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冷轧钢板实际退火过程中的有关问题 总被引:3,自引:0,他引:3
1前言 钢板经冷轧制后,在金属内部产生大量位错,形成胞状结构.产生的加工硬化使强度和硬度提高,而塑性、韧性、冲压性能降低.金属内部组织发生晶粒拉长、晶粒破碎和晶体缺陷而导致金属内部自由能升高,处于不稳定状态.为了消除这种不稳定状态以及所产生的缺陷,冷轧板需要通过再结晶退火处理. 相似文献
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冷轧马氏体钢采用水淬退火机组生产,可以节约合金元素,同时获得高强度,符合汽车用钢高强度和减重节能的要求。以冷轧低碳马氏体钢为研究对象,研究了连续退火工艺对马氏体钢板力学性能的影响,发现淬火温度、缓冷速度和回火温度均对马氏体钢的强度有很大影响。在奥氏体缓慢分解的较高温度区间开始淬火有利于马氏体钢强度的稳定。回火降低马氏体钢的抗拉强度,对屈服强度有提高的作用,在200~300℃之间回火,冷弯性能基本不变或有所提高,未发现在240℃以上过时效出现显著的冷弯性能下降的现象。 相似文献
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为满足冷轧宽带钢生产日益发展的需要,作为主要生产工序的退火技术也在不断进步。自70年代以来开发了HICON/H_2和HPH罩式炉退火新技术,克服了罩式炉退火周期长、品质不均等缺点。相继开发的NSC-CAPL NKK-CAL和KMCAL等连续炉退火工艺,使冷轧宽带钢生产得到了进一步发展。文中还对连续炉退火与罩式炉退火做了比较。 相似文献
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冷轧带钢退火粘结缺陷的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
对冷轧带钢在罩式炉中退火产生粘结缺陷的机理进行了研究,指出带卷径向存在温度梯度,在冷却初始阶段冷缩变形不均匀是产生粘结的主要原因,同时定性分析了影响粘结倾向的各种因素,并提出应对措施。 相似文献
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超深冲冷轧钢板St14ZF退火组织与力学性能关系的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
针对超深冲冷轧钢板St14ZF力学性能不合格率较高的生产现状,本文从显微组织角度进行了分析研究,寻找出St14ZF组织与性能之间关系的规律性,探讨了影响St14ZF力学性能的组织因素。 相似文献
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本文从冶金角度回顾了连续退火(CA)工艺的发展史,并介绍了应用该技术开发出的几种新产品及其生产原理。(1)1936年,Hague等人提出包括过时效处理的连续退火工艺技术。20世纪70年代日本钢铁企业引进并安装了该生产线,大批量地生产冷轧薄板。(2)运用连续退火快速冷却方法,生产高强度的双相钢。(3)运用连续退火快速冷却并进行过时效处理,用高温卷取的热轧卷生产低碳深冲钢(CQ和DQ)。(4)超低碳钢加Ti,Nb或Ti—Nb后进行连续退火,不需过时效处理,可生产CQ至EDDQ级薄钢板。(5)添加Nb的超低碳钢经高温连续退火处理,生产烤漆硬化超深冲钢。(6)从产品质量和生产方面看,可以预言连续退火工艺将会得到普遍发展。 相似文献
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本文通过比较冷轧汽车的不同退火技术,分析退火技术的优缺点,以及前部工序工艺参数对最终产品性能的影响。 相似文献
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针对本钢冷轧厂05CuPCrNi冷轧耐蚀钢退火后性能不均、板形不良等问题,通过实验室实验及生产试验,对退火工艺进行了优化,调整了退火温度、加热及保温时间,使生产出的带钢性能均匀、板形良好. 相似文献
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Ti-IF钢冷轧板罩式退火工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为提高Ti-IF钢的综合性能,在Gleeble-1500热模拟试验机上,研究了退火工艺对Ti-IF钢组织和再结晶结构的影响,结果表明:再结晶温度随保温时间的延长而降低,在实验室条件下,保温1 h的再结晶温度为650℃,保温3 h的再结晶温度为640℃;Ti-IF钢对退火升温速度不敏感,可以采用较高的升温速度,如60℃/h.根据罩式退火的特点,为保证钢卷的冷点和温度的均匀性,Ti-IF钢的退火控制温度应按罩式炉上限控制,并保证足够的保温时间.经过工业生产和用户使用表明,产品冲压性能优良,质量稳定. 相似文献
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通过热力学和动力学原理分析了现行工况下连退机组冷却段生产硅钢时钢板发生氧化反应的必然性。对工业大生产条件下冷却段的温度、氧含量及钢板运行速度进行了试验研究,确定了理想的工艺参数,实施后效果良好。 相似文献
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简要介绍了宽幅冷轧不锈钢退火酸洗线中关键设备的张力控制,如开卷机/卷取机,工艺段张力辊,活套等的张力控制方案以及炉底辊的控制方案。 相似文献
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分析了冷轧带钢在稳态轧制下的理论,从量的角度探讨了从一个平衡状态向另一个平衡状态过渡的可能性。指出:生产中可通过控制这些影响平衡的参数来调整轧制过程,从而提高冷轧带钢的质量。 相似文献