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中心加焦可以减小中心区域的矿焦比,增加中心气流强度,形成倒V形软熔带,提高料柱的透气性;由于中心气流中CO含量高,焦炭的溶损少,颗粒进入炉缸时保持较大的粒度,提高死焦堆的透气透液性。中心加焦对高炉操作有很多积极作用,但中心加焦也会减小中心气流的利用率,提高燃料比。当中心加焦过量时,高炉内的气流分布出现异常,因此需要研究合理的中心加焦量以及中心加焦方式。利用Ergun公式,对不同中心加焦量条件下,高炉内的煤气分布、压差变化等参数进行计算,并根据煤气分布情况简单计算了中心加焦对高炉内煤气利用率的影响。根据计算分析结果,对高炉中心加焦量及中心加焦方式进行讨论。研究结果可以为实际高炉中心加焦操作提供理论参考。 相似文献
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本文论述了高炉中心加焦模拟试验,试验以1:1的模型试验,测定了焦炭中心落点的高度和炉料的落下轨迹,中心加焦溜槽设计问题,并预测包钢2号高炉,采用中心加焦技术可增产2%。 相似文献
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分析了高炉边缘环布碎焦和中心加焦对气流分布的控制作用。中心加焦可促进中心气流发展,减轻煤气对炉墙的冲刷;环布碎焦可有效隔热且避免矿石结炉墙。此两项措施并用可使高炉内气流分布合理,侵蚀减缓,结果消除、热损失减少,有利于节能。 相似文献
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对涟钢8号高炉取消中心加焦降燃料比实践进行了总结。通过对上部装料制度的布料角度和布料矩阵和下部送风制度的调整,在原燃料条件基本稳定的条件下,取消中心加焦。相比中心加焦布料模式,高炉煤气利用率有所提高,8号高炉燃料比大大降低。 相似文献
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HAN Li-hao LUO Zhi-guo ZHOU Xiao-lei ZHOU Heng ZOU Zong-shu ZHANG Yu-zhu 《钢铁研究学报(英文版)》2013,20(3):30-35
The temperature distribution of COREX melter gasifier was studied by using a two-dimensional 1/30 scale thermal dynamic model. A set of operating conditions, such as radial distribution of direct reduction iron (DRI) to lump coal and coke volume ratio, coke charging location, coke charging amount and coke size, were taken into account. The results show that the temperature near the wall region decreases with the decrease of the radial distribution of DRI to lump coal and coke volume ratio. The temperature with central coke charging is higher than that without central coke column. Furthermore, the temperature significantly increases with the increase of central coke charging amount. With the increase of intermediate coke charging amount, the temperature near the wall region decreases while the temperature in the intermediate region increases. The temperature increases with the increase of coke size whether charging central coke or intermediate coke. 相似文献
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针对当前常见的中心加焦装料过程,建立了布料过程中螺旋布料时溜槽内炉料颗粒复合运动的三维数学模型,并建立了炉料颗粒在空区内下落过程数学模型和在炉内堆积所形成料面形状及其径向矿焦比分布数学模型。通过将模型预测料面形状与高炉开炉实测料面形状进行对比,证明了模型的有效性。基于实际高炉参数,计算了13°完全中心加焦和20°小角度中心加焦时炉料落点分布和径向矿焦比分布。结果表明,由于中心加焦过程中部分炉料会分布在中间环带,使得实际中心加焦量减少,两者有效的中心加焦率分别为49.4%和70.4%,且在前者模式下形成了直径约为1.2 m的贯通的中心焦柱区域,而在后者条件下形成中心直径约为2.5 m的较大范围的低矿焦比分布柱状区域。最后,阐述了中心加焦技术原理,指出了当前中心加焦操作方式存在的问题,并探讨了高效布料方式,对指导实际高炉生产操作有着重要意义。 相似文献
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对泰钢1号高炉成功实施取消中心加焦布料模式调整进行总结。重点对取消中心加焦的具体方法进行阐述,分析认为成功取消中心加焦操作,实施前确保炉缸良好的活跃状态是基础,原燃料质量的改善是保障,上、下部操作制度的优化调整是实现煤气流顺利转换的关键;通过前期制定缜密、详细的方案,实施过程中密切跟踪煤气流变化,及时修订操作参数,一次性成功实现了取消中心加焦操作,未出现滑尺、塌料、悬料、渣皮大量脱落等炉况波动。结果表明,取消中心加焦后,炉缸死焦堆变小,对改善铁水环流降低炉缸侧壁温度起到了重要作用;同时高炉煤气利用率提高,燃料比降低。 相似文献
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“Qi”式炉顶集中心加焦,矿焦混装和矿焦层装三项装料于一体,用其装料,可实现高炉料柱中的焦炭呈“塔松”状充填结构分布,形成高大的倒V型软熔带,确保足够,稳定的中心煤气流和较为理想的煤气分布,以达到强化冶炼,改善各项技术经济指标和延长高炉一代寿命等目的。 相似文献
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采用“电导池”法测量铁合金混合炉料的电阻,利用Ergun公式计算炉料的空隙率,用于评价炉料的透气性。实验表明,混合炉料中焦炭体积大于矿石体积(如硅铁冶炼,V焦/V矿〉1)时,固定矿石粒度调整焦炭的情况下。炉料电阻随炉料平均粒度的增加而减小,而透气性随炉料平均粒度增加而增加;固定焦炭粒度调整矿石的情况下,炉料电阻随炉料平均粒度增加而增加,而透气性随炉料平均粒度增加而减小。当混合炉料中焦炭体积小于矿石体积(如锰硅合金冶炼,V焦/V矿〈1)时,固定焦炭粒度改变矿石粒度调整炉料粒度,炉料的电阻随炉料平均粒度增加而减小,而炉料透气性随炉料平均粒度增加呈非线性变化规律。 相似文献
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针对2001~2003年间取自现场入炉焦和风口焦,经对其受热力作用、碳素溶损、矿物质侵入、渣铁侵蚀等方面的研究,基本弄清了攀钢焦炭在炉内的蚀损情况.即焦炭的气化反应仍为主要蚀损,其渣铁中TiO2的存在对焦炭有一定的保护作用,为进一步改善攀钢焦炭质量提供了依据。 相似文献