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相似文献
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1.
葛方晋 《小氮肥》2007,35(12):12-14
0 前言 山东青岛昌华集团股份有限公司1996年投产的1套设计能力20kt/a精甲醇生产装置,甲醇精馏采用双塔流程。2005年随着公司生产能力的扩大,粗甲醇的生产能力由原25kt/a扩大到60kt/a。针对甲醇精馏能力与粗醇的生产能力的系统配平问题,经过考察对比认为,利用石家庄精工化工设备有限公司的垂直筛板型甲醇三塔精馏技术对老系统改造后生产能力可达到粗甲醇60~80kt/a.  相似文献   

2.
<正>山东兖矿国泰化工有限公司采用煤气化联醇工艺生产粗甲醇,粗甲醇精馏系统采用三塔精馏工艺,甲醇精馏系统设计生产能力24 kt/a。经过几年不断地工艺优化和技术改造,精甲醇产量得  相似文献   

3.
我公司采用合成氨联醇工艺生产粗甲醇,粗甲醇精馏采用常压双塔精馏工艺,甲醇精馏系统设计生产能力为10 kt/a.经过设备挖潜、技术改造及优化生产工艺,消除了制约生产负荷提高的瓶颈,精甲醇产量得到大幅度的提高,现在最高日产量达76.9 t,精馏系统生产能力已达20kt/a,产品质量达到GB 338-2004的要求.  相似文献   

4.
我厂精甲醇系统设计生产能力为 3 0 kt/a,目前精甲醇生产能力已达 40 kt/a,今年精甲醇产量可达 45 kt/a,超过原设计生产能力的 5 0 %。对系统生产负荷的提高 ,总结如下。1 流程及设备简况我厂采用联醇工艺生产甲醇 ,甲醇精馏为常压双塔精馏 ,工艺流程简述如下。从合成车间来的粗甲醇进入粗甲醇贮槽 ,由粗甲醇泵输送经预热器入预塔 ,进行低沸物脱除。在入预塔前加入碱液 ,在预塔收集槽加入萃取水。预塔底部用循环蒸发器加热 ,出预塔塔顶的蒸汽经冷凝 ,液体入预塔收集槽 ,未冷凝的轻组分经液封排空。预塔收集槽的液体经泵送回塔顶回流。预塔…  相似文献   

5.
杨艳红  娄玲 《中氮肥》2004,(5):23-24
我公司第一套20kt/a联醇装置自1995年9月建成并投产以来,产品质量一直保持优级品,催化剂初、中期,质量能达到分析纯的标准,因而受到广大用户的好评,产品供不应求。为此,公司在2001年甲醇技改工程中,又新上了一套20kt/a甲醇装置,甲醇总生产能力达到了40kt/a,粗、精醇操作全部改为DCS控制,优化了操作。现将我公司40kt/a联醇装置情况小结如下。  相似文献   

6.
石家庄中冀正元化工有限公司氨醇生产能力为100kt/a(其中甲醇60kt/a,液氨40kt/a),其中的中压甲醇2套φ800mm系统与φ1200mm系统并联运行,甲醇产量为40kt/a;技改时增设了1套φ800mm高压甲醇系统,高压甲醇合成塔外筒为旧氨合成塔外筒(两进两出)改造而成,因该外筒净空间较高,若采用常规内件会导致合成塔阻力大,粗甲醇生产电耗高,催化剂利用率低。  相似文献   

7.
丁应海 《中氮肥》2006,(3):19-20
0前言联醇工艺是合成氨生产节能降耗的一项成功的工艺改革,既能降低合成氨生产中变换、脱碳的负荷及后续精炼工艺的负荷,又能得到市场价比合成氨更高的甲醇产品,因此近10 a来,各大、中、小型合成氨厂都在探索改为联醇工艺。我公司的联醇工艺是新“8·13”系统的配套工艺,设计生产能力为粗甲醇20 kt/a、精甲醇50kt/a。自联醇系统开车以来出现了较多的问题,现将出现的问题及相应的处理情况总结如下,供联醇生产企业参考。1工艺气全部通过甲醇系统导致微量事故甲醇系统于2004年3月试车投产,当甲醇合成催化剂升温还原结束后即转入轻负荷生产,由于…  相似文献   

