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对热处理技术人员来说,热处理变形几乎是一个永恒的课题。零件经热处理后发生变形,有时直接导致零件的报废;有些虽然可通过校正达到要求,但操作复杂,有可能产生残余应力,导致产品性能下降;更多的时候是通过预留较大的加工余量,导致原材料和金加工成本的提高。 相似文献
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本文主要介绍了零件热处理变形的原因、控制及校正,介绍了几种常见钢制钣金零件热处理变形控制和校正的方法,最后强调零件的设计选材对于减少和预防钢制钣金零件变形有重要作用。 相似文献
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在机械加工工艺和热处理设备有限的条件下,通过控制扭杆的淬火工艺参数,制定适宜的去应力退火温度和保温时间。并根据机械加工方法的不同,合理调整冷热加工工序,可有效防止扭杆的变形,保证零件的设计精度。 相似文献
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在机械加工工艺和热处理设备有限的条件下,通过控制扭杆的淬火工艺参数,制定适宜的去应力退火温度和保温时间,并根据机械加工方法的不同,合理调整冷热加工工序,可有效防止扭杆的变形,保证零件的设计精度。 相似文献
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我厂某种产品上的花键套(图1)用20Cr2Ni4钢制造,齿数36,模数2.54,压力角30°。渗碳淬火后硬度58HRC以上。该花键套传递扭矩25000N·m,与转动轴热套联接后用11t力拉要求拉不动,所以制造精度高,要求热处理后畸变小:齿形公差<0.029mm,齿向<0.015mm,齿圈径向跳动<0.036mm。花键套渗碳淬火后,两端内径缩小,中间涨大(如图1虚线所示),齿形、齿向均超差很多。按一般工艺方法,只能进行磨削修正,但磨齿费时且费用昂贵。不磨齿则达不到精度,导致热套装配时开裂。采用手工修磨劳动强度大,齿形、齿向偏差均达不到要求,导… 相似文献
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某核电项目反应堆压力容器过渡段锻件在进行精加工时,出现大小两端局部坡口根部尺寸缺肉,未能满足图样要求的不符合项。作为民用核设施运营单位,对核安全设备的使用和运行安全承担全面责任,故笔者与设计方一同对该不符合项进行了技术审查,并着重对过渡段小端缺陷提出了笔者的焊接处理方案,该方案最终被确定为小端缺陷的焊接返修方案,且后续实施取得了成功,不符合项顺利关闭。 相似文献
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本文对高速钢工具在真空热处理时的变形问题,从装卡,加热到冷却等方面进行了分析,并提出了解决高速钢工具变形的有效方法。 相似文献
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最近我厂生产一批工字卡规,如图1所示。材料为20钢,要求渗碳层深1~1.5mm,硬度60~64HRC,热处理后磨量0.5~0.20mm,工艺路线为:机加工—渗碳—正火—淬火—磨削—氧化处理。试生产发现,卡规渗碳层深度及硬度均能满足技术要求,但热处理变形始终超差。卡规工作部分的尺寸由机械加工后的167.2mm缩到165~165.7mm。因此控制卡规变形成为热处理生产的关键。众所周知,零件的热处理变形是由热应力和组织应力综合作用的结果。热应力是由于加热或冷却不均匀使工件表里存在温差,热胀冷缩不一致造成的,其特点是:如轴类零件长度变短… 相似文献
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通过光学显微镜、扫描电镜、拉伸试验机以及冲击试验机对不同热处理工艺下15CrMoR钢板的力学性能、显微组织以及断口形貌进行了分析。结果表明,回火温度680~700℃范围内,15CrMoR钢板的力学性能指标富余量适中,满足标准要求,显微组织为铁素体+珠光体+少量或极少量贝氏体;经680℃保温3~9 h模拟焊后热处理后钢板的常温和300~450℃高温力学性能均可满足标准和用户使用要求。 相似文献
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在实际生产中,由于热处理产生的变形,对后续工序的影响是至关重要的,有些贵重材料和一些机器中的重要零部件,因变形过大而导致报废。为减小和控制热处理变形,笔者从选用钢材、合理设计工件形状、制定必要的预先热处理、制订合理的热处理工艺、正确的热处理操作方法等方面提出了有效措施。通过这些措施,使热处理的变形得到有效的控制。 相似文献
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本文主要叙述了控制和改善细长零件热处理变形的工艺技术和方法,分析了各种影响因素,理论和试验都证明,在实际工作中只要合理地进行零件的技术设计和选材,正确制定热处理工艺和工序安排,重视热处理工艺操作技术,学习和掌握新技术新工艺,细长零件热处理的变形是能得到控制和改善的。 相似文献
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采煤机双联齿轮(图1),由于热处理淬火后公法线尺寸严重超差,影响了整机装配。通过热处理工艺及工装改进,取得了良好效果。 相似文献