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折带式圆筒真空过滤机是从上世纪80年代起广泛用于矿山,冶金、化工等行业的固体分离设备。此类过滤机主要由主传动机构、搅拌机构、筒体、槽体、喉管、主轴承(滑动)、滤布调节装置等组成。其搅拌机构的作用是:对过滤机槽体内的物料浆液进行搅拌,防止颗粒沉积,使过滤机上物料浓度均匀。它由搅拌电机、搅拌主轴承(滑动)、搅拌耙架等组成。搅拌耙架是搅拌的主体,装在筒体与槽体的空隙中,两侧靠螺栓与两个搅拌主轴承相固定(如图1所示)。 相似文献
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我厂铁精矿水分含量要求8%~9%,可实际水分含量在9%以上,有时甚至高达15%。经认真分析,对TCW-12m~2真空永磁过滤机本身来说有以下几种原因造成精矿水分偏高:(1)磁系角开始抽真空位置及过滤室大小配置不合理;(2)真空时间不够,即分配盘真空角度小;(3)过滤机筒体转速偏高;(4)给矿量和给矿浓度不稳定;(5)磁系是否发生脱落或有松动现象;(6)滤布清洗是否良好,是否有堵塞现象。经实际检查分析后,确认永磁过滤机筒体转速高是造成水份偏高的主要原因,从而排除了其它几项可能性。所以我们从降低筒体转速入手来解决这… 相似文献
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《矿山机械》2003,(2)
过滤是为了去除水分,而一般真空过滤机在抽吸料液中水分的同时,也抽吸入空气和小于滤布微孔的细粒。因此滤饼水分高,滤液浑浊,工作效率低,能源消耗大,运行成本和故障率高,维护工作量大,滤布消耗大。 陶瓷真空过滤机的出现改变了传统的过滤方式,使这种状况有了革命性的变化。它在真空抽吸时,因陶瓷形成的微孔的毛细管作用原理,只能让水通过,而空气和矿粒无法通过。因此无真空损失,不但使过滤机在接近真空状态下运转,过滤压差大(≥0.097MPa,一般过滤机为0.06-0.07MPa),滤饼水分低而且可调(≤9%,一般过滤机为11%左右),而且节约抽吸动力(电耗是普通过滤机的10%)。滤液清澈,可直接用作反冲清洗,节约了水源,洁净环保。此外,采用超声波与酸液结合清洗滤板,滤板不易堵塞,固 相似文献
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论文介绍了一种利用弹性拍打体击落过滤机煤饼的一种过滤机煤饼清除装置,该装置结构简单,安装操作方便,对滤布没有损伤,实现了圆盘式过滤机落饼自动化,落饼率达到了90%以上。 相似文献
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在工业中烘干机转速是固定的,影响了筒内物料和热空气的热交换。我们在实验室实验了各种L型扬料板在转速变化时筒体截面风洞的变化。并得出烘干机在筒体截面风洞最小时的最佳转速,安装不同角度的L型扬料板烘干机应具有不同的转速,证明了工业中使用的烘干机转速是不合理的,对烘干机的设计和改造有重要的实际意义。 相似文献
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我厂6台圆盘真空过滤机的滤扇寿命极短(平均不到2个月),其滤板材质为Q235钢板,不耐腐蚀、重量大,在吸附精矿后易翻倒刮破滤布,并使真空泄漏影响生产。而且,滤板的孔眼密布加工费时。 1改进 我们根据滤扇的工作原理,自行设计、制作了一种简便耐用、价格低廉的滤扇(其结构如图1所示)。滤布套在滤扇的外面,通过滤板上密布的孔眼将滤浆中的水份滤出。改造后滤扇的过滤室是由松木板、橡胶条与滤布之间的空间构成。改后的滤扇,加工工艺简单,只要在铁框架内安装好松木板(可由木板条、木板块拼装);在松木板两面沿径向每隔1… 相似文献
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针对立盘过滤机滤饼附液率较高的问题,主要从年心轴、分配头、扇形板及滤布选用等方面进行了深入探讨,分析了反吹风、进料分配器、滤液的排放方式等对立盘过滤机滤饼附液率的影响,提出了相应的改进措施。 相似文献
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列别丁采选公司为了过滤含铁68%的精矿,设计规定安装68-2.5型带转子搅拌器的真空过滤机。可是在第一期工程开车时,只安装了68-2.5型带摆形搅拌器的过滤机,并带有用填料固定滤布的新结构的扇形瓣。过滤机设计的单位生产能力为0.425吨/时·米~2。 相似文献
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阳煤集团二矿选煤厂加压过滤机生产中滤饼厚度薄、不易脱饼,设备排料周期延长,加压过滤机处理量不高,影响原煤的入选量。针对这一情况,在对过滤机处理量要因分析基础上,进行加压过滤机最佳工作参数实验、100目新型滤布的选定、入料掺粗工艺改造工作。实践应用效果理想,单台加压过滤机处理能力提高到25.04 t/h,原煤小时入选量提高到870 t/h。 相似文献
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庆华 《有色金属(选矿部分)》1980,(2)
<正> 铜录山矿脱水工段维修班对40米~2圆筒真空过滤机进行了多次改进,提高了过滤机的过滤效率,延长了检修的周期,降低了滤布的损耗。到目前为止,已有改进的3台外滤式和2台内滤式过滤机投入使用。铜录山矿矿石含泥量多,氧化率高,造成精矿过滤脱水困难。1969年试生产时,滤布破得很快, 相似文献