预处理搅拌槽进行强化碱浸预处理,从而脱砷脱硫或使金与硫化物充分解离,再进行氰化,可达到高效提金的目的。这一新工艺用于预处理产于杨树地区的含砷难浸金精矿,在97.38%~35.56μm的磨矿细度,矿浆浓度40%和环境温度13~15℃条件下,强化碱浸12h后,砷转化率92.1%,S氧化率70.2%,金的氰化浸出率从预处理前的17.5%提高到98.0%,金的炭吸附率99.3%,锌粉置换率99.5%,排放尾液含蚌0.43mg/L,如按30t/d规律核算,预处理成本为310元,预处理设备投资为180万元。该试验结果表明,这一新工艺可以高效地回收难浸金精矿中的金,且工艺简单、流程短,投资小,对环境友好。  相似文献   

3.
难浸金精矿低温成型焙烧-氰化浸出新工艺试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
孟宇群  王隆保  吴敏杰  宿少玲 《黄金》2001,22(12):26-31
通过热应力和热力学破坏,利用包裹金矿粒内部缺陷,诱发裂纹裂隙生成,或利用沿晶间和相界的腐蚀氧化而产生浸出剂作用通道,在低温低氧势和低硫氧化率下,达到获得高的金氰化浸出率的预处理目的。  相似文献   

4.
镇沅难浸金精矿预处理工艺研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
对镇沅含砷高硫金精矿进行了物质组成考查及预处理工艺研究,结果表明,黄铁矿和毒沙是其主要载金矿物,且单体暴露金仅占总金量的1.4%;在对比试验的诸预处理工艺中,唯有焙烧氧化能达到较为理想的效果--在模拟工业窑炉操作制度下进行焙烧氧化所获得的焙砂,其金的氰化浸出率可达85%以上.  相似文献   

5.
6.
新疆某高硫高砷金精矿的预处理氰化浸金试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
董岁明  周春娟 《黄金》2011,32(5):42-44
对新疆某高硫高砷金精矿.加入ZOD助浸剂预处理后氰化浸出,金氰化浸出率由未经ZQD预处理的47.5%增加到89.1 %;加入固化剂CaO-Na2CO3二段焙烧(一段450℃,焙烧1h,二段650℃,焙烧2 h)后,再进行助浸预处理氰化,金氰化浸出率可达95.1%,硫固化率达到80.5%.  相似文献   

7.
某难处理金精矿浸金新工艺试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
邱冠周  王淀佑 《黄金》1997,18(6):32-35
研究了高砷,硫细粒浸染金精矿浸金新工艺。碱性介质中金属硫化矿物被氧化,产在相 物层,采用瓷球磨磨削,显著地消除产物层对化学反应的阻碍作用。金的浸出率1h同达96.8%。  相似文献   

8.
进行了难处理金精矿高压氧化预处理试验研究,重点考察了温度、时间、液固比对预处理效果的影响,确定了最优工艺条件。试验结果表明,在液固比4:1、氧化温度180℃、氧化时间3 h条件下,硫化物氧化率达99.5%,预处理渣中单质硫含量0.31%,其再经球磨,金浸出率由未预处理时的12.88%提升到94.30%,渣率仅为精矿的10.88%。  相似文献   

9.
碱浸预处理提高某含砷锑难处理金精矿回收率的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
李勇  徐忠敏  吕翠翠  张治磊 《黄金》2013,34(3):61-64
内蒙古某黄金矿山金精矿中,金主要包裹在黄铁矿及砷黄铁矿中,同时还有锑金属硫化物的存在。氰化浸出生产工艺中金的回收率比较低,只有76.63%。通过常规氰化工艺条件优化试验,金的回收率最高可达到80.15%。对该低品位含砷、锑难处理金精矿进行碱浸预处理,优先除砷、锑,以提高金氰化浸出率。确定了生产操作的最佳工艺条件,金的氰化回收率由原来的76.63%提高到92%,试验获得了较好技术指标和经济效益。  相似文献   

