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文章针对海绵钛在破碎包装工序时,海绵钛破碎生产过程中的海绵钛产品与不锈钢溜槽发生刺耳声音和海绵钛粒度合格产品被二次破碎成为不合格品的技术问题,提出相关的解决方案和措施,使海绵钛在破碎生产过程中防止粒度合格的产品被二次破碎,对减少破碎噪音和提高海绵钛产品合格率有一定的积极作用,并取得了较好的工业生产试验效果。 相似文献
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海绵钛生产中杂质锰元素控制要求较高,其含量的波动对产品质量的影响较大。通过分析海绵钛产品中锰元素的来源及其分布,采取相应措施进行控制。生产实践表明,严格控制精镁质量,可以有效地控制杂质锰元素的波动;对海绵钛坨进行分部破碎包装处理,可以直接地提高产品品级率;改进还原工艺控制,也可以收到较好的控制效果。 相似文献
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根据现有海绵钛厂生产情况,结合近几年国内海绵钛厂相关的设计工作。本文就我国具有代表性的全流程海绵钛企业的三个主要生产工段(四氯化钛制备工段、还原蒸馏工段、破碎包装工段)的核心装备水平进行综述,重点阐述了四氯化钛制备的氯化炉、海绵钛生产的还原蒸馏炉、海绵钛产品破碎包装装备现状,分析其优缺点以及与国际先进装备的差距,提出我国海绵钛生产技术与装备发展的建议。 相似文献
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李亮 《有色金属(冶炼部分)》2015,(1):30-33
对镁热法生产海绵钛还原过程加镁量、加镁方式、还原副产物排放等对海绵钛质量的影响进行分析。结果表明,海绵钛等级随还原剂镁中杂质元素含量的增多而降低,稳定控制还原过程加镁量可稳定反应的液位并提高0A级海绵钛的比例;0A级海绵钛炉次冷凝镁脱气耗时比≤1级品炉次平均少1h。熔镁与加镁耗时对产品品级率影响不明显,还原过程副产物氯化镁的顺利排放能提高海绵钛的等级率。 相似文献
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镁还原法海绵钛坨是一种硬而富于韧性的金属坨。目前工业规模生产的海绵钛坨,其重量小则约1.5~2.0t,大则可达8.0~10.0t。而镁法海绵钛产品粒度的国际标准为0.83~12.7mm。将数吨重的海绵钛坨破碎成如此小的粒度,且在破碎过程中又不使其氧化、氮化和掺入杂质,是一项难度很大的破碎技术,因而破碎机械常常是由若干台不同规格的机械组合而成的破碎联动线。 相似文献
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目前,国内钛厂在海绵钛取出、破碎等产品处理工作中存在一些问题。特别是风镐破碎海绵钛的缺点较突出,如效率低、噪音大、劳动强度大、产品合格率低等。我厂钦蛇尺寸较大(φ1300×1400毫米),人工破碎困难就更多。1973年我们委托原一机部太原 相似文献
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文章论述了海绵钛产品中Cl~-杂质的来源及控制措施。为了降低海绵钛产品中Cl~-杂质的含量,提高产品品级率,分析了海绵钛产品中夹心MgCl_2产生的机理,通过对还原-蒸馏生产过程中的还原加料速度、温度、穿火程度、蒸馏升温快慢、冷却水量控制以及高恒温终点的判断和加镁过程杂质控制,可以有效减少夹心氯化镁的形成,控制Cl~-杂质对海绵钛产品质量的影响。 相似文献
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论述了海绵钛产品的杂质分布及其对产品质量的影响,针对杂质分布的不均匀性,提出了生产中改善产品质量的措施,对产品进行处理,分部包装,以保证产品质量,提高合格率。 相似文献
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分析了联合法生产海绵钛过程中氧杂质的来源,以及造成海绵钛中氧杂质含量高的主要原因。指出降低海绵钛产品中氧含量的关键在于降低精TiCl4中的TiOCl2含量,而采用铝粉除钒工艺可降低精TiCl4中TiOCl2的含量。此外,对粗TiCl4进行密封保护,并采用降温储存的方法(降低TiOCl2在TiCl4中的溶解度),可有效降低精TiCl4中的氧杂质含量,从而生产出氧杂质含量低的高品质海绵钛产品。 相似文献
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2011年中国钛工业发展报告 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了2011年中国钛工业的运行情况,包括海绵钛、钛锭、钛加工材的产能、产量及对外贸易情况。分析了2011年中国海绵钛、钛加工材的价格走势。2011年中国海绵钛和钛加工材产量均创历史最高记录,海绵钛产量达64 952 t,与2010年相比增长12.4%;钛加工材产量也达50 962 t,与2010年相比增长33.0%。2011年,中国海绵钛和钛加工材的出口大幅上升,海绵钛出口量达到8 735 t,与2010年相比增长145.7%;钛加工材的出口量破万吨,达到11 252 t,与2010年相比增长49.0%。 相似文献
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对比分析了日本及我国海绵钛生产单炉大型化后,产品的质量及主要消耗指标。数据显示,海绵钛单炉大型化生产后,能发挥规模效应,降低海绵钛生产成本,降低消耗,提高产品质量。海绵钛生产单炉大型化是今后发展的必然趋势,也是提高我国海绵钛产业在国际市场上竞争能力的重要途径。 相似文献