8.
我公司原合成氨联产15 kt/a甲醇装置用2个DN800甲醇合成塔配套DN800、DN1 200双塔蒸馏系统生产。随着公司合成氨翻番扩建工程的投产,为进一步降低合成氨净化系统的能耗,减轻铜洗的负荷,稳定合成氨系统生产,便于公司产品结构调整,新设计、建造了1套联醇装置。该装置粗醇系统利用原DN1 400尿素合成塔改制成甲醇合成塔和分离器外壳,内件重新设计,精醇系统利用原DN1 200塔作预塔,新上DN1 600主塔,粗醇生产能力为40 kt/a,精醇生产能力为45 kt/a。该装置一次开车成功,其设计有不少独特之处,现总结如下。1 40 kt/a粗甲醇系统1·1工艺简述压缩…  相似文献   

9.
于俊涛 《小氮肥》2012,(7):11-12
0前言安徽晋煤中能化工股份有限公司现有4套中压联醇装置和1套单醇装置,甲醇总生产能力100kt/a。1#合成氨系统现有28台H12型压缩机、1套Φ1200mm和1套Φ1000mm中压甲醇系统。随着合成氨生产能力的增加,中压联醇生产能力明显不足,需新增联醇合成系统。故提出2套方案:方案一是将即将闲置的Φ1200mm氨合成系统改造成中压联醇系统;方案二是将原高压合成系统静止设备改作它用或出售,原地新建1套50kt/a低压甲醇装置。1工艺路线比较(1)方案一:采用全部中压联醇系统。原合  相似文献   

10.
崔健锋  沈香珍  冯士中 《小氮肥》2005,33(10):17-18
石家庄联碱化工有限责任公司目前总氨能力为80 kt/a,主导产品为纯碱200kt/a、农业氯化铵200kt/a、精甲醇15 kt/a及10余种有机化工产品.1995年建成1套联醇装置,2台φ800mm甲醇合成塔串联,使用均温型内件.1997年10月在60 kt/a合成氨的技改过程中,采用了甲烷化法去除原料气中少量的CO、CO2.由此,在公司合成氨系统中有2套气体精制工艺同时运行:1套为原有的生产能力为45 kt/a传统的高压铜洗工艺,另1套为新增加的60 kt/a甲烷化工艺.  相似文献   

11.
牛文勇 《小氮肥》2006,34(5):4-5
河南省卫辉市豫北化工有限公司经过多次扩建改造,目前已经发展成为合成氨生产能力115 kt/a,而实际产量可以达到180 kt/a,其中联醇设计能力达100 kt/a,碳酸氢铵生产能力达300 kt/a,合成塔为1台DN1 000 mm矮胖塔以及1台DN1 000 mm标塔,采用并联工艺,于2001年6月投入运行.  相似文献   

12.
张权应 《中氮肥》2012,(1):17-19
0引言 我公司200kt/a焦炉气配水煤气制甲醇项目于2008年6月投产。该项目利用公司焦化厂的32650m^3/h焦炉气为主要原料,焦炉气中甲烷转化采用纯氧转化工艺,甲醇精馏采用预精馏塔、加压精馏塔、常压精馏塔、回收塔的“三加一塔”工艺流程。  相似文献   

13.
安阳化学工业集团公司甲醇公司生产装置设计能力为30kt/a,其粗甲醇的精制采用国内典型的双塔精馏工艺,主、预精馏塔均为浮阀塔。该装置于1995年投产,当年即达了设计生产能力且运行稳定。甲醇产品质量符合GB338-92工业甲醇国家标准,优等品率在97.14%以上,合格率  相似文献   

