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我局曾发生过一起备用66kV断路器主轴卡涩拒合的异常情况。该断路器是SW_2—60型,配CY_5液压机构,机构压力在16.5MPa左右,有关人员两次在室内用操作把手进行电动合闸操作,没有合上闸,但听到了合闸线圈电磁铁的动作声。检修人员又在机构上进行手动合闸操作,也合不上闸,之后手动打压,将合闸油压打至17~18MPa时,断路器就慢慢自动合上了。经过几次操作试验,发现液压机构压力低于17MPa时就合不上闸,等于或高于17MPa时能合上闸。但是按规程规定,合闸油压最低为14.8MPa时应该能合上闸。为什么会出现这种异常现象呢?经过分析认为:在室内用操作把手发出合闸指令后,听到了合闸线圈电磁铁的动作声,说明液压机构的电气回路正常,也说明CY_5液压机构二级阀钢球已经打开,高压油 相似文献
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某220kV变电所一台型号为LW15-220的SF6断路器在某日进行正常的分闸操作中,发生了C相拒跳故障,随即对断路器进行了检查。 1.检查及原因分析 打开机构箱门,检查二次回路按线是正确的,同时又测量了分闸线圈电阻值、分闸线圈铁心撞头与脱扣器的间隙h、分闸铁心行程S以及最低分闸动作电压值、测量结果与安装时的测试数值见附表。从 相似文献
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我局一台220kV SW_6-220I少油断路器的CY_3Ⅲ型液压操动机构曾出现在分闸位置,当油泵启动补充油压时,发生了误动合闸。合闸之 相似文献
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国家电网公司生产输电[2004]40号文件要求制订的《预防交流高压开关事故措施》(简称新《反措》)中,为了防止断路器拒动、误动故障,“断路器操动机构检修后,分闸脱扣器在额定电源电压的65%一110%(直流)或80%一110%(交流)范围内应可靠动作,当电源电压等于或小于额定电源电压的30%时不应动作;合闸脱扣器在额定电源电压的80%~110%范围内应可靠动作,当电源电压等于或小于额定电源电压的30%时不应动作。”这是对原国家电网公司1999年颁发的《高压开关设备防事故技术措施》(简称旧《反措》)6.3条进行的修改,原条款为“操作机构分、合闸电磁铁或合闸接触器端子上的最低动作电压应在操作电压额定值的30%,65%之间”. 相似文献
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针对某220kV变电站35kV断路器发生的拒动故障,从断路器电气二次回路和机构机械回路等方面进行分析,认为断路器分闸后,分闸弯板未复归,导致合闸时合闸绕组烧坏是引起断路器拒动的原因,提出相应的处理措施,并说明处理效果. 相似文献
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我厂的110kV SF6气体封闭式组合电器的断路器采用了CY3A液压操作机构,经过了3年的现场运行,多次对断路器进行分、合闸操作,此操作机构动作可靠,同时具有失压后再建立压力时不慢分或慢合的优点,保证了需要用手操作装在分、合闸电磁铁上的省力机构的手柄便可实现分、合闸操作。 二级阀采用差动原理。利用锥面密封的管状阀芯来实现差动。其特点是管状阀芯运动质量轻、动作快、控制阀口大而操作时用力少。最主要的优点是管…… 相似文献
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有一台控制电动机运行的高压开关柜,在按下合闸按钮后,机构不合闸。经对电路核查,没有发现问题。于是,打开弹操机构盖板,将转换开关拨到试验位置,在高压开关柜旁检查操作电路。此时,可听到轻微的嗒嗒声,说明合闸电磁铁线圈已经得电。仔细观察,发现电磁铁铁心在得电时有往下运动的移位动作,用手试着往下按,机构能合闸。弹操机构的合闸是由合闸电磁铁铁心动作,通过一拉杆带动合闸半轴顺时针旋转,从而使合闸弹簧释放能量, 相似文献
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《高压电器》2001,37(3):64
问:在CY4液压机构的运行操作过程中,为什么有时会出现听到了合闸电磁铁启动,但开关合不上的情况? 答:这应该说合闸电源回路是没有问题的。对于一台曾经运行良好的断路器来讲,可以判断为合闸一级阀“不能打开”(在这之前不曾动过电磁铁的情况下)。拆开合闸一级阀会发现:在合闸启动阀5钢球下面的弹簧中塞满了橡胶垫的碎片,这应是从贮压器中过来的。在贮压器底部,由于活塞杆的经常运动,致使V型胶垫的碎片带进贮压器内部。在建立油压之后,如果瞬间打开一级阀即合闸,液压油瞬间从贮压器经高压油管和六通,再到二级阀的下部和一级阀,这些地方均有较大的油流速度,这个油流携带橡胶碎片直达一级阀,因为有流速,所以油压降低,二级阀中的活塞向下运动,而且连接工作缸的合闸油管中的油流速度远小于这个流速,这样橡胶碎片只随大流速运动,而不会进入到二级阀中的活塞间隙和通至工作缸的合闸油管中。另外,在六通与工作缸上端间的油管中,由于在合闸过程中的油流速度是反向的,所以橡胶碎片也不会逆向进入到工作缸的上端;另一方面,分闸时,虽然油流速度变成正向,但相对来说流速很小,这也许能将橡胶碎片带进六通与工作缸上端间的油管中,但在合闸时,还会将碎片带出来。