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相似文献
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1.
地区枢纽变电站的主接线形式对电网的经济性和供电可靠性有着至关重要的影响。500 kV变电站的500 kV侧主接线通常采用3/2断路器主接线,220 kV侧主接线设计仍然存在一定的争论,对比了多个已经运行多年的500 kV变电站,结合理论分析了各种主接线的优劣,并结合多年运行经验为今后的500 kV变电站220 kV侧的设计提出一些有用建议。  相似文献   

2.
500 kV变电站220 kV侧主接线运行分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
地区枢纽变电站的主接线形式对电网的经济性和供电可靠性有着至关重要的影响.500 kV变电站的500 kV侧主接线通常采用3/2断路器主接线,220 kV侧主接线设计仍然存在一定的争论,对比了多个已经运行多年的500 kV变电站,结合理论分析了各种主接线的优劣,并结合多年运行经验为今后的500 kV变电站220 kV侧的设计提出一些有用建议.  相似文献   

3.
随着特高压电网的快速发展,特高压变电站的电气主接线对电网的安全可靠运行起着越来越重要的作用,因此选择合适的电气主接线是特高压变电站建设中的一个重要课题.结合苏州1 000kV特高压变电站的特性分析了500 kV电气主接线方案,对双母线接线和3/2接线进行了详细的技术经济比较,推荐苏州特高压变电站500 kV主接线采用双母线接线.该接线不仅能够满足电网可靠性的要求,而且调度灵活、扩建方便、占地小、投资省.  相似文献   

4.
王昊  王展  陈斌 《电力建设》2013,(4):43-46
随着特高压电网的快速发展,特高压变电站的电气主接线对电网的安全可靠运行起着越来越重要的作用,因此选择合适的电气主接线是特高压变电站建设中的一个重要课题。结合苏州1000kV特高压变电站的特性分析了500kV电气主接线方案,对双母线接线和3/2接线进行了详细的技术经济比较,推荐苏州特高压变电站500kV主接线采用双母线接线。该接线不仅能够满足电网可靠性的要求,而且调度灵活、扩建方便、占地小、投资省。  相似文献   

5.
顾彦  倪方云 《电世界》2010,(1):43-44
35kV泖港变电站采用内桥接线方式,2台主变容量都为10000kVA。10kV系统为中性点不接地系统,单母线分段运行。其一次接线见图1。泖港站正常运行时万厍3662供1号主变及10kVⅠ段母线;隐泖173供2号主变及10kVⅡ段母线;35kV分段自切断路器和10kV分段自切断路器均在投运状态。  相似文献   

6.
1 现场情况 某220 kV变电站运行有220 kV/110 kV/10 kV三个电压等级,其中,220 kV等级采用双母线接线方式,包括1个母联间隔,2个电压互感器间隔,2个主变间隔,6个出线间隔,共20组母线隔离开关.正常情况下,南母线有1号主变、南表和3个出线间隔共5组隔离开关;北母线有2号主变、北表和另外3个出...  相似文献   

7.
1故障情况 某500kV变电站220kV部分主接线为双母线双分段方式,如图1所示(与本起故障无关的隔离开关未画出)。因220kV正母分段断路器QF3的A相倒置式电流互感器上部发生渗油缺陷,必须将QF3由运行状态改为检修状态。因2号主变220kV断路器QF1运行于副母I段母线,  相似文献   

8.
朱业生  石安江 《电世界》2007,48(3):40-40
1 事故现象 某110kV变电站10kV系统为单母线接线,中性点不接地(见图1),两台主变运行,主变高压侧并列运行,主变低压侧10kV Ⅰ、Ⅱ段母线分列运行,10kV母线采用分段备自投方式(暗备用)。事故当日运行方式为10kV分段断路器(QFS00)热备用,1号主变10kV进线断路器(QFS01)、2号主变10kV进线断路器(QFS02)均在合位。  相似文献   

9.
崔勇霞  刘颖 《电世界》2014,(9):24-25
1现场情况某矿山35 kV变电站2号变压器开关柜馈出线电缆头一直有放电声,耐压试验正常,经多次检查未发现问题。矿山35 kV变电站电气主接线如图1所示。图1中,35 kV 1号、2号馈出线引自动力厂110 kV主变。动力厂110 kV主变为三绕组,同时还为10 kV生产单位供电。2013年11月6日21:13,矿山35 kV变电站突然发出异常放电声和浓烟,值班人员发现变电站内矿山2号变压器开关柜馈出线电缆头放电声音异常,立即将2号变压器开关柜断路器Q324断开。  相似文献   

