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低渗透油田受储层物性差、地层能量不足影响,部分区块油井压裂后、洗井或作业后储层污染,产量异常递减较快,油井产能得不到正常发挥。为补充地层能量,解除储层堵塞,优选了低温自生气增能解堵技术,通过研究提效时机,优化注入参数,现场共应用43口井,措施后产出状况改善,供液能力增强,初期单井日增油达59%,创造经济效益相当于多压裂50口井,为外围低渗透油田异常递减井探索了低成本治理途径。 相似文献
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王辉 《中国石油和化工标准与质量》2012,33(12):68
随着油田勘探开发的不断深入和发展,采出程度越来越大,注采关系不完善油层,能量呈"梯度"性下降。为探索补充地层能量的新途径,2010年开展了《低温自生气增能解堵技术》研究。文章详细介绍了该技术的技术原理。并进行了室内评价实验,室内实验表明:该技术可以在地层条件下发生化学反应产生大量气体(CO2、N2、NH3、NO2)增加油层能量。胀通或穿透地层孔隙,驱出孔隙流体,诱导非动用区流体流出;岩芯经过该技术处理后孔隙体积平均提高5.63%,说明该技术可以酸化近井地带岩石,解除无机堵塞,提高渗透率。现场应用了5口井,见到了较好的试验效果。 相似文献
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随着油田勘探开发的不断深入和发展,采出程度越来越大,注采关系不完善油层,能量呈"梯度"性下降。为探索补充地层能量的新途径,开展低温自生气增能解堵技术研究。文章详细介绍了该技术的技术原理。并进行了室内评价实验,室内实验表明:该技术可以在地层条件下发生化学反应产生大量气体(CO2、N2、NH3、NO2)增加油层能量。胀通或穿透地层孔隙,驱出孔隙流体,诱导非动用区流体流出;岩芯经过该技术处理后孔隙体积平均提高5.63%,说明该技术可以酸化近井地带岩石,解除无机堵塞,提高渗透率。现场应用了5口井,见到了较好的试验效果。 相似文献
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白新宇 《中国石油和化工标准与质量》2012,32(7):72
低温自生气增能技术,是近年来发展起来的一种新技术,该技术是在地层条件下,借助于复合型催化剂,使原来只能在高温条件下分解释放出大量气体的化学反应,也能在低温条件下分解释放大量气体,达到补充油层能量、提高渗透率、降低原油粘度和解除近井地带堵塞,从而最大限度恢复油井产能。经水平井现场试验取得良好效果。 相似文献
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东16井区位于榆树林油田北部,开采扶杨油层、属于特低渗透油藏。树19-43井是东16井区一口采油井,1993年10月投产,射开砂岩厚度17.0m、有效厚度10.8m。该井2014年5月实施缝网压裂,与同批缝网压裂井相比:有效期明显偏短、单位有效厚度增油量明显偏少。2017年11月对该井实施低温自生气增能解堵,取得较好效果,有望为同类井恢复产能提供了借鉴。 相似文献
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本文针对因注水压力高而导致的水井欠注问题,开展了油层自生气增注技术研究,明确了油层自生气的增注机理,优选了砂岩缓速酸,现场试验2口井,降压2.3MPa,日增注7m3,连通油井综合含水下降4.1个百分点,累计增油674t。 相似文献
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本文介绍了某油田浅层超低温水平井储层双封单卡分段整体压裂技术及其相关配套工艺。通过对该类油层水平井压裂改造技术研究,以及在人工裂缝形态认识的基础上,对8口井37个层段压裂改造的成功实施,形成了针对浅层超低温水平井储层压裂改造技术,对指导该类油层水平井压裂开发具有重要意义。 相似文献
