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靳望 《金属材料与冶金工程》1988,(5)
原有的无钟装置采用并列式料斗,这种配置存在下料时的侧向流,炉料不能沿垂直溜槽的中轴线下落,使炉料在旋转溜槽上的滑行距离,随落料点距高炉中轴线的差异而 相似文献
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中国高炉炉料结构的新进展 总被引:1,自引:1,他引:0
本文介绍了我国高炉炉料结构的进展和目前的主要形式.“八五”期间.由于小球团烧结新工艺的开发,使高炉炉料结构有了新的进展.安钢水冶厂采用新的炉料结构,高炉利用系数提高了0.305t/(m3·d).焦比较低了47.71kg/t铁.酒钢采用这种新形式,产量创历史最高纪录,S值降低到24.66kPa·C.本文对酒钢高炉的炉料结构进行了研究并作了系统介绍和理论分析. 相似文献
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日本高炉炉料结构的新进展 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了日本高炉的座数逐步减少,而炉型却更加大型化.高炉炉料结构的特点是烧结矿比高且一直比较平稳,而球团矿比自1979年以后至今一直在下降,块矿比一直在上升.最后叙述了川崎制铁千叶6号高炉高比例块矿冶炼指标不够好及神户制钢神户3号高炉高比例球团矿冶炼指标不理想的情况. 相似文献
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据“铁钢”1991年10号、12号、1992年1号报道,近年,日本新日铁工艺技术研究所一田等人利用1/20的4000级高炉半截热模型,模拟炉内的物理现象进行了“焦炭负荷(O/C)分布对高炉内炉料下降与熔融行为的影响“高炉内壁面形状对炉料下降的熔融行为的影响”的试验;利用类似的冷模又进行了 相似文献
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高炉内炉料与煤气流的合理组织可保证获得高的冶炼技术—经济指标。根据国内外的实践资料,单靠煤气分布最佳化就可使焦比降低10~30千克/吨铁。因此对沿炉子截面上煤气流的调节应予以大的关注。全苏冶金热工研究所与下塔吉尔钢铁公司、马钢及卡拉干达钢铁公司一起,于1978~1986年试验了连续记录料面煤气温度的装置。 相似文献
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在实际生产中,从高炉炉喉下缘,沿四个方向上定期取出煤气试样,根据各点CO_2含量的变化来判断煤气与炉料的径向分布状况。当炉况失常时,煤气曲线混乱,从煤气曲线的形状,很难直观地判断出炉料与煤气的分布。本文从讨论煤气中CO_2含量与炉料分布的关系出发,提出利用等CO_2曲线 相似文献
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为提高无钟高炉炉喉料面的预测精度,建立了考虑炉料运动的炉料分布数学模型.在分析炉料运动的基础上,指出了炉料运动是影响炉料堆积过程的重要因素,采用尺寸比1∶10的无钟布料器模型试验分析了不同炉料分速度对炉料堆积行为的影响,建立了考虑炉料运动因素的料堆轮廓预测模型,并通过数值方法确定了料堆的位置和料面轮廓曲线,应用于料面形状的预测.结果表明:炉料的运动是造成料堆两侧堆积角差异、料堆横截面面积变化以及料面轮廓改变的重要原因,料堆轮廓采用直线段和曲线相结合的方式进行构造,炉料的堆积角和曲线过渡区域长度作为重要的模型参数均考虑了炉料速度的影响,模型构造的轮廓接近真实料堆形状,应用该模型实现了炉喉料面的准确预测. 相似文献
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提出了高炉炉内炉料层状分布的分层计算方法,给出了典型装料制度下的高炉炉料分布的计算结果,按实际生产数据得出的上述计算结果具有较好的适应性。 相似文献