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相似文献
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1.
云广特高压直流一起双极三阀组相继闭锁分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
邵震  袁鹏  林睿 《电力建设》2011,32(6):30-34
以云广特高压直流系统1起双极三阀组相继闭锁事故为基础,分析了事故发生经过和原因,介绍了云广特高压直流系统测量系统,对云广特高压直流测量系统遭受干扰的原因进行了深入分析,并通过仿真与实验证明了干扰的存在。根据仿真和试验结果,以及穗东换流站二次设备抗干扰存在的问题,提出了相应的改进措施。  相似文献   

2.
隋国平 《高电压技术》2012,38(2):421-426
以"8.19"云广特高压直流双极闭锁时安稳装置动作为例,分析安稳装置是否正确动作,策略是否正确得当,对保持电网稳定的功能是否切实有效,今后此类情况下安稳系统能否更合理地动作,更有效地维持电网稳定。通过对事故前后安稳装置动作情况,电网潮流变化情况,电网的主要参数:电压、功率、频率的变化情况等综合分析,来判断是否符合电网稳定的要求。"8.19"云广特高压直流双极闭锁时安稳装置正确动作,有效地保护了电网的安全稳定。故障发生后,安稳装置正确动作,使电网的各个参数符合稳定需求,但暂态过程仍存在一些问题,同时,随着网架的发展,云南电网外送容量的增大,安稳控制策略也要随之进一步改进。  相似文献   

3.
天广直流工程历年双极闭锁事故分析   总被引:9,自引:0,他引:9  
任达勇 《高电压技术》2006,32(9):173-175
针对天广直流输电工程自2001年双极投运以来出现的4次双极闭锁事故,总结分析历次闭锁发生的特点和导致双极闭锁事故的原因,发现了直流系统运行的现有问题。结合运行经验从站用电源、元件故障、原理设计等方面提出加强运行监护、改进保护系统相关逻辑、选用合适电源等建议,以提高天广直流输电系统的安全运行水平及供其它高压直流输电工程参考。  相似文献   

4.
±800 kV云广特高压直流输电工程已于2010年6月双极投入运行,在进行系统调试阶段,在站间通讯中断情况下,曾出现逆变侧单极保护动作导致双极闭锁的现象。本文根据现场的故障记录数据,对云广特高压直流双极闭锁的原因进行了详细分析。并针对分析出的结果,提出了修改直流控制系统内部参数等切实可行的改进措施,对特高压直流系统的现场稳定运行具有一定的现实意义。  相似文献   

5.
针对直流双极闭锁进行了云南电网仿真对比研究,详细分析了事故后云南电网一次调频、安稳装置的动作情况.进一步确定了电网仿真分析的必要性,提出了仿真分析改进与提高的意见.  相似文献   

6.
针对一起飘挂物导致特高压直流双极闭锁事件,详细分析了直流保护动作过程并判断故障原因,结合直流线路排查情况提出了飘挂物防范建议。  相似文献   

7.
楚穗直流联网、全压运行条件下,相继发生极1两次线路保护动作,极2一次线路保护的事件,导致楚穗直流双极闭锁。为探明楚穗直流双极相继闭锁的原因,从直流线路故障纵差保护原理、行波保护原理、极控线路故障重启监视功能入手,结合楚穗直流EMTDC仿真模型,从电磁耦合与双极接地故障两个维度分析并掌握双极相继闭锁的原因。通过对故障重启监视功能的深入分析,进一步挖掘出监视功能的逻辑缺陷,提出了避免直流不必要闭锁的故障重启逻辑优化建议。  相似文献   

8.
特高压直流试验线段担负着开展环境影响研究、为特高压直流输电提供技术支撑等重要任务。作为特高压直流试验线段主电源的1 200 kV/500 mA双极直流发生器的稳定运行对试验基地各项研究的正常开展至关重要。结合发生器的初步设计,采用电磁暂态分析程序ATP-EMTP对该发生器在短路放电情况下以及充电过程中的暂态过程进行仿真计算。分析表明,发生器在充电过程中主电容器上出现的最高过电压为1.35倍。负载放电或发生输出短路时,硅堆上的暂态峰值电流可达正常运行时的9.3倍。输出保护电阻应按承受全电压下50 A短路电流设计。这些结论为该发生器的研制和运行提供了依据。  相似文献   

