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相似文献
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1.
氮气泡沫调剖堵水是在油井注蒸汽过程中,由油管注入蒸汽,由环空注入氮气及高温发泡剂,蒸汽与氮气、泡沫同时进入油层,以改善蒸汽的注入剖面,封堵边、底水推进,改善原油流动性,延长吞吐周期,降低综合含水,提高稠油采收率。该项技术在井楼油田一区的成功应用,为下步实施氮气泡沫调剖堵水,提高水淹井的开发效果提供了新的思路。  相似文献   

2.
氮气泡沫堵水在火烧山油田的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
氮气泡沫堵水技术是在注入液体中掺入氮气使发泡剂发泡,利用气阻效应(贾敏效应),使液体不能沿微观大孔道、宏观高渗层或高渗区窜流,达到封堵高含水层的目的。从泡沫堵水机理入手,针对火烧山油田H3油藏,进行了氮气泡沫堵水剂配方的优化,分别对发泡剂、稳泡剂、交联剂进行了筛选,并开展了岩芯封堵实验及提高采收率实验,制定了现场单井堵水工艺实施方案,对泡沫堵水段塞组合、施工压力、排量等现场施工工艺进行了优化,并顺利完成现场试验。  相似文献   

3.
冻胶泡沫在火烧山裂缝性油藏油井堵水中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
冻胶泡沫是由水、气、起泡剂(表面活性剂)、稳泡剂(聚合物)和交联剂组成.它是以冻胶为外相的泡沫,比以水为外相的普通泡沫稳定性好,因此冻胶泡沫堵水可延长堵水有效期.通过Ross发泡仪测定泡沫的起泡和稳泡性能,结果证实冻胶泡沫最好的起泡剂为YG240,用量为0.3%;稳泡剂为HPAM,用量为0.2%~0.4%;交联剂为0.09%重铬酸钠 0.16%亚硫酸钠;气体为氮气.在对冻胶泡沫成冻时间、堵水率等性能室内评价的基础上,在火烧山裂缝性油藏H1304井进行了堵水试验,堵水合理工艺包括高效洗油剂清洗大裂缝、注冻胶起泡液、注过顶替液、注氮气、注水、关井侯凝等环节.该井现场试验取得了很好的堵水效果,含水率下降20%~50%,月增油91~273t.  相似文献   

4.
针对河南油田稠油热采过程中,边水影响热开发效果的问题,开展氮气泡沫控制边水注入工艺及参数优化研究,研究发现,注入工艺为氮气+0.5%泡沫剂+氮气蒸汽(配方中百分数为体积分数)最优,前置氮气段塞大小最优值为总氮气注入量的1/3~1/2,最佳气液比为1:1~2:1;最佳注氮速度12000Nm^3/d;注入氮气泡沫时机不应过早,在周期综合含水率较高时注入氮气泡沫的边水封堵效果较好。现场应用157井次,措施井平均排水期缩短1.4d,平均含水下降10.2%,平均单井油汽比提高了0.14。减缓了曲永的推讲球度,实现了抑水增油的目的。  相似文献   

5.
为了改善秦皇岛32—6油田的水驱开发效果,开展了氮气泡沫调驱提高稠油呆收率室内实验研究。通过泡沫剂的静态性能和动态性能评价,筛选出泡沫剂及其配方。在此基础上,研究了氮气泡沫的驱油特点。研究结果表明,在气液比为1:2时,氮气泡沫的阻力因子大于160,泡沫剂的最佳质量分数为0.3%~0.5%。氮气泡沫调驱能够较好地改善水驱效果,在水驱的基础上提高原油采收率达26%。  相似文献   

