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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
1前言镇海炼油化工股份有限公司炼油厂1Mt/a延迟焦化装置设有一套专门用于该装置焦化干气脱硫的精制工艺设施。初始设计处理气态烃(按标准状态计)8000m3/h,自1990年建成投用以来一直低负荷运行。该装备虽然脱硫后干气净化指标合格,但是系统中吸收剂...  相似文献   

2.
提高硫磺回收装置处理量的方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
1前言石家庄炼油厂原硫磺回收装置,1988年建成投产,以催化裂化装置中经气体脱硫、液态烃脱硫、污水气提等分离出的酸性气(327kg/h)为原料,年产硫磺1kt。随着延迟焦化、加氢精制、第二催化裂化等装置的相继投产,酸性气的量不断增加,到1994年底达...  相似文献   

3.
重油催化裂化装置技术改造   总被引:1,自引:0,他引:1  
南京炼油厂重油催化裂化装置,1997年通过实施一系列改造,改善了装置吸收塔、再吸收塔、干气脱硫塔、液态烃脱硫塔及压缩机的操作,确保了产品质量和装置满负荷生产。  相似文献   

4.
陈道华 《南炼科技》2001,8(5):26-29
重油催化裂化装置大负荷生产时,干气、液态烃的质量和收率受到明显影响,吸收稳定系统采用新型的多溢流复合斜孔塔板进行改造后,装置处理能力明显增大,干气、液态烃的质量和收率均有明显提高。改造完善了装置的可操作性和经济性。  相似文献   

5.
我厂重油催化裂化装置是一个100万t/a的特大型炼油装置,内设11.8万t/a液化气脱硫和脱硫酸装置,以及4.6万t/a干气脱硫装置,采用二异丙醇胺脱硫。现将这两套脱硫装置的设计情况、试运转及标定验收情况以及随后的生产情况作一介绍。  相似文献   

6.
重点分析二套催化裂化车间干气、液态烃脱硫装置波动的原因,并提出相应的对策。  相似文献   

7.
就气体分离装置催化、焦化液态烃和干气脱硫过程中出现的一系列问题的解决方法做了总结,介绍了在解决脱硫装置能耗、产品质量以及腐蚀方面问题的方法,希望对同类装置有一定的借鉴作用。  相似文献   

8.
张宝宏 《南炼科技》1997,4(12):7-10
本文介绍了重油催化装置1997年7月份技术改造的主要项目,通过一系列改造,显著改善了该装置吸收塔,再吸收塔,干气脱硫塔,液态烃脱硫塔及压缩机的操作,确保产品质量合格,装置满负荷生产。  相似文献   

9.
催化干气液化气脱硫技术改造   总被引:1,自引:0,他引:1  
夏少青  王松贤 《齐鲁石油化工》2007,35(4):286-289,306
介绍某炼油厂催化裂化干气、液化气脱硫装置概况以及运行中存在的主要问题:胺液发泡、再生能力不足、液化气脱硫塔筛孔堵塞、液化气带胺等。装置于2004年进行扩能改造,采取更换液化气脱硫塔、更换胺液再生塔塔盘、增设胺液过滤器、更换新鲜胺液等措施,有效解决了装置运行中的瓶颈制约。提高了装置处理能力。改造后装置运行平稳,脱硫效果良好,产品质量合格。  相似文献   

10.
十八小时生焦周期单程延迟焦化装置的运行   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了扩大生产能力,将设计能力为0.6 Mt/a的双炉四塔循环延迟焦化装置 改造为单程延迟焦化装置并将其中一炉两塔系统(炉301系统)由生焦周期为24 h改为18 h,而 炉302系统的生焦周期仍为24 h。该装置的运行情况和标定结果表明,炉302系统单程焦化的 处理能力可增加0.08 Mt/a,炉301系统处理能力可增加0.1 Mt/a,焦炭塔内油气线速小于极 限值(0.10 m/s),加热炉的热负荷仍有较大余地,每天可增加效益13.2×104 RMB¥。  相似文献   

11.
1999年8月8日保定石油化工厂20kt/a液化石油气胺法脱硫装置顺利投产。催化裂化液化石油气原料量1.8~2t/h,其硫化氢含量10~15mg/g,精制后硫化氢含量小于8μg/g。该装置的投产解决了原采用碱洗有污染,产品质量不稳定和作为民用液化石油气出售难的问题,为企业赢得了效益。该装置的投产成功,为小型高硫液化石油气胺法脱硫装置的设计与生产创出了一条新路。保定石油化工厂液化石油气胺法脱硫装置由洛阳石油化工工程公司承担工程设计。针对硫化氢含量高的特点,设计中主要采取的措施有:(1)采用复合MD…  相似文献   

