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针对某企业换热器管板堆焊试验及其工艺技术方案,利用ABAQUS软件模拟在高强度基体合金材料上堆焊过渡合金材料(软质或防腐蚀),得到焊后温度场和应力场的分布规律,并用试验结果验证了堆焊数值模拟结果的合理性,确定了适合此管板堆焊的热源模型及参数。同时,堆焊动态模拟研究结果为堆焊试验提供了充分的理论依据,为优化堆焊工艺及堆焊方法奠定了基础。通过理论研究与试验验证相结合的方法,在满足管板性能及其材料强度等相关技术要求前提下,减少了试验成本和时间,缩短了生产制造周期,对制定焊接工艺有指导性意义。 相似文献
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我公司为某厂化工甲醇装置制造的一台锅炉水冷却器 ,属U型管式换热器。该设备壳程设计压力为 6 .2MPa ,设计温度为 2 50℃ ,介质为锅炉水 ;管程设计压力为 2 .5MPa ,设计温度为 32 0℃ ,介质为转化气 ,容器为二类压力容器。其中换热器管板要求为耐蚀层堆焊管板 ,该管板基体材质为 2 0MnMo锻件 (Ⅲ级 ) ,厚度为 16 5mm ,直径为 1450mm ,要求在其一侧表面堆焊 10mm(加工后尺寸 )厚的 0Cr19Ni9不锈钢 ,保证整个管板接触腐蚀介质面的抗晶间腐蚀性能的要求。1 堆焊工艺的确定针对该管板堆焊工作量大、堆焊层容易出现裂纹和… 相似文献
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采用HT-103焊条,在15CrMoR材质上进行了Ni-Cr-Fe系合金的手工电弧堆焊试验,制定了适宜的堆焊工艺,并据此进行了高压换热器管板实际产品的堆焊。 相似文献
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介绍了1000MW核电蒸气发生器管板堆焊技术,管板平面采用带极电渣堆焊,管板边缘采用焊条电弧堆焊.管板堆焊是核电设备蒸气发生器制造过程中的关键工序,堆焊质量直接影响着管板的耐腐蚀性能、管子-管板焊缝间的焊接质量以及蒸气发生器的制造进度.通过一系列试验,详细介绍了产品堆焊前的整个试验准备过程.为了保证管子-管板焊缝质量,... 相似文献
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我公司为四川维尼纶厂化工甲醇装置制造的一台锅炉水冷却器,属U形管式换热器。该设 备壳程设计压力6.2 MPa,设计温度250 ℃,介质为锅炉水;管程设计压力为2.5 MPa,设计 温度320 ℃,介质为转化气,容器为二类压力容器。其中换热器管板要求为耐蚀层堆焊管板 ,该管板基体材质为20MnMo锻(Ⅲ级),厚165 mm,直径1 450 mm,要求在其一侧表面堆焊厚 10 mm(加工后尺寸)的0Cr19Ni9不锈钢,以满足整个管板接触腐蚀介质面的抗晶间腐蚀性能 的要求。1 焊接性分析(1)根据碳当量公式计算,20MnMo锻的碳当量为0.63 %,可知,该材料淬硬倾向较大… 相似文献
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介绍了百万千瓦级蒸汽发生器管板堆焊层缺陷形成的原因,针对某制造厂发生的管板堆焊层的质量问题,采用分析和试验的方法确定该缺陷对后续管子管板封口焊缝质量的影响,并提出了该质量问题的处理方案,为处理和提高管板镍基堆焊层的质量问题提供参考。 相似文献
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16Mn换热器管板埋弧焊堆焊不锈钢时易出现热裂纹,分析其产生原因是:熔合比较大引起堆焊焊缝局部含碳量偏高、碳迁移引起堆焊焊缝形成增碳层、拉应力的产生。改进焊接工艺,包括焊材选用、焊接电流、焊接速度等,有效防止了热裂纹的产生。 相似文献
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生产二硫化碳盐水冷凝器中的大法兰和管板 (材质为δ =36mm的 16MnR和δ =12mm的0Cr18Ni12Mo2Ti)的复合板 ,由于不易采购 ,且产品交货期限短 ,决定采用在 16MnR上堆焊奥氏体不锈钢材料的方法自制 ,过渡层选用A0 4 2焊条 ,复层选用A0 2 2焊条。为验证该焊材能否达到产品要求 ,在产品正式堆焊前 ,进行了堆焊试验。1 堆焊试验1.1 试板试板选用 16MnR钢 ,规格为 30 0mm× 2 0 0mm×36mm、堆焊厚度为 14mm ,堆焊后进行消除应力热处理。然后按JB4 70 8— 92标准的规定进行着色探伤、力学性能试验、化学成分析… 相似文献
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MHD—50A(高硬度)耐磨堆焊用焊条的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究了以我国资源丰富的锰、硼元素为主要合金元素研制的新型C—Mn—B系耐磨堆焊用焊条。焊态,堆焊合佥组织为以下贝氏体为主的贝氏体/马氏体复相组织。堆焊层耐磨性高于国内同类常用焊条。并在水泥、煤炭、冶金、建材等行业得到应用。 相似文献
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