6.
扶余油田经历了50多年的开发,目前已经进入了高含水开发期,含水达到94.5%,含水每上升0.1%,日产油将下降40t,开发对规模堵水有技术需求。作为控制注水开发采出液含水量的油井堵水有效措施越来越受到重视。为此,本文从做好"四个坚持",坚持低成本堵水技术、坚持区块整体堵水、坚持错位堵水、坚持调层换层堵水;同时开展化学堵水、水泥堵水攻关试验,解决套变井、套窜井堵水等方面的问题,分析了含水期油井堵水的具体做法,并就堵井挖潜增效的调整原则和方法提出建议。  相似文献   

7.
黄沙坨油田是一个受构造及岩性双重因素控制的块状边底水裂缝性火山岩油藏,投产初期油井以自喷为主,产能高,但受裂缝性油藏固有因素影响,油井底水锥进后含水上升迅速,堵水难度大,目前主体部位82%油井含水大于90%,水淹程度高,油藏边部因储层裂缝不发育,产能接替困难,动用程度低,同时裂缝性油藏综合治理配套开采技术不成熟,注水、堵水、深抽、侧钻锥间带等试验在该块均未见到明显增油效果,油田整体处于低采油速度、低采出程度、高含水的低效开发状态。为改善油田开发效果,进一步提高采收率,结合油藏特点,开展了氮气泡沫驱提高采收率技术研究,主要通过室内实验优选适合该区的氮气泡沫驱体系,并对气液比、段塞尺寸等参数进行优选,同时利用数值模拟技术对注采井网、注气部位、注采比等参数进行优化。结果表明:优选的氮气泡沫体系稳定性好,封堵能力强,驱油效率高达81.2%。研究成果对区块先导试验开展及下步工业化推广具有指导意义。  相似文献   

8.
卫城裂缝砂岩油藏在水驱过程中,因采油速度过快造成层内水线突进,表现为在短时间内,含水突然上升,日产油量迅速下降;层内剩余油富集,层内矛盾突出,影响油藏经济开发效果。针对上述问题,在卫75-4井上应用胶束微膜选择性堵水技术,该井堵水前日产液40.7m3,日产油1.5t,含水96.2%,动液面1140m;堵水后平均日产液22.0m3,日产油4.0t,含水81.7%,动液面2062m,含水下降12.5个百分点。截止2013年6月底,该井累计增油489t,累计降液4529m3,有效期达302d,试验表明胶束微膜选择性堵水技术增油降水效果明显。  相似文献   

9.
由于热采井随着转周次数的增加,转周难度将越来越大,部分区块随着边水的入侵,使含水上升速度加快,为了探索热采生产的潜力,在工艺所的协调下对胜利油田孤岛采油厂热采井实施了氮气调剖工艺的探索和研究工作。2001年对4口油井进行热采井调剖堵水,目前都在正常生产。  相似文献   

10.
氮气泡沫液洗井工艺在SZ36—1油田修井中的应用及评价   总被引:3,自引:0,他引:3  
对氮气泡沫液洗井工艺在渤海SZ36-1油田修井中的应用实践进行了总结。与地层水洗井方式相比,用氮气泡沫液洗井可显著减少地层漏失、缩短洗井时间。氮气泡沫液洗井工艺在油层保护方面具有明显的优越性和良好的应用前景。氮气泡沫液洗井会增大海管压力,这是氮气泡沫液洗井工艺推广应用中需要探索、解决的问题,应开展通过增加泡沫液稳定性缓解或降低泡沫液对海管的影响方面的研究。氮气泡沫液洗井工艺在SZ36-1油田修井中的应用只是一次初步的实践,在此基础上,还应加强氮气泡沫液对管壁的清洗效果及对油气层的伤害、氮气泡沫液的携砂能力、氮气泡沫液的防漏失性能和在海上油田应用工艺流程优化等方面的研究。  相似文献   

