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紧凑型小钢厂炼钢车间工艺布置和操作的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
紧凑型小钢厂的生产线,必须以正确的操作方法为基础,进行合理的布置,才能实现谐调,高效的生产。本文对一些有代表性的车间布置和各种情况下的操作进行探讨,并对电炉和钢包精炼炉的布置,提出设想方案。 相似文献
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抚顺钢厂炼钢车间由於认真地抓住降低成本中主要的一环——提高钢锭收合率,因此在今年上半年比较全面地完成了国家计划。和1954年5—12月份已有的资料对比,钢锭收合率提高的情况如下: 相似文献
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对国内外二次炼钢中所应用的钢水加热技术,如利用化不原理加热的RH-OB/PB,RH-KTB,CAS-OB,VOD/VOH,IR-UT等,利用电加热的LF,VAD,直流电弧加热,感应加热,等离子体加热等;和其它如电渣加热,燃料-氧加热等技术及其实际应用效果作了较全面的介绍了,作者针对攀钢的实际情况提出了建议。 相似文献
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本文介绍一种与常规方法不同的设计方法。在不改变原有厂房结构与布置的情况下,通过对局部柱列托梁截柱的处理,即可满足新的工艺要求,以达到节省资金和工期的目的。 相似文献
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哥伦布钢厂是世界上最大的新建不锈钢企业之一,具有最先进的不锈钢生产装备。该厂于1995年投入试生产,其目标是成为生产成本最低的不锈钢生产厂。采用二步法生产工艺生产不锈钢,钢咎包括奥氏体、马氏体、铁素体及双相不锈钢,产品有板坯、热轧板卷、冷轧板和冷轧板卷。计划到1997年底产量达到60万t/s。 相似文献
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英国钢铁公司Lianwern钢厂有三座氧气顶吹转炉。为了保证转炉及其辅助装置的安全和高效运行,每座转炉都需要进行广泛的控制和监测。而且,数据采集程序和监督控制还提供最佳的设备运行性能和严格的质量管理。 整个系统包括三台MICROVAX(每座转炉一 相似文献
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1.概况苏州钢铁厂炼钢车间原有3×3吨空气侧吹转炉,工艺技术落后。为降低铁耗,扩大和改善钢的品种、质量,决定将原侧吹转炉改造为6吨纯氧顶吹转炉。本项技改工程分二期进行。一期工程己于1985年底建成投产。二期工程于1986年底建成,1987年2月第二座转炉正式投产。一、二期工程均一次试生产成功。 相似文献
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炼钢过程中钢水氮含量控制 总被引:1,自引:0,他引:1
为控制钢中氮含量,提高产品的内在质量,通过对炼钢转炉—LF—连铸工艺的生产实践和研究,探讨影响钢中氮含量的因素和控制措施。通过生产实践数据和研究得到,要满足钢水质量对降氮要求应采取如下措施:转炉底吹氮氩气体切换时间应控制在11 min左右,避免补吹操作,加强出钢口的维护并及时更换出钢口;LF精炼时避免钢液裸露,采用大渣量埋弧操作;连铸采用保护浇注等。 相似文献
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多流连铸机的中间包将钢水分配到多个不同的结晶器中去 ,要求分配到各结晶器的钢水温度和速度基本一致 ,但是中间包内各个水口处的钢水温度及停留时间随位置不同而变化。中间包内钢水停留时间不一致和钢水温度不均匀将会影响钢水质量和可铸性。中间包对钢水清洁度、热均匀性及浇铸稳定操作起重要作用 ,这与中间包内钢液流动密切相关。中间包内合理的钢水流动是稳定顺利浇铸的先决条件 ,并有利于提高钢水清洁度及热均匀性。中间包钢水流动性一致时 ,不同出水口处钢水温度及停留时间仍可能出现不一致。钢水停留时间过短时 ,由于钢水温度过高 ,… 相似文献