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某油田属低丰度低渗透薄互层油藏,平均单层砂岩厚度仅有0.8m,砂岩有效厚度仅有0.3m,常规开发方式效果差、效益较低,为此,开展了超薄水平井开发试验,探索提高这类油藏开发效果的有效途径。经过几年的实践,在这类超薄油藏水平井压裂改造和水驱调整方面取得了一定的效果和认识,为该类油藏的后续开发提供了有效的技术借鉴。 相似文献
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某油田属低丰度低渗透薄互层油藏,平均单层砂岩厚度仅有0.8m,砂岩有效厚度仅有0.3m,常规开发方式效果差、效益较低,为此,开展了超薄水平井开发试验,探索提高这类油藏开发效果的有效途径。经过几年的实践,在这类超薄油藏水平井压裂改造和水驱调整方面取得了一定的效果和认识,为该类油藏的后续开发提供了有效的技术借鉴。 相似文献
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塔河油田1区三叠系油藏是典型的底水油藏,进入2008年以来,随着综合含水的上升,油藏日产油水平、采油速度等指标开始明显下降,开发效果有所变差,稳产面临严峻挑战。通过加强油藏精细研究,深化油藏动态分析,实施控液治水的开发技术政策,有效的解决了制约油田稳产关健问题。研究结果对于大底水砂岩油藏开发具有重要意义。 相似文献
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随着WQ油田M块致密油水平井衰竭式开发的不断推进,造成地层严重亏空,导致单井产量递减快,采收率低等问题,只有对储层进行大规模改造,才能形成有效渗流。首先,本文通过研究对比注水吞吐和常规体积压裂的现场压裂效果,找出二者在缝网增能中效果不佳的原因。其次,针对二者局限性提出了水平井缝网增能重复压裂技术。最后,在M区块开展了致密油水平井缝网增能重复压裂技术现场先导性试验。结果表明,通过提升工具性能,优化措施工艺,各工序占井时间同比下降24%~57%,压裂作业时效提高14%,单段费用下降21.3%,有效期内可实现净增油3000t,产出投入比达1.2($50),实现效益开发,有效改善了区块的开发效果,为致密油水平井重复压裂探索出一条新途径。 相似文献
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压裂作为增产的主要措施,一直以来被油田广泛应用,效果普遍不错。但是部分井在压裂后期存在产能下降快的问题,使得压裂效果和有效期无法达到预期效果。针对这种情况,结合低温自生气解堵增能技术的特点,选择位于T区块的3口压裂井进行试验,取得了较好的效果。本文详细介绍了低温自生气解堵增能技术的原理,并以M井为例,对施工效果进行了跟踪记录和分析,探讨了低温自生气解堵增能技术在压裂井复产上进行广泛应用的可行性。 相似文献
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张栋 《中国石油和化工标准与质量》2012,33(14):157
头台油田目前已进入生产开发的中后期,随着稳产增产形势的加剧,水平井及进行水平井压裂工艺已经成为公司的一项主要技术攻关方向。2010年头台油田进行了台13-平21水平井压裂工艺研究,台13-平21水平井采用动态胶塞封堵微裂缝技术和水平井双封单卡技术,并对压裂方案进行个性化设计:压前加酸处理(每压裂层段加酸2m3),以低砂比进行加砂,并降低前置液排量。 相似文献
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本文针对低渗透薄互层发育的敖南油田葡萄花油层水平井的开发实践,在前人研究的基础上,确定水平井最佳水平段长为500-600m,最佳射孔段为4-5段,最佳裂缝半长为140m;总结了敖南油田水平井初期产能特征,认为采取分段压裂且水平段延伸方向垂直于最大主应力方向压裂后可获得较高的产能;对敖南油田水平井开发特征分析认为,影响水平井递减最主要的因素是注采完善程度,并定义了水驱因子,对水平井的注采完善程度进行量化;同时,对水平井的受效及见水特征分析认为,低渗透薄互层水平井注水开发对井网要求较高,敖南油田水平井井网适应性较差,平面矛盾突出,注水受效差,见水后含水上升快。应用数值模拟技术,研究了低渗透薄互层油藏水平井合理的井网形式,确定了合理的注水时机为超前6个月注水,为同类型油田水平井注水开发提供借鉴。 相似文献