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通过对整流变压器低压出线板固定低压出线导电排的螺柱焊接结构工装设计和焊接工艺的改进,改变了此类螺柱焊接原来的结构,使此类螺柱焊接既减少了劳动强度、降低了生产成本,又增加了焊接质量,螺柱焊接处再没有出现过渗漏油的现象,提高了整流变压器的整体外观形象。 相似文献
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核电厂在某次执行预润滑压力调节过程中,预润滑油泵大量喷油,经检查故障预润滑油泵减压阀处调节螺柱断裂,断口形貌平整,主要表现为脆性断裂特征,未见疲劳辉纹.计算表明,在锁紧螺母100 Nm的力矩下,螺栓承受的拉升强度为134.1 MPa,小于抗拉强度,螺柱不应被拉伸断裂;螺柱能承受的最大剪切应力为175.12~333.56 Nm.分析螺栓断裂原因为某次检修过程中调节螺柱调整时,操作力矩超出了剪切应力.减小螺柱内径或延长螺柱实心部分,降低抗扭截面系数,能极大提高螺柱的剪切应力. 相似文献
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<正>汽轮机双头螺柱、等长双头螺柱、罩螺母技术条件等四项标准修订审查会于1987年9月21日至24日在无锡市举行。会议由上海发电设备成套设计研究所主持,哈汽、上汽、东汽、无锡叶片厂等10个单位共17名代表参加了会议。 相似文献
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某电厂1号锅炉在整套启动运行过程中过热器出口电动气动泄放阀螺柱发生断裂,通过宏观形貌分析、化学成分分析、金相组织检测、断口微观形貌探测及力学性能测试等综合性试验分析,结果显示:1号锅炉过热器出口电动气动泄放阀螺柱断裂的主要原因,一是电动气动泄放阀阀体连接螺柱选材等级偏低,所用的SA193-B16材质不能满足设计温度下的强度极限及疲劳极限要求;二是锅炉运行过程中电动气动泄放阀反复开闭,在形成的交变拉—压冲击载荷作用下,在应力集中的螺纹牙底部形成疲劳开裂并扩展导致螺柱断裂失效。 相似文献
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正汽车生产过程经过四大工艺:冲压车间使钢板快速成型,焊装车间进行夹具快速定位、焊接,涂装车间将白车身进行防锈涂漆,总装车间进行零件组装~([1])。目前,汽车制造焊装车间采取了一些防漏技术。防漏指手工螺柱焊过程中防止螺柱的遗漏焊接。防漏技术大大提高了焊装车间工艺水平,减少了由于作业员工的劳动疲劳带来的质量问题。下面结合焊装车间实际操作经验,介绍焊装车间螺柱焊防漏技术的应用。1螺柱焊原理 相似文献
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通过对某电厂中压外缸两根螺栓进行断面扫描、常温下性能试验、化学成分分析、冲击试验、常温金相组织分析、断面能谱分析,并结合螺栓现场使用的实际情况,得出螺栓补焊区的存在,加剧了螺栓组织的均匀性,同时也改变了螺栓性能的各向同性,为裂纹的产生创造了条件;组织偏析、制造残余缺陷等因素也改变了螺栓性能的各向同性,减弱了螺栓的局部的性能,是螺栓失效的主要原因;还有汽缸由于设计等原因在使用过程中发生变形,出现了外张口,改变了螺栓的受压状况,是螺栓失效的外在原因。 相似文献
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螺栓联接因其特有的结构方式和性能特点,广泛应用于电器制造业。螺栓有很多种联接方式,可根据具体的受力情况进行不同的组合,形成各种不同的螺栓组。为确保螺栓组联接的可靠性,本文对螺栓组的不同受力情况进行了分析,包括横向荷载下的受力分析;摩擦系数、螺栓预紧力和外载角度对螺栓孔周边应力的影响等,并提出了保证螺栓组联接可靠性应注意的事项。 相似文献
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以"向家坝~上海±800kV特高压直流线路工程"岩石锚杆基础施工图设计资料为研究对象,在合理测算岩石锚杆基础定额基础上,对其工程造价进行计算,并与对应的常规岩石基础进行对比分析,总结岩石锚杆基础的造价特点及应用前景。 相似文献
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用红外成像技术对岩滩水电公司的500 kV主变压器在运行中出现钟罩部分螺栓过热现象进行分析,找出造成螺栓过热的原因为:引线漏磁,在钟罩与箱沿螺栓的回路中感应环流;变压器漏磁穿过箱沿,造成螺栓局部磁通密度大。通过对发热的钟罩螺栓增加导流铜辫子和在钟罩螺栓处增加绝缘垫的方法对磁路进行隔离处理,较好地解决了钟罩螺栓过热问题,消除了变压器运行中存在的安全隐患。 相似文献
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