9.
特高压直流工程通常通过RTDS实时仿真技术对控制保护系统、换流阀阀基电子设备VBE装置的功能进行设计和验证.在某特高压直流工程RTDS试验系统对VBE装置断电试验过程中,出现了阀过流保护动作.为此结合故障时的闭锁时序,推导出换流阀触发异常,交流电源经由换流阀、旁通开关形成了两相短接导致阀过流保护动作的结论.最后,结合此类故障的特点,对闭锁时序进行了优化,并通过试验验证了优化后闭锁时序的有效性.  相似文献   

10.
特高压直流双极相继故障再启动策略   总被引:1,自引:0,他引:1  
直流故障再启动功能对于提高特高压直流输电工程的运行可靠性具有重要意义。首先,分析了已投运特高压直流再启动对交流系统安全稳定性的影响。在此基础上,针对特定的交流运行方式,对特高压直流双极相继故障时序及系统稳定特性进行了分析,并基于分析结果提出了三段式相继再启动策略分析方法,以此作为制定特高压直流双极相继故障再启动策略的理论依据。最后,以西南某回特高压直流工程为例,验证了所提三段式再启动策略的有效性。  相似文献   

11.
特高压直流工程的可靠性   总被引:8,自引:7,他引:1  
随着直流特高压直流工程的增多、特高压直流工程电压等级和电流的增大,深入研究特高压直流工程的可靠性,对提高直流输电工程的经济性水平和电网的安全运行有着重要意义。为了得出特高压直流工程合理的可靠性指标,采用Markov原理,通过搭建特高压直流系统的可靠性计算模型,对一次系统和二次系统进行细化分区,并计算了各种设备对直流系统的可靠性指标的影响,尤其是对二次系统,从控制保护系统分层、分区的结构研究了对直流系统可靠性的影响,通过相应的分析计算,得出了特高压直流工程的可靠性指标。该可靠性指标对指导设备生产和直流系统正常运行有重用意义。  相似文献   

12.
新东特高压直流投产初期,送端机组投产滞后导致孤岛短路容量不足,孤岛运行存在过电压、低次谐波谐振等风险。为保证被动跳入孤岛设备安全,提出新东特高压直流跳入孤岛闭锁策略,即在直流站系统中增加跳入孤岛主动闭锁直流功能,并采用交流联络线低功率防误判据来有效防止联网方式下该策略误动作。采用先切除全部滤波器,再延时闭锁直流,最后稳控系统全切孤岛运行机组的策略,能有效降低孤岛直流闭锁的过电压,保证相关设备安全。现场实施表明:直流跳入孤岛后能够在300ms内切除全部交流滤波器,交流滤波器全切后延时约30ms直流启动闭锁,双极闭锁后稳控系统延时切除孤岛全部机组,闭锁逻辑和稳控策略均正确,孤岛内过电压和频率均满足要求。  相似文献   

13.
随着特高压直流(ultra high voltage direct current, UHVDC)输电的快速发展,当前我国逐步形成了强直弱交的混联电网,直流系统闭锁故障给交流系统的安全稳定运行带来了巨大挑战。混联电网故障后的紧急控制严重依赖于电网仿真结果的准确性。因此,准确的直流故障模型和仿真分析方法至关重要。在已有直流故障功率模型的基础上,研究了特高压直流闭锁在电力系统分析综合程序(PSASP)中的交互仿真实现方法。首先介绍了PSASP现有自带模型存在的不足,然后基于直流故障功率模型给出了直流故障交互仿真方法的步骤及原理,通过MATLAB及VB编程将直流故障功率模型注入PSASP中,并不断调用PSASP的暂态稳定程序,实现与PSASP的交互仿真计算。最后,通过对实际电网直流闭锁故障进行仿真复现,验证了该交互仿真方法的有效性及准确性。  相似文献   

14.
特高压直流换流变压器中性点在各种操作及运行时谐波含量远高于交流变电站,在安装隔直装置解决直流偏磁现象时需要考虑的因素更多。首套安装在特高压直流换流站的直流偏磁装置在直流系统调试中出现了不恰当投切、频繁投切等较多不适应直流运行工况的问题,针对其由于退出隔直功能的保护定值较小引起的不恰当投切、频繁投切问题,结合现场录波波形和直流系统运行工况进行了分析和研究,提出了修改投入隔直功能的延时时间,增大退出隔直功能的保护定值的改进措施解决不恰当投切和频繁投切问题,并在直流系统运行中加以应用,所得结论对后续直流工程的换流变加装隔直装置的工程应用具有一定的指导意义。  相似文献   

