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我厂生产的薄壁箱式类铸铁件,采用普通浇注系统,常出现气孔、起皮等缺陷,采用缝隙式浇口后,取得了满意的效果。例如翻布机墙板,原浇注系统如图1a所示。其上板面常出现大量的皮下气孔、内浇口区有起皮现象,底部板面冷隔、气孔时有发生,严重影响到铸件质量。采用缝隙式浇口(如图1b)后,铁水在型腔中的流动连续平稳、自下而上的充满型腔,并自下而上的顺序凝固,有利于型腔中气体的排出,保证了铸件质量。 相似文献
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采用熔模铸造工艺生产灰铸铁阀芯铸件,按照均衡凝固工艺设置浇注系统,控制浇注工艺,防止熔渣进入型腔,有效地防止了气孔缺陷;通过调整水玻璃的密度及涂料的粉液比,规范结壳工艺,改善了铸件内孔的光洁度. 相似文献
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一、前言在金属的熔化和孕育处理期间,往往会产生大量的熔渣和氧化夹杂物。为了防止这些夹杂物进入型腔,传统的方法是加强浇注系统的撇渣效果和浇注时细心地挡渣,但这些措施并不能完全避免夹杂。我们针对柴油机气缸盖铸件夹杂类缺陷较多的特点,曾采用砂芯过滤器对进入型腔内的铁水进行净化处理,夹杂类缺陷有所减少,但在浇注系统附近的侧面上仍发现有夹杂。砂芯过滤器只能挡住粒度较大的熔渣,对于尺寸较小的渣和氧化夹杂物就不易挡住,所以难以保 相似文献
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“首流”铁水对铸件气孔的影响及解决措施 总被引:1,自引:0,他引:1
通过实例探讨了浇注时首股铁水流进入型腔后,在远离直浇道的底面和侧面产生气孔的原因。认为这类气孔与型砂种类无关,仅与首流铁水质量及浇注系统的设置有关,通过改进浇注系统和提高铁水质量可消除这类气孔 相似文献
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铁液浇注时若型腔气体不能顺利排出,滞留在铸型中,铸件就会出现气孔或残缺类缺陷。列举实例,通过合理的铸造工艺设计,力求减少浇注时带入气体;浇注时使型腔气体排出通畅;防止浇注系统在浇注时吸裹气体;减小气袋压力等来确保铸件品质。 相似文献
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球铁件皮下气孔产生原因及防止方法 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了笔者所在工厂自上世纪50年代以来在防治球铁件皮下气孔方面长期进行的试验研究工作,并对影响皮下气孔形成的各种因素进行了分析.生产实践发现,皮下气孔的产生一般与铁液充型过程中液流表层氧化结皮有关.降低型砂水分,采用高温浇注、快速充型和适当的紊流有利于防止皮下气孔,而防止皮下气孔的根本方法是:采用先进的熔炼工艺提高铁液质量,控制球化剂、孕育剂的加入量,采用先进的砂处理和造型设备,大幅度降低型砂水分,控制型砂温度、降低型腔湿度. 相似文献
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离心球铁管铸造缺陷及其防止措施 总被引:1,自引:0,他引:1
采用扫描电镜对离心球铁管承口处的铸造缺陷(缩孔、气孔、渣孔和皱皮等)进行了分析。提出了防止产生缺陷的工艺措施,如防止皱皮的发生,除控制铁液的浇注温度外,还应防止铁水的氧化及适当的残留镁量(0.03-0.05%)。满足上工艺措施,提高了球铁和铁管成品率,稳定了产品质量。 相似文献
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球墨铸铁产生皮下气孔的影响因素及预防 总被引:4,自引:1,他引:3
论述了球铁件皮下气孔产生的原因。试验表明,减少球铁中残余的Mg、Al、Ti含量(Mg<O.055%,Al<O.O3%,Ti<O.O3%)、提高浇注温度、降低型砂中含水量、增大型砂透气性以及在砂型表面抖撒NaF粉等,能有效地防止球铁件产生皮下气孔。 相似文献
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铁水在熔炼和浇注过程中,由于炉料的不干净和炉衬、包衬及铸型受铁水的浸蚀和冲刷以及铁水的氧化,使大量夹杂物随着铁水进入型腔,导致铸件产生砂眼、夹渣等缺陷.铁水过滤技术就是在浇注系统中设置过滤器,去除铁水中的夹杂物,以免进入型腔. 相似文献
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球铁转向节的白口和反白口缺陷 总被引:1,自引:0,他引:1
白口和反白口缺陷是球铁件转向节的常见缺陷。引起白口的主要原因是随流孕育量不足以及铸件局部冷却速度过快;防止措施是确保足够的随流孕育量,提高浇注温度。引起反白口的主要原因是残余镁量,特别是残余稀土量过高,防止措施是采用稀土含量较低的球化剂,提高球化处理温度和浇注温度。 相似文献
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《现代铸铁》2017,(1)
介绍了4G6系列气缸体的铸件结构及技术要求,详细阐述了该缸体的生产工艺:采用HWS静压造型线造型,侧卧底注式浇注系统水平浇注,内浇道设在曲轴箱底部法兰边缘。为消除生产过程中产生的气孔及砂眼缺陷,采取了以下措施:增大直浇道2的截面积,缩短浇注时间;在型腔内局部存在气孔的位置增加或增大排气针,同时在铸件顶面增设排气冒口和排气针,将型腔内的气体引到型腔外;降低树脂加入量,增加型砂透气性;浇注温度提高至1 440~1 470℃;在缸筒芯冷芯盒模具上适当布置7处射嘴,增加射砂面积,改善固化质量;降低回用砂温度。通过采取上述措施,气孔缺陷稳定在5%以内,砂眼缺陷控制在4%左右。 相似文献
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针对微车转向节系列球铁铸件的壳型铸造生产中,采用中注式浇注系统出现的渣孔、气孔、缩松等问题,增大排气道和浇、冒系统体积,改变铁水进入型腔的方向,选用合适的球化剂、球铁用生铁及辅料,铸件合格率由原来的50%左右提高到85%以上. 相似文献