10.
李锦 《宁夏电力》2009,(3):28-30
以220kV潮湖变电站110kV系统为例,针对2条母线连接3台主变特殊接线方式,通过对正常接线、供电可靠性、母联开关交换功率、负荷、检修及故障处理等几个方面进行探讨,提出此类接线在实际运行中应注意的问题和建议。  相似文献   

11.
本文对500kV 变电所各种可能的主接线方式进行了可靠性计算,计算考虑了变电所的建设过程和元件的计划检修。对于变电所在正常运行状态和各种计划检修状态的可靠性是用清华大学的主接线程序 MCP 计算的。从可靠性的计算结果看出,变电所在初期两变两线时,不带母线的四角形接线方式最优;在中期两变四线、两变六线时,采用3/2开关接线方式是合适的.  相似文献   

12.
顾焱  李清奇 《电世界》2009,(2):38-39
1 未遂事故发生地点和变电站主接线介绍 本次未遂事故发生在35kV赵家角变电站内。赵家角站为1983年建成的变电站,投入运行已经超过20年,2台主变是户外变,内桥接线,35kV电源进线分别在主变上跨越至穿墙套管。申赵160送赵家角站1号主变,157号杆是赵家角站进线杆;庄新8102送赵家角站2号主变。当天35kV线路申赵160停电检修,线路下方赵家角站1号主变运行。  相似文献   

13.
王永辉 《电世界》2010,(3):43-43
1事故现象2007年7月我处新建110kV城郊西风井变电站运行不久,综合自动保护后台报2号主变低后备保护复合电压闭锁过电流t,时限动作(有故障电流),6kV母联6100开关跳闸。6kV I段失压。当时运行方式:2号主变带6kVI、Ⅱ段运行,1号主变处于建设阶段,接线见图1。  相似文献   

14.
随着负荷需求的增长,有的220kV变电站主变压器(以下简称主变)已增加至3台,如图1所示的接线方式,由于电磁环网、短路电流过大等原因,110kV侧系统,原双母线并列运行方式,一般都改用2台主变运行于正母、1台主变运行于付母、110kV母联分列运行方式;若某1台220kV主变因内部故障或者其它原因被切除,有可能导致110kV侧无压或主变的过载。  相似文献   

15.
琚自力 《华中电力》2003,16(3):73-74
分析桂阳变电站3号主变高压侧相位接错,从而改变了主变的接线组别,造成1、3号主变并列运行存在角差,环流过大,是导致1、3号主变10kV母联过流跳闸的原因所在。  相似文献   

16.
于志斌  胡汉梅 《大众用电》2007,24(11):34-35
1主变跳闸事故经过1.1事故前运行方式事故前,220kV车河站2号主变由110kVⅡ母105开关经车龙线带该站1号(2号)主变,该站2台主变并列运行,110kV中性点不接地,另一条110kV进线热备用,133开关处于断位;车河站2台主变解列运行,2号主变110kV中性点接地运行。系统接线见附图。  相似文献   

17.
0引言某电站是98年开始建设,2001年底3台机组全部投入运行的。该电站总装机容量3×16MW,发电机-主变压器的接线组合为:1号机与1台三相三线圈变压器(1T)组成单元接线,2号、3号机与1台三相双线圈变压器(2T)组成扩大单元接线;110kV共二回进出线,采用单母线接线;35kV共有四回出线,采用单母线接线;10kV共四回出线。所有继电保护装置由某公司成套供货,主变与发电机组、线路等的各类保护均采用微机保护。运行几年来,继电保护动作正确率保持在85%以上,也出现过几次继电保护误动。以下是针对该厂继电保护的配置及其动作情况的统计、分析,并提出了一些改进措施。  相似文献   

18.
王东 《电力学报》2011,26(1):54-56
作为地区枢纽变电站,500kV变电站的主接线形式对电网的可靠性和经济性有至关重要的影响.在分析了3/2断路器接线的特点的基础上,对其可靠性进行研究,构建了主接线状态转换模型,并从工程造价上与500kV典型的双母线分段带旁路母线接线进行比较.  相似文献   

19.
分析了目前电网500kV变电站主接线配串现状及存在的隐患,其中以MS开关站和XF变电站为实例进行了详细分析,并在此基础上提出了符合电网实际运行的配串原则及配串实施思路。  相似文献   

20.
常州供电公司500kV武南变是华东电网的枢纽变电站,其500kV系统采用3/2接线方式。2008-03-17T07:13,东武5264线(武南变至南京东善桥变电站)发生线路单相(C相)接地故障,开关最后状态为三相跳闸。一般情况下运行人员可认为线路发  相似文献   

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