共查询到20条相似文献,搜索用时 59 毫秒
1.
2.
3.
我公司有4台矿渣立磨,其中#2立磨为莱歇公司生产的LM56.3+3型立磨,于2007年建成投产,至今已运行13年有余。自2011年以来,曾多次出现过立磨主减速机高速轴断齿、主电机前瓦异常振动瓦温升高等故障。2018年在更换立磨主减速机时,以主减速机地板为基准,测量主电机基础水平情况,发现主电机基础存在沉降情况,导致主电机在找正、紧固螺栓后,其非负荷端左侧地脚螺栓存在“软脚”的情况,从而导致电机的异常振动,同时,会传递给减速机输入轴一个非正常负载,导致减速机高速轴部位齿轮及轴瓦容易出现问题。因此,需处理主电机基础沉降的问题,从而从根本上解决主减速机及主电机运行过程中的异常情况。 相似文献
4.
<正>1事故情况我公司5000t/d熟料生产线配套的原料磨为中信重工生产的LGM5024立磨。该原料立磨主传动减速机选用MZL370减速机(输入转速980~995r/min、传动比37.6、输入功率3600~4200kW),主电机选用YRKK900-6型主电机(功率4000kW,转速980r/min、电压等级10kV)2014年2月15日对立磨主减速机大修后,停机对立磨主减速机与磨盘链接螺栓以及主减速机地脚螺栓进行复紧处理。处理后于当日15:30开机,但开 相似文献
5.
把检查的重点放在了联轴器上,移除防护罩,通过对联轴器的认真检查,发现装有钢膜片的联轴器两对轮间距明显增加(已由规定的29mm增加至37mm),膜片已有多处出现断裂、松散。看来这才是引起主电机主轴向尾部窜动的罪魁祸首,先前钢膜片的变形、少量断裂,已推动电机主轴向尾部方向窜动,但没有引起我们的注意;又经过中间两次开停机,已受损的钢膜片在磨机启动时巨大扭矩的作用下出现大量断裂,变形加剧,膜片与膜片之间的间隙进一步变大,于是推动电机主轴向尾部窜动,使轴瓦侧面与轴肩再次接触摩擦而引起发热。 相似文献
6.
7.
0前言
由于立磨在碾磨过程中的复杂性,即使在磨辊压力、适宜的料层厚度已确定的情况下粉磨不同物料,磨机的产量、功耗、磨耗也是不同的,因此其合理的操作参数,需要通过半工业性质的模拟试验得到。MPS32立磨试验系统及试验选型技术,是20世纪80年代北方重工集团有限公司(原沈阳重型有限责任公司)从德国非凡公司引进的,为MPS立磨的推广使用提供了可靠的试验依据及技术支持。近年来随着立磨技术的不断发展及市场需要,我公司研制开发了高比压立磨系列,将碾磨比压提高了将近一倍,以提高立磨产量、降低能耗及磨耗。但高比压立磨的试验选型技术没有成型的经验可以借鉴,碾磨压力的提高能否达到设计的预期目的,需要经过对比试验得出准确的试验数据,以确保高比压立磨在推广使用时达到理想状态。 相似文献
由于立磨在碾磨过程中的复杂性,即使在磨辊压力、适宜的料层厚度已确定的情况下粉磨不同物料,磨机的产量、功耗、磨耗也是不同的,因此其合理的操作参数,需要通过半工业性质的模拟试验得到。MPS32立磨试验系统及试验选型技术,是20世纪80年代北方重工集团有限公司(原沈阳重型有限责任公司)从德国非凡公司引进的,为MPS立磨的推广使用提供了可靠的试验依据及技术支持。近年来随着立磨技术的不断发展及市场需要,我公司研制开发了高比压立磨系列,将碾磨比压提高了将近一倍,以提高立磨产量、降低能耗及磨耗。但高比压立磨的试验选型技术没有成型的经验可以借鉴,碾磨压力的提高能否达到设计的预期目的,需要经过对比试验得出准确的试验数据,以确保高比压立磨在推广使用时达到理想状态。 相似文献
8.
