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《锅炉制造》2009,(1)
日前,由哈尔滨锅炉厂有限责任公司自主研发的国产首台具有自主知识产权33万千瓦循环流化床锅炉在江西分宜发电有限责任公司顺利通过168小时试运行,正式投入商业运行,标志着我国大型循环流化床锅炉的研发成功,对哈锅进一步开发国内外循环流化床锅炉市场具有重要的战略意义。循环流化床锅炉之所以被称为“绿色锅炉”,是因为该锅炉可实现炉内高效廉价脱硫,一般脱硫率在90%以上,同时,炉内燃烧温度较低,氮化物生成明显降低,可有效减少对大气的污染。循环流化床锅炉还具有极强的燃料适应性,许多锅炉不能燃烧的贫煤、煤泥、煤矸石等均能充分燃烧,能变废为宝节约资源。目前,燃煤发电带来的环保问题已经引起了全世界的高度关注,循环流化床锅炉具有的一系列优点,正符合当今社会的环保要求,市场前景十分广阔。哈锅从上世纪九十年代初就开始自主研发循环流化床锅炉技术,在国内率先开发出了具有完全自主知识产权的10万、20万、30万千瓦等级的循环流化床锅炉系列产品,为我国洁净煤发电技术的发展做出了积极贡献。“循环流化床(CFB)锅炉关键技术的自主研发及应用”和“循环流化床锅炉本体和动态仿真关键技术的研究及产业化”双双获得2006年度国家科学技术进步二等奖,再一次证... 相似文献
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2009年9月26日,在集团公司首届科技创新大会上,东汽的多个科研项目获得了表彰与奖励:由张志英等人联合研制的超超临界1000MW机组给水泵汽轮机获科技进步一等奖;由胡乐沙等人联合开发的高压12对棒还原炉系统、由张从平等人联合研制的超超临界机组高中压隔板真空电子束焊接工艺与应用、由吴波等人联合研制的43英寸 相似文献
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国内对循环流化床节油技术报道比较多,但主要集中在小型循环流化床锅炉机组,且大多从影响燃烧的角度来考虑,而对超临界循环流化床锅炉的节油技术研究鲜有报道。主要针对350 MW超临界上锅CFB锅炉开展的调试和启动节油技术研究,从优化调试步序、给水流量保护逻辑优化、优化床料粒径、优化油枪出力选择、较佳的投油方式和投煤方式相配合等多角度进行研究应用总结,实现今后在此类型机组上准确推广应用、最终能够达到节能减排的目的。 相似文献
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《锅炉制造》2009,(1)
日前,由哈尔滨锅炉厂有限责任公司自主研发的国产首台350MW超临界锅炉华能瑞金电厂1号机组顺利通过168小时连续满负荷试运行,正式投入商业运行,并实现脱硫同步投运,标志着哈锅具有自主知识产权超临界锅炉研发成功,在超临界锅炉国产化上取得了重大突破,摆脱了引进技术限制,对今后国内外市场开发具有重要意义。华能瑞金电厂国产首台350MW超临界锅炉,具有高效、节能、环保等特点,主燃料为贫煤,采取对冲燃烧方式的超临界直流锅炉。2008年7月,锅炉整体水压试验一次成功,无一泄漏,一次汽水压试验压力41.4Mpa,是目前国内同等参数锅炉中水压试验压力最高。国产首台350MW超临界锅炉顺利投运 相似文献
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《锅炉制造》2010,(5):27-27
日前,国家电监会和中国电力企业联合会召开2009年度电力可靠性指标发布会。国家电监会按照《火力发电机组可靠性评价实施办法》,对全国300MW级、600MW级常规火力发电机组进行了可靠性评价,最终确定了300MW级、600MW级每个容量等级的前10名为金牌机组。会议发布了2009年度电力可靠性指标,揭晓并表彰了2009年度全国发电可靠性金牌机组。其中,哈锅生产的国电电力大连庄河发电有限责任公司1号机组和天津大唐国际盘山发电有限责任公司4号机组获得600MW级全国火力发电可靠性金牌机组,深能妈湾发电厂4号机组获得300MW级全国火力发电可靠性金牌机组。 相似文献
