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提高糠醛精制技术水平的有效途径 总被引:4,自引:1,他引:4
介绍茂名石化公司第三套糖醛精制装置的技术改造,不改变原塔体和工艺流程,采用液体凝聚澄清分离器和转盘一填料复合塔,在相同精制深度时,醛油比下降,精制油收率提高,能耗降低,可提高处理能力12%左右。仅采用液体凝聚澄清分离器一项可净增效益约161万元/a,改造资金仅30万元。采用转盘填料复合技术投入资金120万元,净增效益241万元/a。这对炼油厂同类装置的技术改造提供了有益的经验。 相似文献
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介绍了由上海炼油厂糠醛精制装置与清华大学化工系合作、厂设计室自行设计的新工艺-润滑油糠醛精制两段液-液萃取的工艺流程特点,操作特性、产品质量等情况。新工艺投用后,萃取塔分离效果明显提高,装置总的取由原来的不到四个理论级提高到五个理论级^(1);在相同生产条件下进一步改善了精油质量,提高了精油收率。该工艺技术简单,可操作性强,经济效益可观,具有推广应用价值。 相似文献
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在塔径、塔高不变的情况下,将糠醛精制萃取塔改为以FG型填料为主的复合型填料塔,装置适应性增强,能耗下降,收率提高,产品质量明显改善。 相似文献
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介绍了双塔萃取新工艺在第二套糠醛精制装置扩量改造中的应用。应用表明:采用双塔萃取的新工艺可将溶剂质量比由原来的2.3:1.0降至1.9:1.0,装置能耗降至856.8 MJ/t;改造后装置总处理量达到700 kt/a,加工能力达到改造前两套的总和。 相似文献
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针对南阳石蜡精细化工厂润滑油糠醛精制装置能耗高问题,采取技术改造,优化操作等一系列节能措施,使能耗降低54.6%,年综合经济效益158.6万元。 相似文献
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中国石化茂名分公司重质糠醛装置萃取塔经历了外驱动转盘、矩鞍环境料—转盘复合塔技术的发展,萃取塔效率不断提高。目前,国内外糠醛精制萃取系统的二段萃取技术、新填料的开发应用、人口分布器的设计选型日趋成熟并得到广泛应用,而双溶剂技术因其投资少、效果显著,将是装置技术改造的发展趋势。 相似文献
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金南燕 《石油化工安全环保技术》2010,26(1)
介绍了糠醛精制装置中溶剂糠醛腐蚀设备的情况,对造成设备严重腐蚀的原因及机理进行分析,提出需要从合理选材、添加新型缓蚀剂等方面采取综合预防措施.实践证明,装置腐蚀得到了有效控制,使装置大修周期延长. 相似文献
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糠醛注水——润滑油糠醛精制装置的节能途径 总被引:2,自引:1,他引:2
介绍了用水稀释糠醛使润滑油糠醛精制装置节能的途径。通过注水——糠醛-水溶液(含水95%左右),可降低糠醛的气化沸点,增大换热系统的传热温差,改善换热效果,更多地回收能量,达到节约能源的目的。 相似文献
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提高糠醛装置萃取效率的探讨 总被引:1,自引:1,他引:0
上海炼油厂润滑油糠醛精制装置萃取塔经历了从内驱动转盘,外驱动转盘,短矩阶梯环填料,QH-1扁环填料,二段萃取等阶段的发展,萃取塔效不断提高,通过对提高萃取塔效率技术措施的讨论,指出转盘萃取塔的转盘“转与不转”对萃取效率没有影响,随着新型高效填料的发展,塔料塔取代转盘塔是润滑油糠醛精制萃取塔的发展趋向,单塔萃取效由于受塔高的限制,很难丙在所提高,双塔二段取得进一步提高萃取塔效率的有效途径。 相似文献
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