12.
我厂气体分离车间的液态烃脱硫部分,系三道工序组成:1.用25%的二异丙醇胺溶剂,在抽提塔内与液态烃液-液接触,萃取脱除硫化氢;2.用15%的氢氧化钠在碱烃反应器中脱硫醇;3.液态烃在水烃混合器内进行接触水洗. 该系统设计年处理能力15万t(33m~3/??1982年其上游装置催化裂化车间增加处理能??,液态烃量相应增加,当脱硫处理量在25m~3/h以上时,抽提塔内就发生严重的  相似文献   

13.
为扩大液态烃的处理能力,提高精丙烯产量,中国石化洛阳分公司宏力化工厂对液态烃分离装置进行了扩能改造。结果表明,采用B型导向浮阀塔板替换原F1型浮阀塔板,脱乙烷塔顶冷凝由内回流改成外冷凝加外回流,扩大丙烯脱水等改造措施,可使装置处理能力由原来的6.6万t/a提高到13万t/a,丙烯纯度达99.52%,高于设计指标值;加工损失率为2.9%,各项技术指标均优于改造前。  相似文献   

14.
介绍了洛阳维达石化工程有限公司开发的冷再生剂循环催化裂化(CRC—FCC)工艺在广西东油沥青有限公司50万t/a重油催化裂化装置上的应用情况。结果表明,应用是成功的;与改造前相比,在原料油性质和掺渣比均相近的情况下,改造后干气产率、液态烃收率、油浆收率和生焦率分别下降1.31,1.04,0.72,0.94个百分点,能量单耗[m(标准油)/m(原料油)]下降16.8kg/t,汽、柴油收率分别提高2.01,1.63个百分点。  相似文献   

15.
双脱硫剂在裂化气脱硫装置上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
为解决气体脱硫装置使用单乙醇胺脱硫剂溶剂循环量较大,装置能耗高的问题,采用以甲基二乙醇胺为主的SSH-1脱硫剂与单乙醇胺混合使用,在催化裂化液化气、干气脱硫装置上进行了工业试验。试验结果表明,SSH-1脱硫剂对H2S有良好的选择性,酸性气中H2S含量达70%;液化气及干气脱硫后H2S含量均<5mg/m3;与只用单乙醇胺相比,在原料气含硫量相近的情况下,其溶剂的循环量、再生蒸汽量、循环水用量、电耗等都有较大幅度的降低。  相似文献   

16.
催化裂化装置的气体回收系统是分离干气、回收液态烃和汽油的主要过程。随着我国石油化学工业的发展,对增产石油化工原料气体及提高其质量的要求日益迫切。1973年石油化工部在长岭炼油厂召开的催化裂化  相似文献   

17.
采用了催化裂化装置回收焦化瓦斯,干气和液态烃收率增加,对其它产品分布和性质无影响.实验结果表明,回收焦化瓦斯后,干气收率由3.54%上升到4.62%,提高了1.08个百分点;液态烃收率由回收前的16.20%上升到16.67%,提高了0.47个百分点.汽油、柴油产品性质和收率不变.该工艺减少了炼厂瓦斯总量而增加了液态烃的产量,提高了炼厂的经济效益.  相似文献   

18.
对中国石化洛阳分公司延迟焦化装置的能耗进行了分析,并对其进行了相应的节能改造。改造后装置运行结果表明,将加热炉空气预热器的传热列管数量增加1倍,同时新增8个含氧体积分数检测点,加热炉热效率可由91.3%提高到93.6%,能耗(以标准油计,下同)由15.27kg/t降至15.19kg/t。停运干气脱硫单元的贫液缓冲罐和胺液提升泵,可降低能耗0.09kg/t。将旋流除油器从系统中切除,并将倒水系统的冷焦水泵和空气冷却器完全停运,可降低能耗0.04kg/t。将循环水串联使用,能耗则由1.21kg/t降至0.91kg/t。采用冷凝水替代除氧水进入蒸汽发生器,装置能耗由0.54kg/t降至0.33kg/t。  相似文献   

19.
4月9日,哈尔滨石化公司双脱主体装置——年产10万吨干气、年产35万吨液态烃精制装置建成。这两套装置的建成将解决哈尔滨石化干气脱硫、液态烃脱硫醇装置无备用的问题,为下游气分装置、甲乙酮装置和聚丙烯装置等化工装置提供硫含量更低的干气、液化气等原料。  相似文献   

20.
催化裂解气体脱硫装置第一周期开工中存在脱硫效果差、胺液再生效果不好以及胺耗过大等问题,采取更换脱硫剂、改进干气及酸性气脱液设施等技术改进措施,脱硫合格率由88.5%提高到98.3%,胺耗由0.80kg/t降到0.12kg/t胺液再生效果亦明显改善。  相似文献   

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