密炼机是橡胶加工的大型设备 ,为了安全生产和保证工艺条件 ,必须对生产过程进行监测 ,主电机功率监测是其中一项重要内容。密炼机主电机的功率监测一般是采用记录仪通过测量电机电流来完成的。我公司一直采用普通记录仪来监测密炼机功率 ,但消耗材料费用高且维护量大 ,需要进行改进。满足现场工作条件的解决方案很多 ,按照可靠性、性能价格比、运行经济性和维护性等要素做了综合论证 ,最终选择了HY 1 2 32AD/DA数据采集卡 ,配置计算机软硬件构成了功率检测系统。HY 1 2 32的数据传输有两种方式 :软件查询方式和中断方式。HY 1 2 … 相似文献
9.
针对水泥磨减速机反转引起电机性能变化的原因进行了分析。经过电机转子抽芯检查,发现大电机的冷却风是以径向风为主,径向风孔阻塞是造成电机绕组温升过高的直接原因,为此得出,防尘,防潮,通风是水泥企业大型电机安全运行的必要条件。 相似文献
10.
11.
12.
13.
14.
前言 立磨又称为辊磨(或辊式磨等),出现于1925年,至今已有80多年的历史了.自20世纪60年代起,立磨用于水泥工业的生料粉磨,由于其显著的节能效果,所以很快引起人们的兴趣和注意.70年代立磨液压加载技术出现,使得磨机单机能力成倍增长,随着悬浮预热器窑和预分解窑的出现,立磨在水泥工业生料粉磨方面得到了快速发展.80年代粉磨水泥熟料的工业立磨投产,90年代至21世纪初,高细矿渣的立磨和水泥终粉磨的立磨逐步得到推广,从此立磨在水泥厂应用的数量越来越多,再加上辊压机、筒辊磨等其他新型粉磨设备的出现与应用,使得料床粉磨设备在水泥工业的应用越来越兴旺. 相似文献
15.
16.
17.
我厂!3.8m×12m双滑履水泥磨主减速机CPU-22/2800kW为瑞士MAAG公司生产,主减速机输入、输出联轴器及辅助传动亦为该公司配套,磨传动部分的配套设备见表1。该系统采用微机控制,自动化程度较高,于1998年8月投入生产。到2000年3月底,发生主减速机输入齿式联轴器损坏事故见图1、图2,当时从国外进口,交货期需8个月以上,且价格昂贵,将严重影响生产。因此决定将其国产化,自行测绘图纸。委托洛阳矿山机器厂加工,交货期不到4个月,费用大幅下降。MAAG公司工程师就曾对电机提出过异议,但没有及时采取整改措施。正是由于主电机转子轴向窜动量大于齿… 相似文献
18.
唐山冀东水泥股份有限公司现有14家子公司共有各种立磨17台,分别应用在原料和水泥粉磨系统中,其中以史密斯公司Atox.R-50原料立磨为最大,而且也是国内最大的史密斯立磨。其台时产量320t/h,总传动功率4000kW,进料粒度为≤130mm,出料粒度≤12%(0.09mm筛余),磨盘转速25.04r/rmin,磨内工作压力为30~40MPa,每台立磨磨盘衬板由24件组成,每件单重1327kg;而每一台立磨共有3套磨辊衬板,每一套磨辊衬板由12件组成,而且磨辊衬板可以实现倒面使用,单件重量为1310kg,总共36件。 相似文献
19.
20.
2009年9月14~15日,"2009全国水泥立磨技术和装备研讨会"在美丽的山城--重庆隆重召开,会议由中国水泥协会、中国建材机械协会、中国建材联合会科技部联合主办,重庆水泥协会和中国建材机械工程学会磨损失效分析与抗磨技术委员会协办.来自水泥立磨研发制造、耐磨材料生产厂家和水泥企业代表近160名参加了此次盛会. 相似文献