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针对马钢第三炼铁厂2座4000m^3高炉投产近十年的变化,通过系统分析,发明了选用普通称重传感器制做的压板式应力检测装置,成功检测到高炉生产变化数据量化的盲板力、热应力、有害元素分子力、边缘气流力,同时创造性地依靠无损接触式的方法,用来稳定炉底、炉缸的保护,成功创建了高炉炉底应力监控模型平台。通过炉底应力模型平台一年来的实践和指导高炉操作,稳定使用固体废料,此新技术可让更多同行分享。 相似文献
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介绍了钢铁企业固废的发生及处理情况,针对钢铁企业固废处理存在的问题,提出采用熔融热解工艺进行固废处理。熔融热解炉采用竖式结构,将钢铁企业的渣钢、劣质金属化球团、部分社会劣质废钢、机加工废料及钢铁企业废油桶、废石棉、废布袋等危废及部分危废,在熔融热解炉中进行高温熔融处理及渣铁分离,实现固废的资源化回收,熔融热解炉铁水成本低于高炉,具有很好的经济效益;熔融热解炉同时可协同处理社会固废,实现钢厂及城市协同发展,具有良好的社会效益。 相似文献
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泉州闽光高炉入炉锌负荷2018年以来逐月升高,2020年4月最高上升至2.69kg/t,严重影响高炉正常生产。闽光高炉锌危害主要是炉墙结厚、影响炉况顺行、休风炸瘤后炉况恢复慢、风口烧损及变形数量多、影响高炉产量及燃料消耗等。通过采取加强槽下筛分管理、维护好合理操作炉型、优化操作制度及休复风方案、控制入炉锌负荷等应对措施,入炉锌负荷得到有效控制。2021年6月,入炉锌负荷开始下降,稳定在0.6kg/t左右,高炉实现了稳定顺行,利用系数升高燃料比减低,主要生产指标明显改善。 相似文献
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简要阐述了入炉副原料对高炉冶炼的有利及不利影响,并对影响副原料入炉量的主要因素,如炉况稳定性程度、矿石结构及成分、入炉Al_2O_3量、高炉休风率等进行了分析。重点阐述了宝钢副原料入炉量的若干控制措施,如稳定高炉炉况,合理控制和调整烧结矿碱度基准值,矿石、焦炭、喷吹煤粉联动合理造渣,优化休风副原料使用量等。认为,如果各项措施到位,宝钢高炉副原料单耗有希望控制在5 kg/t以下。 相似文献
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对高炉的上下部调剂、炉墙结厚处理进行了分析,提出了铜冷却壁高炉维护合理操作炉型的方法,认为加强入炉原燃料的管理,减少成份波动,降低入炉粉末含最,通过上下部调剂维持适当的边缘气流及选择合适的热制度、造渣制度是炉况稳定顺行的关键. 相似文献
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介绍了高炉冶炼设施技术改造先进经验和体会 ,分析了山东高炉炼铁现状 ,提出了扩大高炉容积、改进炉底炉缸结构以及改造热风炉提高高炉入炉风温等山东高炉炼铁技术改造思路 相似文献
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为了研究首钢高炉入炉碱负荷与炉内焦炭劣化的关系,利用碱金属循环富集模型计算碱金属在高炉内的最大富集量及在高炉内部不同部位的分布,然后进行焦炭在不同浓度碱蒸气下的熔损试验,通过反推计算最终得到了在不同入炉碱负荷情况下焦炭劣化的程度。结果表面,钾和钠在首钢高炉内最大的富集量分别为34.89和7.44kg/t,炉内焦炭已经发生严重劣化,反应性CRI为53.14%,反应后强度CSR为61.69%。要想控制住碱金属对首钢高炉的危害,入炉K2O和Na2O质量必须分别限制在0.48和3.11kg/t以内。 相似文献
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随着入炉原燃料成本的降低,邯钢一高炉入炉原燃料质量不断下滑,锌负荷不断增加,排出受阻,炉内锌元素不断富集,致使高炉炉缸侧壁温度升高,冷却设备损坏,炉墙结厚,块状带透气性恶化等情况,致使高炉指标恶化。 相似文献
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福建三钢在高炉检修期问,组织烧结矿落地,并在高炉正常生产时搭配使用,达到了稳定烧结矿入炉配比、减少石灰石入炉、炉况稳定的效果。 相似文献
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1 绪言掌握入炉原料在高炉中的还原过程是高炉操作及改善入炉原料质量方面的重要课题。高炉内炉料动态的研究是通过对炉内原料取样,用垂直探针测定高炉实际温度和煤气组成,模拟高炉条件进行还原试验,以及通过高炉数学模型计算等来进行的。 相似文献