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流化床换热器是超超临界循环流化床锅炉重要的热交换设备,其有利于灵活调节床温、汽温,提高机组的燃料适应性,降低污染物排放。运行经验表明:流化床换热器内存在严重的热偏差问题,靠近床中央区域的受热面壁温显著高于壁面区域的壁温,从而导致在超超临界循环流化床锅炉中出现爆管、停机等事故。当前缺乏从气固流动、换热角度分析流化床换热器热偏差形成机制原因。在国家重点研发计划(2016YFB0600201)支持下,开展了流化床换热器内热偏差问题产生机制的相关研究。系统讨论分析了流化床换热器内热偏差形成的流动基础,揭示了气固流动不均匀性特征及其对传热不均匀性的影响,发现受热面管排存在进一步加大了近壁区传热偏差,提出了通过优化流化床换热器结构和布风设计降低热偏差的建议,为660 MW超超临界循环流化床锅炉设计与安全运行提供依据。 相似文献
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《锅炉制造》2000,(1)
华中理工大学煤燃烧国家重点实验室 曾汉才教授,男,1935年11月生,汉族,中共党员。1957年7月毕业于上海交通大学锅炉制造专业。在武汉华中理工大学电厂热能动力专业长期从事教学和科研工作,现任华中理工大学煤燃烧国家重点实验室教授,博士生导师、学术委员会委员,兼任武汉水利电力大学兼职教授。湖北省电机工程学会锅炉专业委员会副主任委员。中国环保工业协会锅炉消烟除尘委员会委员。《热力发电》杂志编委等职。 他为本科生曾讲授“锅炉原理”、“锅炉燃烧理论”、“电厂金属材料”等课程,为研究生开设“燃烧与污染”、“洁净煤技术”等课程。1979年以后,主要承担国家,省、部级科研项目开展科研工作以及指导培养研究生工作。早在80年代初,开展的国家“六五”科技攻关项目“钝体燃烧器开发研究”,是我国国内最早研究劣质煤稳燃技术的研究者之一,曾汉才教授将钝体燃烧器首先用来解决广西典型的合山劣质煤的稳燃问题。先后在广西合山电厂300 t/h锅炉及410 t/h锅炉上改造应用成功,取得了显著效果,受到了当时国家科委攻关局的表彰。该成果获得国家“六五”科技攻关成果奖,水电部科技进步三等奖,以及国家教委科技进步二等奖等。1985年,曾汉才教授著文提出煤的高效低污染的燃烧研究方向,并从那时起至今一直在致力于低污染燃烧研究。在“煤粉燃烧过程中NOx的生成与控制”、“炉内脱硫、脱硝研究”以及“煤粉燃烧过程中重金属污染及其控制”等方面的研究已经取得显著成绩。水电部“七五”重点科技项目“火电厂NOx排放普查及试验研究”获1991年度水电部科技进步三等奖。国家攀登计划子课题“燃煤亚微米颗粒重金属污染研究”经国家教委组成专家组评议认为达到国际先进水平。由于电子工业的迅速发展。特别是“八五”以后,300 MW、600 MW一批大型火电机组纷纷上马,同时也提出了大机组方面的急需研究的课题,曾汉才教授经过调查研究,重点在“混煤燃烧特性研究”、“引进型300 MW贫煤锅炉燃烧系统消化、吸收及国产化研究”、“大型锅炉水平烟道烟温偏差的研究”、“大型火电机组调峰运行优化研究”等方面开展工作。同时也重视尾部受热面优化布置、新型传热部件(如螺旋肋片省煤器、螺纹槽管空气预热器等)在锅炉上改造应用。他经常深入现场,解决实际问题,为电站锅炉的优化设计及安全经济运行作出贡献,并取得显著成绩。“大型锅炉先进燃烧技术”和“数值模拟在电站锅炉工程中的应用”分别获国家教委科技进步二、三等奖。“株洲电厂11号炉燃烧系统防结渣燃烧优化研究”获湖南省科技进步三等奖等。 他已在国内、外刊物上发表学术论文150余篇。其中不少论文获奖。出版了《燃烧与污染》、《燃烧技术》等著作4部,其中《燃烧与污染》获中南地区优秀学术专著奖,他已指导培养研究生30余名。(其中博士生8名,硕士生20余名)。他多次受邀为省、区电力系统做专题讲座,进行学术交流,40余年来,他已为培养电力科技人才作出了很大贡献。 他是国务院政府特殊津贴首批获得者。 相似文献
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为满足电网深度调峰及超低排放的需求,超临界循环流化床锅炉不同负荷运行性能及污染物排放特性研究具有重要意义。针对某350MW超临界CFB锅炉,现场测试100%BRL、75%BRL及50%BRL负荷下机组排烟温度及烟气成分,获得锅炉不同负荷下运行性能并进行能效分析;通过调整炉内脱硫剂投入量,分析机组运行参数对SO2及NOx等污染物排放的影响。研究结果表明:随锅炉负荷降低,CFB锅炉效率不断下降,100%BRL负荷时,各项热损失中排烟热损失占比最大,其次是灰渣未燃碳造成的热损失;75%BRL及50%BRL负荷下,各项热损失中灰渣未燃碳造成的热损失占比最大。炉内脱硫剂的投入可显著降低SO2排放,同时可影响炉内NOx生成。随炉内脱硫剂投入量增加,SO2排放浓度快速降低。石灰石给料机频率由5.6 Hz升高至13.5 Hz,吸收塔进口SO2浓度由360.4 mg/m3降至6.9 mg/m3,同时,炉内脱硫剂的投入可促进HCN及... 相似文献