11.
注水开发稠油油藏氮气泡沫调驱技术   总被引:5,自引:0,他引:5  
辽河油田稠油油藏大部分采取注水开发方式生产,现已进入高含水开发阶段。随着弱凝胶调剖堵水施工轮次的增加,开发效果呈递减趋势。为改善油田注水开发效果和提高采收率,进行了氮气泡沫调驱技术研究。室内对比了3种起泡剂的表面张力和半衰期,研究了交替段塞的大小、气液比及段塞组合对泡沫体系的阻力特性的影响。室内实验结果表明,实施泡沫调驱后,采收率提高9%。在海外河油田的2口注水井进行了矿场试验,见到了明显的增油降水效果。  相似文献   

12.
如何有效地实现控水增油是目前海上油田进行高效高速开发所面临的问题。泡沫堵水技术作为一项控水增油的增产工艺措施在陆上油田得到了成功的应用,且近年来泡沫设备的改进使得该技术在海上油田的应用成为可能。此文通过泡沫静态实验、动态实验优选出了适合目标油藏条件的高效起泡剂,并对泡沫的油敏性,封堵能力,提高采收率性能进行了研究。实验结果表明,筛选出的起泡剂就有较好的起泡性能,泡沫具有较好的堵水效果,堵水率最高达到97.8%,且对高渗模型提高采收率幅度达到15.9%。通过在海上油田的应用,该技术实现了控水增油的作用,取得了较好的增产效果。  相似文献   

13.
吐哈油田低渗透稀油油藏注水开发进入高含水期后,水淹程度高,水驱调整措施效果较差,亟需寻找后续提高采收率方法。针对低渗透油藏注入能力差、不适合注聚合物等高黏度流体的特点,利用水驱、氮气泡沫驱和水驱后氮气泡沫驱开展室内实验研究,探讨驱油效率及其影响因素。结果表明,水驱驱油效率随渗透率的增加而升高,与渗透率呈较好的对数关系;氮气泡沫驱驱油效率为67.66%,较水驱驱油效率提高10.62%;氮气泡沫驱可在水驱的基础上提高驱油效率约9.63%。实验用泡沫的残余阻力系数大于1,表明氮气泡沫驱通过堵水调剖,提高了水驱后油藏的采收率,从机理和实验提高驱油效率程度判断,氮气泡沫驱适用于吐哈油田低渗透稀油油藏。  相似文献   

14.
通过对可循环泡沫钻井液进行微观分析,并考察其对油藏岩石润湿性的影响,探讨了可循环泡沫钻井液保护油气层的机理。为进一步提高可循环泡沫钻井液的油层保护效果,优选出两种配伍性较好的油层保护添加剂:特定浊点的聚合醇和一定级配的暂堵剂。实验结果表明.泡沫钻井液中加入适量暂堵剂和聚合醇后,渗透率恢复值从66.54%增加到84.30%,油气层保护效果显著提高,而且它们对体系的稳定性和流变性没有不良影响。聚合醇与暂堵剂协同作用,既能保持泡沫钻井液体系独特的性能,又能充分发挥各自的保护油气层作用,实现了3者的有机统一,有效提高了该特殊钻井液体系的油气层保护效果。  相似文献   

15.
泡沫堵水调剖技术综述   总被引:28,自引:3,他引:25  
王佩华 《钻采工艺》2000,23(2):60-61,68
泡沫型堵水调剖剂具有成本低,抗高温、堵水不堵油等优良特性,是有发展前途的一种选择性堵剂。堵水的有效期关健在于泡沫的性,稳定性好的泡沫体系,堵水有效期可长达3个月以上。  相似文献   

16.
Abstract

Foams have been used successfully in oilfields as a diverting agent to decrease mobility of the gas phase and to control channeling of the water phase in heterogeneous porous media. A series of experiments and numerical simulations focused on foam blocking ability and anti-water-coning technology. The experiments were carried out to measure foaming ability in order to optimize foaming agents. This article discusses the results from several experiments in which factors such as foaming agent concentration, permeability, oil saturation, and gas–liquid ratio were varied systematically to evaluate foam blocking ability. The mechanics of nitrogen foam anti-water-coning are analyzed according to the results of experiments. In order to quantitatively evaluate the production performance by nitrogen foam anti-water-coning, a numerical simulation method was employed to determine the optimal nitrogen injection time, shutting-in time, daily fluid production, nitrogen foam injection method, and nitrogen foam injection occasion. The results of numerical simulations show that nitrogen foam can effectively repress water-coning and allow incremental oil production in a bottom water reservoir.  相似文献   