15.
特高压直流输电工程控制保护系统的初步方案   总被引:3,自引:16,他引:3  
石岩  韩伟  张民  王庆 《电网技术》2007,31(2):11-15
结合特高压直流输电工程的主回路接线特点,分析了特高压直流控制保护系统与常规直流的不同之处以及特殊要求,并对控制保护系统的整体结构、控制策略、分层及冗余、控制功能的分配及保护配置等进行了全面分析和研究,提出了可能的特高压直流控制保护系统的整体方案。  相似文献   

16.
特高压直流输电系统阀组投退策略   总被引:3,自引:2,他引:1  
为研究特高压直流输电系统阀组投退策的策略,以云南—广东±800kV特高压直流输电工程为参照对象,借助实时数字仿真器(realtime digita lsimulator,RTDS),分析了整流侧和逆变侧阀组投退顺序,以及旁路开关、触发脉冲、旁通对等控制信号之间的时序配合,研究了特高压直流工程中第2个阀组投入和第1个阀组退出的控制策略。研究结果表明:第2个阀组投入时,触发角限制值为70°,限制时间为10ms,整流侧先解锁逆变侧后解锁,且整流侧需投入电压电流平衡功能;第1个阀组退出时,应整流侧先投入旁通对逆变侧后投入旁通对。第1个阀组退出过程会出现整流侧直流电流短暂断流和逆变侧直流电流剧增现象,后系统自动恢复正常。  相似文献   

17.
天广工程直流线路突变量保护误动作分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
田庆 《高压电器》2012,48(4):33-38
笔者分析了天广直流控制保护系统改造完成后发生的3次双极线路保护动作事件,剖析其中直流线路突变量保护误动作的原因。根据天生桥换流站和广州换流站的实际录波和实际过程,结合厂家给出的突变量保护定值和整定思想,分析导致突变量保护误动作的因素。笔者给出了2个解决方案——降低低电压保护定值和增大突变量保护的动作延时,并经实践验证正确,为以后更好地实施直流控制保护系统国产化改造提供参考。  相似文献   

18.
特高压直流工程二次系统成套设计方案及其特点   总被引:5,自引:3,他引:2  
石岩  张民  赵大平 《电网技术》2008,32(21):1-5
进行了特高压直流二次系统成套设计并提出了完整的方案,充分考虑了二次系统的整体结构、硬件分层、功能和性能要求、系统接口、软硬件平台等方面因素,该方案主机采用最新的Intel Core DUO 处理器、由eTDM总线替代TDM总线和CAN总线、采用IN-TIME操作系统、直流保护采用三取二逻辑等。该方案已经应用于向家坝-上海±800 kV特高压直流输电工程。  相似文献   

19.
换流阀作为特高压直流工程的核心设备,阀控及其接口对保障直流系统安全运行发挥着重要作用。根据换流阀的控制原理,在总结现有特高压直流工程阀控特点基础上,开展了阀控与直流控制保护系统通用接口技术研究,从整体原则、接口信号设置和逻辑处理方面详细阐述了阀控通用接口技术方案,通过实时数字仿真对通用接口方案进行了试验验证,仿真结果证明了通用接口的合理性。研究结果对推动特高压直流工程阀控标准化设计、提高直流系统安全运行水平具有重要意义。  相似文献   

20.
极端气候条件和输送功率的限制使得直流电流无法满足融冰要求,导致直流输电线路形成覆冰,这将严重影响特高压直流系统的稳定运行。本文结合酒湖直流工程的融冰功能,阐述了特高压直流输电工程中循环阻冰模式和并联融冰模式运行的主接线拓扑结构与特点,提出了循环阻冰模式下两极联跳的策略和并联融冰模式下直流控制保护功能的修改方案。通过RTDS闭环实时数字仿真验证了融冰功能的可行性和有效性,可为特高压直流输电工程融冰运行方式的直流控制保护系统设计提供参考。  相似文献   

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