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多工位级进冲模是加工冲压件所采用的一种先进的模具技术。为了替代进口、节约外汇 ,我厂自行设计、制造了YDL0 9电机定转子铁芯自动叠装硬质合金级进冲模。电机定转子片如图 1所示。1 优化排样合理的模具结构取决于正确的排样 ,因此优化排样至关重要。根据加工设备的特点以及产品要求(料宽 115mm ,步距 113.5mm ) ,确定冲压工艺排样如图 2所示。第一工位 :冲导正孔、轴孔、转子槽及转子叠压工艺孔 ;第二工位 :定转子叠压点切口 ;第三工位 :转子叠压点弯曲 ;第四工位 :转子落料扭斜叠压 ;第五工位 :空 ;第六工位 :冲定子槽 ;第七工… 相似文献
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<正> 我厂导电片零件(图一)材料QSn6.5-0.1y0.5(YB461-71)。零件几何形状较复杂,以前用三道工序冲压:复合模冲孔、落料、压弯、成形。需三副模具,工人劳动强度大,生产效率低,安全可靠性差。 为了挖掘生产潜力,提高经济效益,结合我厂现有J—21型开式自动压力机设计,制造了《导电片》四工位连续模,进行冲孔、落料、压弯、成形。用一副模具代替三副模具在桂林第三机床厂生产的J—21型压力机上连续自动冲压,经过大批量生产表明:机床模具工作稳定,零件质量可靠,提高工效24倍。现将工艺排样、模具动作原理、模具结构分别介绍如下: 图2为工艺排样示图:冲孔,落料为双排样,先单边冲裁,待一卷料冲完后再调边 相似文献
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<正> 晶体振荡器、滤波器所用的外壳基座片如图1所示,材料为可伐合金,料厚3m。,原由4副模具(拉伸、切边、冲孔、翻边)完成此零件,现改进为一副多次拉伸、冲孔、落料,翻边模具完成,图2为其排样图。 相似文献
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图 1所示为定位器 ,材料为HY62 Y ,料厚1mm ,如利用复合模生产 ,制造工艺为 :冲外形和中间孔→弯两个短直角边→弯内部 (K处 )两个直角边→弯外部 (L处 )两个直角边。由于工序多 ,故需要的模具数量也多 ,且因中间定位次数多造成定位精度差 ,零件的合格率低。为保证尺寸精度和提高效率 ,决定采用硬质合金级进模 ,在高速自动冲床上一次冲孔、弯曲、落料成形。图 1 定位器1 排样设计排样是级进模设计中的关键工序之一 ,模具结构的合理、材料高效的利用取决于适当的排样。因此 ,优化排样至关重要。具体的原则是 :①在满足凹模强度的前提下 … 相似文献
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<正> 瓦形垫圈是机床电器和低压电器元件上的接线零件,广泛地使用在交流接触器、继电器和各种控制电器上。我厂参考了国外各种不同的瓦形垫圈结构,结合本厂产品的具体使用要求,对瓦形垫圈进行了改进设计,改进后的结构见图一。我们设计了瓦形垫圈一次成形级进模,其排样如图二所示。这付模具的特点是:利用凸模的斜刃形式,同时 相似文献
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小压盖多工位级进模的原企业排样设计方案为纵向单排,本文提出了倾斜3排的1模3件和1模6件的排样设计方案。研究发现1模6件排样和1模3件排样比较,材料利用率不变,虽然生产效率更高,但其模具结构使其模具外形尺寸庞大,模具成本也较高,在制件生产批量一定时,1模6件排样制件分摊的模具费也更多。通过对材料利用率、模具复杂程度以及生产批量等级方面综合分析,最后采用倾斜3排的1模3件的排样新方案。纵向单排排样设计方案的材料利用率为51.4%,采用新方案的材料利用率为74.5%,生产效率是原来的3倍,生产成本大幅降低。 相似文献
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<正> 电机罩壳如图1,材料为08F,是我厂脱排油烟机上的一个零件。有一定尺寸精度要求,且要求外观平滑,故应是工艺合理,模具制作简单以达到低成本。我们通过反复研讨工艺及模具设计,一次获得成功,现概述如下: 相似文献
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<正> 图1所示接线头是电器产品上的零件,材料H62,厚度0.3mm,精度要求不高,其功能是起导线联接作用,产量较大。原工艺采用一次出一件的级进模,其排样见图2。从排样上可见,其弯曲方向是朝下的。成型后,必须把工件从型芯上取下来,才可进行下一步冲裁。由于卸料困难,故不能连续冲裁,不仅工效低,而且不安全。为此,重新设计了一副模具。新模具结构简单,寿命长、工效高,安全可靠。 相似文献
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<正> 1 零件及排样方案 保险丝座是家用电器上的冲压件,见图1。该零件两个为一组,使用时两只脚V插入印制板的孔中,扣紧并焊牢。该零件的材料为QSn6.5—0.1,厚0.5mm带料,镀镍,展开图如图2所示。 相似文献