14.
《气体净化》2004,4(3):25-26
山西原平化学工业集团有限责任公司的净化工段原设计为配套80kt/a合成氨、40kt/a联醇、132kt/a尿素的复合催化热钾碱 活性炭脱硫工艺。2002年进行的综合节能增产改造工程60kt/a单醇工程的变换气脱碳工段,使用旧脱碳设备,采用热钾碱工艺,且设计可供联醇及单醇系统切换使用。该工段于2002年7月建成投产且首先用于联醇、合成氨生产,并经过了生产考核,达到了预期的使用效果。  相似文献   

15.
精甲醇水溶性不合格的对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前,国内联醇装置的精馏一般采用的流程是双塔流程,即主塔与预塔两个精馏塔。此流程的主要优点是投资少,易操作,且完全可以满足产品质量要求。精甲醇先在预塔中脱除轻组分(主要是二甲醚),再在主塔中脱除重组分(主要为水、高级醇)。生产中常出现精甲醇的水溶性不合格。 粗甲醇的生产,有单醇法和联醇法。联醇法对水溶性影响较大,因此,联醇法生产的粗甲醇,在精馏时,对预塔的操作,要严格控制。此外,在预塔主要是除去轻组分,所以,预塔放空温度的变低,对轻组分的脱除,起着至关重要的作用。放空温度低于  相似文献   

16.
《小氮肥》2015,(4)
<正>湖北潜江金华润化肥有限公司(以下简称金华润公司)现有2套生产装置,具备650 kt总氨、800 kt尿素、100 kt碳酸氢铵、60 kt精甲醇以及150 kt二甲醚的年生产能力。金华润公司在2011年新建了1套400 kt/a合成氨装置,气体净化采用低压联醇与中压醇烃化工艺。1存在的问题及原因金华润公司采用湖南安淳高新技术有限公司的JJD低压恒温悬挂水管式低压甲醇合成工艺,  相似文献   

17.
曹浩 《小氮肥》2009,37(2):13-14
亚洲新能源控股(信阳)有限公司现有合成氨生产能力为120kt/a.2套中压甲醇系统(其中Ф1 200mm以及Ф1 400mm系统各1套),1套Ф2 400mm低压甲醇系统。压缩机为七段压缩,原压缩机六段出口串中压联醇,2006年2套中压甲醇装置投入运行。2008年公司为提高甲醇产量,决定在压缩机五段出口串1套低压联醇,于2008年6月投入运行。  相似文献   

18.
0前言 平顶山飞行化工集团一期工程建于1972年,以煤焦为原料,变换为中串低工艺,脱碳为氨基乙酸热钾碱工艺,原料气中少量CO和CO2采用铜洗净化工艺,铜洗之前串联1套内径800mm中压联醇装置,内径1000mm氨合成塔后置锅炉流程。现有流程煤气流量45000m^3/h,年产合成氨100kt(其中甲醇20kt)、尿素165kt。  相似文献   

19.
《小氮肥》2017,(2)
<正>浙江晋巨化工有限公司(以下简称晋巨公司)甲醇精馏装置设计产能为80 kt/a,经近几年对装置进行技术改造、优化调节后,现产能已达到120 kt/a。由于市场行情的影响,对低压甲醇装置和合成氨联醇装置进行生产配置调整,装置满负荷运行后,粗甲醇的产量要高于精馏装置的最大生产负荷,存在粗甲醇产能过剩、库存过高及精甲醇产能不足等问题。为进一步提高甲醇精馏装置产能、降低粗甲醇库存,决定对甲醇精馏装置和甲  相似文献   

20.
格尔木炼油厂100kt/a甲醇装置由中国石化集团兰州设计院设计,采用天然气水蒸汽转化法制取甲醇合成气(简称合成气)、低压法合成粗甲醇、甲醇二塔精馏流程。工程于1997年动工建设,1999年正式投料生产出优质精甲醇。2002年增加了烟道气回收CO2工艺后,转化、合成反应气质得到了优化,甲醇产量大幅度上升,甲醇原料天然气单耗降低较快,甲醇运行效益明显增加。  相似文献   

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