对于分闸一级阀来说,由于它的液压油管不与六通相联,所以就不存在上述问题。总之,为了避免在运行操作中出现上述现象,并且能够及时在投运之前发现并处理,应尽可能做好启动电压试验,这在有些时间是很有效的。 (洪圣烈) 问:造成CY4液压机构拒合的几种原因? 答:(1)国内早期液压机构如:CY3、CY4、CY5、CY6、CY7等,其一、二级阀结构基本相同。机构出厂调整时,一级阀动作行程偏小,现场运行一段时间后,由于二级阀动作摩擦力增大,这有可能是液压油清洁度不够造成的,至使二级阀不能转换或转换没有到位,而造成拒合。 (2)液压机构运行一段时间后,电磁铁出现松动,至使一级阀未打开或打开行程不够,不能使二级阀转换,而产生拒合。 (3)电磁铁铁芯或顶杆出现卡滞现象,同样是一级阀未能打开或打开量不够,产生拒合。 (4)还有一种拒合现象与机构无关。断路器本体内部或三相联杆出现卡滞现象,而产生拒合。 从以上四点来看,由于机构产生的拒合,主要是机构一级阀未打开或打开量不够,至使二级阀未能转换而产生拒合现象。 (任海泉) 问:栓修中液压操动机构动作电压的测量应以哪个压力值为依据? 答:(1)加65%UN 时压力值的选取: 如果以油泵起动压力值作为依据,由于此时在分调线圈两端钮加上65%UN后,断路器能可靠动作,这就表明对电磁阀而言,下式成立: FC>F2+f FC—线圈通电产生的磁力,它与线圈的磁 IXN的平方成正比 F2—2W微动平关处油对钢球的作用力 f—弹簧对阀针的作用力 但是,处于运行状态的液压换动机构,其油压处于最 压力(即油泵停止运转压力)和油泵起动压力之间,亦即活塞杆底端处在2W微动开关之上。此时由于液压操动机构的油压大于油泵起动压力。 F2升高,而FC仍保持不变,有可能出现下列不等式 FC<F2+f 这一现象在现场的表现是:在发出分闸命令后,能听到分闸铁芯的动作声音而断路器并不轨行分闸操作。这是因为不等式在边小于右边的缘故。由此可见,把油泵起动压力值(即活塞末端刚与2W微动开关接角的压力值,作为加65%UN的试验压力是不合适的。 反之,如果把活塞杆末端刚与1W微动开关接触的压力(即油泵停止压力值作为试验压力,在分闸线圈两端加上65%UN,使断路器能可靠分闸,刚因在液压操动机构运行期间,其油压FC>F1+f成立,总是低于油泵停止压力,F2不会增大,故式(1)总是成立,不合出现拒动现象。由此可得出结论,应当在油泵停止压力值下加作65%UN的试验。按同样道理,可知:在作合闸线圈的65%UN试验时,也应在油泵停止压力下进行。 (2)加30%UN时压力值的选取: 在对分闸线圈加上30%U是N时,按规定,断路器不应动作,由于液压操动机构在运行状态时,其油压总是高于油泵起动压力,由上面的分析可知:此时应在油泵起动压力下施加由压进行试验,因为只有这样才能保证液压操动机构在运行过程中式(2)总是成立,同样道理,在作合闸线圈的30%UN试验时,也应在油泵起动压力下进行。 (冯庆民) 相似文献
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<正> 1985年9月13日和11月22日,我局某变电所的同一台10kV SN10—10Ⅱ型断路器连续发生了两次经过和性质完全一样的拒分事故。两次事故的起因都是线路上发生永久性故障,断路器第一次分闸后自动重合闸动作,在第二次分闸过程中拒分,致使上一级主变断路器越级分闸,将事故扩大。 两次事故发生后立即对设备都进行了详细检查。断电保护动作正确,而且断路器第一次分闸和重合闸动作也正确。只是在第二次分闸脉冲加到分闸线圈上后分闸电磁铁未动,机构未脱扣分闸。事故后测量分闸线圈已不通(内部已断线)外表并有烧坏的迹 相似文献
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一起220kV断路器单相拒合故障分析及防范措施 总被引:1,自引:1,他引:0
针对某次220 kV线路保护装置定期检验过程中出现断路器c相拒合故障进行了调查,发现是由于断路器机构合闸线圈接触不良造成的.通过设计合闸保护回路,增加了合闸回路延时断开功能,并验证了该方法可以有效解决当断路器出现拒合故障时烧毁合闸线圈和操作箱合闸插件的问题.从现场作业的角度阐述了采用快速切断操作电源、测量分析合闸回路电... 相似文献
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1LW14型断路器的闭锁问题 LW14—126(145)型断路器是近年广泛使用的110kV断路器。其特点是使用AM25型气动操动机构,以压缩空气作为动力,使用控制阀控制压缩空气推动活塞进行分闸操作,在分闸的过程中压缩合闸弹簧,为下一次合闸操作提供能量。操动机构在分闸过程中消耗压缩空气,使气压降低。压缩空气的压力高低影响活塞缸上的推力, 相似文献
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1986年元月,我厂新安装了一台西安高压开关厂生产的SW_6—220 Ⅰ型断路器,所配操动机构为CY_3—Ⅲ型,额定操作电压为直流220伏。在调试过程中发现:该操动机构液压系统在油泵机组自动停止状态下,开关的最小分闸动作电压小于30%额定操作电压,虽经反复调正分闸电磁铁动铁芯的行程,但由于调节余地很小,仅一毫米,所以,未达到满意的效果,三相分闸电压均在45~60伏之间。 相似文献