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介绍了7?000 t/d熟料生产线进行节能改造的实践,对C1下料管翻板阀、旋风筒进口水平段、烟室上弦、撒料板角度、一次风机等进行技改,改造后烧成系统投料量提高,C1出口温度降低,熟料分步电耗降低,标准煤耗降低,产质量得到进一步提高,达到了节能降耗的目的。 相似文献
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通过对二线5 000 t/d熟料生产线的分解炉、窑主电机和减速机、篦冷机、煤立磨进行改造,对预热器系统和生料磨系统进行优化,产量达到7 000 t/d以上,二次风温上升至1 230℃,斜拉链机内熟料温度下降至120℃以下,煤耗、电耗等指标均下降。 相似文献
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针对#2水泥窑205000t/d水泥生产线存在电耗偏高、熟料实物煤耗和标准煤耗偏高,出窑熟料温度较高,氨水消耗量偏多等问题,通过采取对篦冷机、预热器系统、窑头、入窑生料喂料秤等进行改造,对系统保温和漏风进行处理,调整配料方案等措施,改造效果良好。 相似文献
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本文以C公司的两条4 500 t/d水泥生产线为例,通过对比分析改造前后熟料产量、吨熟料标煤耗、熟料工序电耗等主要技术指标,系统介绍了新型低温余热发电、耐火材料涂层等技术在老旧生产线升级改造过程中的应用情况,为水泥行业节能减排及能效提升提供了重要的数据支撑和技术借鉴。 相似文献
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<正>电耗和煤耗是水泥企业的主要能耗指标,其中水泥熟料中煤耗占其生产成本的50%左右,因此,如何降低煤耗是水泥熟料生产节能降耗的重点。金牛公司根据两条2500t/d熟料生产线的实际情况,结合目前国内先进经验和技术,对回转窑煤粉燃烧系统进行了技术改造,取得了很好的效果。 相似文献
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本文以C公司的两条4 500 t/d水泥生产线为例,通过对比分析改造前后熟料产量、吨熟料标煤耗、熟料工序电耗等主要技术指标,系统介绍了新型低温余热发电、耐火材料涂层等技术在老旧生产线升级改造过程中的应用情况,为水泥行业节能减排及能效提升提供了重要的数据支撑和技术借鉴。 相似文献
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我公司2 000t/d生产线于2003年11月建成投产,投产后一直存在产量较低、煤耗过高、生产成本高等问题。2014年10月,我公司委托陕西德龙水泥高新技术孵化有限公司,应用“XDL高固气比水泥熟料煅烧新工艺”对烧成系统进行技术改造。改造后,熟料产量增加24.7%,熟料标准煤耗降低23%,电耗降低8%,SO2和NOx排放量明显降低。 相似文献
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<正>0前言我公司2500t/d生产线(窑规格为Φ4.0m×60m)窑尾系统采用五级单系列预热器和管道在线喷腾式分解炉,该线于2006年3月投产后,很快实现了20900 t/d的高产运行;但受这一规模生产线在建设当时的技术水平所限,其煤耗、电耗和熟料质量一直不太理想。后在生产实践中,我们在篦冷机系统和窑炉系统工艺操作参数等方面进行优化,又对窑尾系统存在的问题进行了优化改造,取得了一定效果。 相似文献
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针对5 000 t/d熟料生产线存在的问题,针对性地采取了节煤措施,包括:减少熟料灰对煤粉的污染;窑头选用新型煤粉燃烧器;优化改造入窑生料计量设备;优化改造预热器系统保温;优化篦冷机篦板,提高篦冷机冷却效率;减少窑系统漏风。通过几年的持续改造,该生产线2017年熟料标准煤耗达到99.19 kg/t,较2012年下降了9.82 kg/t。 相似文献