17.
随着CO2捕集技术的成熟,可利用CO2回注地层达到提高原油采收率的目的。应用分子模拟设计思想,筛选能与CO2形成稳定泡沫的表面活性剂,并对泡沫体系的静态物性和封堵能力进行评价,对比不同注入方式对驱油效率的影响。复配的阴非型表面活性剂体系S6-1作为起泡剂,其起泡体积为213 mL,半衰期为1 112 s,均优于其他表面活性剂。CO2泡沫体系具有耐温抗盐、吸附损耗小、封堵性能优的特点。合理气液比为1∶1、起泡剂溶液质量分数为0.5%时,CO2泡沫体系阻力因子较稳定。CO2泡沫体系与水交替注入提高原油采收率最大,最终采收率达到60%。CO2泡沫体系具有良好的封堵性能,后续水驱仍具有良好的残余阻力。  相似文献   

18.
基于QHD32-6油田西区底水稠油油藏底水锥进控制水淹的需要,分析了氮气泡沫压锥堵水敏感性因素,研制了氮气泡沫压锥液。模拟分析表明,注氮20 d、表活剂溶液质量浓度10 g/L、气液比2∶1、焖井2~5 d时压锥堵水效果最好;室内评价实验表明,起泡剂YS-FA150与生产污水、地层水及水源井水之间的配伍性较好;起泡剂的泡沫半衰期为3 871 s,排液半衰期215 s,气液比为2∶1的泡沫体系的阻力因子高达90,饱和起泡剂的岩心渗透率恢复率可达99.8%。现场应用结果表明,新研制的氮气泡沫压锥液能有效地抑制底水沿高渗透部位的锥进,试验井含水率由92.8%下降到62.5%,日产液量降低60 m3,日产油量增加22 m3,累积增油3 500 m3,综合效益显著。氮气泡沫压锥技术适合底水油藏锥进后进一步提高产量,具有较好的应用前景。  相似文献   

19.
泡沫射流冲砂解堵工艺在孤岛油田的应用   总被引:6,自引:3,他引:3  
孤岛油田属于疏松砂岩油藏,微细的地层砂粒运侈堵塞防砂管柱,易造成绕丝筛管或割缝管缝隙堵塞,严重影响到油井供液能力。利用氮气产生的泡沫流体作为射流冲砂解堵介质,结合泡沫流体及高压射流解堵工艺的优点,在室内用搅拌法评价了发泡剂的性能,优选发泡剂的使用浓度为3%~5%。现场试验效果表明,泡沫射流冲砂解堵工艺能够冲出井简内和防砂工具中的颗粒堵塞物,助排效果好,能较好地解决油井砂堵问题。  相似文献   

20.
常规稠油底水油藏氮气泡沫控制水锥技术研究   总被引:16,自引:1,他引:15  
通过室内实验优选出发泡能力最佳的发泡剂,并对其浓度进行了优选实验,研究了岩心渗透率、岩心含油饱和度及气液比对泡沫阻力因子的影响。利用数值模拟方法,研究了用氮气泡沫控制底水锥进技术。在水锥锥进的生产井中,用高压注入氮气和发泡剂溶液,然后关井焖井一段时间后再开井生产,进行多轮次的氮气泡沫吞吐。利用数值模拟方法,对常规稠油底水油藏氮气泡沫控制水锥技术的开发方式、焖井时间、日排液量、注入方式以及转注时机进行了优化。  相似文献   

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