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李欣乐 《化学工业与工程技术》2009,30(5):55-58
对脱甲烷塔的运行现状进行了分析,找出了存在的问题,并进行了技术改进和工艺参数优化,使脱甲烷塔顶的乙烯损失减少,增加了乙烯收率。 相似文献
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对高压脱甲烷系统中甲烷分离进行了讨论.通过对甲烷在脱甲烷系统内的走向分析,讨论了碳二洗涤塔进料温度对乙烯冷剂负荷的影响;将液相甲烷从-140℃甲烷氢分离罐跨线补充至脱甲烷塔回流罐,可降低乙烯损失和乙烯冷剂消耗;最后,以碳二洗涤塔进料温度和跨线流量2个变量进行综合分析,得到了局部最优解. 相似文献
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乙烯装置脱甲烷系统工艺条件分析及对策 总被引:1,自引:0,他引:1
兰州化学工业公司 16万 t/a乙烯装置自开车以来 ,因分离系统脱甲烷塔通过能力低、乙烯损失大而成为制约乙烯生产的瓶颈。本文介绍了应用 PRO-II软件对乙烯装置脱甲烷系统进行的流程模拟计算过程 ,分析了存在的问题 ,提出了改进建议 相似文献
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乙烯装置脱甲烷塔的改造 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了大庆石化总厂化工一厂乙烯装置中脱甲塔于1997和1999年两次改造前后的运行情况及问题及分析,强调了加压精馏塔采用填料时应注意的问题及措施。 相似文献
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以化工流程模拟软件ASPEN PLUS为应用平台,建立能良好描述裂解气在冷箱中预冷和脱甲烷塔中分离的工艺模型。应用该模型对扬子乙烯装置老区冷箱和脱甲烷塔系统进行了流程模拟、参数灵敏度分析和过程优化;研究了裂解气负荷、裂解气组成等几个因素,对冷箱与脱甲烷塔系统的影响以及相应操作参数的优化调整;找到了现有冷箱与脱甲烷系统的用能瓶颈;解决了工艺操作参数的优化问题;实现了装置高负荷情况下的经济运行。 相似文献
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结合天津乙烯装置脱甲烷塔外送泵输送能力问题进行讨论,根据现场实际情况,制定出脱甲烷塔外送泵更新的方案,同时就泵更新过程中的最难实现的基础施工的问题进行详细分析,提出解决方案、确定防范措施,确保脱甲烷塔外送泵更新项目能够安全实施。 相似文献
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乙烯装置冷箱脱甲烷系统模拟优化 总被引:1,自引:0,他引:1
中国石化扬子石化股份有限公司烯烃厂650kt/a乙烯装置因二元制冷系统效率低,无法为冷箱、脱甲烷塔系统提供足够的冷量,加之部分操作控制指标不尽合理,导致乙烯损失大。文中介绍了应用Aspen软件对该系统工艺流程进行模拟计算的过程,分析了存在的问题,提出了最优化操作控制指标。 相似文献
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对于前脱丙烷流程,且原进料为AGO、HVGO等较重的原料油的乙烯装置,在裂解炉进料轻质化的情况下,为了维持产量,本文给出了解决脱丙烷塔瓶颈的2套改造方案。 相似文献
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从分析低压法脱甲烷流程的工艺特点入手,通过将设计条件与现实操作数据的对比、计算、分析,找出目前该塔不能实现达标操作的关键所在,为攻关改造提供了依据。 相似文献
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本文用ASPEN-PLUS模拟软件平台对乙烯装置扩建的瓶颈部位-脱甲烷塔进行了模拟分析计算,提出了改进建议。 相似文献
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燕山石化660 kt乙烯改扩建中采用的二元制冷技术是该技术第一次在乙烯装置上应用,运用该技术后深冷系统开车非常复杂.本文对660 kt乙烯装置二元制冷及深冷系统开车方案进行了详细分析比较,对影响开车的关键问题进行了讨论,提出了制冷压缩机及深冷系统的开车顺序,给出了开车关键控制参数,并对设计提出了改进措施,保证了装置开车成功. 相似文献
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通过对抚顺乙烯装置高压甲烷分离系统及深冷系统异常操作现象的分析,确认冷箱中高压甲烷流道堵塞。为此采用增加甲烷过滤器,开通高压甲烷第二通道及增设脱甲烷塔回流罐的措施,使脱甲烷塔及深冷系统基本恢复正常状态。 相似文献
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脱甲烷塔系统是乙烯装置深冷分离流程中裂解气分离的关键,既要保证乙烯的回收率,又要保证乙烯产品的纯度,同时也是冷量的主要消耗所在.因此,设计一个能耗低、投资小的脱甲烷塔尤为重要. 相似文献
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抚顺乙烯装置开工几年来,发现甲烷制冷压缩机(GB302)活塞环石墨套因磨损产生的石墨粉随高压甲烷气流进入EA321x→EA314x冷箱后,造成冷箱堵塞。虽经几次清洗,却无明显改善。 特别是1995年4台炉投入生产以来,EA309x冷箱出口裂解气达不到设计温度(-136℃),而且DA301塔顶温度无法达到 相似文献
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介绍了二元制冷技术应用于乙烯装置的优点和二元制冷系统、冷箱及脱甲烷塔系统的运行现状。分析了二元制冷系统、冷箱及脱甲烷塔系统中存在问题及产生原因,针对存在的问题,提出了优化措施。 相似文献
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脱甲烷塔系统改扩建前后的运行状况分析 总被引:2,自引:1,他引:1
中国石油独山子石化分公司乙烯厂乙烯装置脱甲烷系统在扩建前塔顶气相中乙烯损失在(5 0 0~ 10 0 0 )× 10 -6,而经过 2 2 0kt/a的乙烯改扩建后 ,其塔顶气相乙烯损失高达 2 %~ 5 %。经过技术分析 ,找到了问题的根源 ,并最终确定了改进料位置 /更换塔盘的改造方案。该方案在 2 0 0 3年小修中实施后 ,其塔顶气相中的乙烯损失降至 5 0 0× 10 -6左右。 相似文献