10.
用铜—硫代硫酸铵浸出法处理难浸金—铜硫化物精矿   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

11.
汪景岐  张承泰 《黄金》1996,17(5):28-32
含碲金精矿是一种典型的难浸精矿。本文通过多种方案的对比试验,表明金碲精矿先经硝化预处理,然后进行常规氰化浸出,金的浸出率可达95%以上,氰浸渣经硫化钠浸出,可回收60%以上的金属碲。  相似文献   

12.
某金精矿预氧化除铜提高金氰化浸出率的试验研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
该项试验研究了在加温条件下,浸出温度、浸出时间、金精矿粒度、NaCl浓度、H2SO4浓度等因素对化学预氧化除铜、氧化渣氰化浸金的影响。试验结果表明,在金精矿粒度-320目占90%、浸出温度95℃、初始c(H2SO4)=0.72mol/L、起始NaCl浓度0.67mol/L、液固比4∶1、浸出时间26h、搅拌速度750r/min的条件下,铜的浸出率可到达80%以上,氧化渣中金的氰化浸出率可达97.45%。  相似文献   

13.
含砷碳金精矿焙烧预氧化—氰化提金工艺试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对某含砷、含碳金精矿进行常规氰化浸出,金浸出率仅为40.82%。采用焙烧预氧化—氰化提金工艺进行处理,取得了较好的技术指标:砷、硫、碳脱除率分别为71.23%、96.60%、87.63%,金氰化浸出率达到91.40%。这为有效利用含砷、含碳双重难处理金矿资源提供了技术依据。  相似文献   

14.
某难浸金精矿堆浸细菌氧化-氰化浸出试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
李国斌  程东会  王立群 《黄金》2007,28(8):38-41
通过对难浸金精矿掺入一定比例骨架材料,解决了矿堆渗透性差难题,选用适宜菌种对金精矿进行堆浸细菌氧化-氰化浸出,金的浸出率由常规氰化62.88%提高到93.32%.该研究结果表明,采取适宜条件金精矿亦可用堆浸细菌氧化-氰化工艺处理.  相似文献   

15.
难处理金矿石提金预处理工艺的选择分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
胡春融  杨旭升 《黄金》2015,(2):57-63
以大量的试验研究和生产实践为依据,分析了不同预处理技术对难选冶金矿石的适应性。通过分析研究,进一步阐述了难选冶金矿石预处理技术的选择依据和方法。针对难选冶金矿石的工艺特性,采取科学合理的预处理提金工艺,可最大限度地提取金并综合回收多种有价元素,从而实现资源的高效利用。  相似文献   

16.
根据某复杂难处理金精矿预处理对比试验结果,对其金回收率最高的加压氧化预处理工艺参数进行了系统研究。通过对其液固比、时间、反应温度和氧气分压等因素进行条件试验,得出最佳的酸浸预处理参数为矿浆液固比4∶1、酸浸时间2 h;加压氧化最佳参数为矿浆液固比4∶1、加压氧化时间4 h、反应温度200℃~220℃、氧气分压0.6~0.8 MPa。在最佳条件下,该难处理金精矿可获得97.15%的金回收率。加压氧化预处理工艺技术的研究对中国难处理金矿资源的综合利用具有积极的促进作用。  相似文献   

17.
提高含砷金精矿二段焙烧-氰化工艺金浸出率的试验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
薛光  王永新  薛元昕 《黄金》2011,32(6):48-49
在试验研究基础上,提出了一种提高含砷金精矿二段焙烧-氰化浸出工艺金浸出率方法.试验结果表明,含砷金精矿经一段焙烧(450~500℃)除砷后,加入一定量的添加剂SR,再进行二段焙烧(630~650℃),然后经稀硫酸除铜后进行氰化浸出,可使金的氰化浸出率提高4.65%.该方法可获得较好的经济效益和社会效益.  相似文献   

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