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介绍了中国电解铝行业电力消耗情况及吨铝电耗的分布状况,指出电流密度在160~290kA的电解铝厂其电耗指标较低,总结了影响中国电解铝能源消耗高低的因素。提出了在电解铝指标调查统计分析方面要加强的工作。 相似文献
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电解铝行业年度用电量超过5000亿千瓦时,约占全社会用电总量的6.7%,耗电量巨大;因此,在当前“双碳”形势下,电解铝行业备受关注。电解铝生产铝液综合交流电耗成为最重要的生存指标,电解槽石墨化阴极磷生铁浇铸技术做为最有效的技术方案在行业内大面积推广使用,取得良好的效果。 相似文献
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基于某铝厂200 kA电解车间的电解质体系中的Li、K含量越来越高和经济技术指标持续下滑的生产现状,通过一系列试验探索最优的工艺技术条件,电解质分子比化验方法由衍射法变为荧光法,工艺技术条件标准由根据电解槽槽型划分变为根据槽龄划分;通过降低无功电耗、加强电解槽保温、规整炉膛、严抓操作管理和及时消除设备故障缺陷等措施,经济技术指标得到改善,电流效率稳步提升,铝液直流电耗、电解铝综合交流电耗、阳极毛耗持续下降,效应系数和闪烁效应系数呈下降趋势。 相似文献
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随着国家节能政策要求及对铝行业能耗指标限制条件越来越高,作为能耗大户的电解铝企业都在通过各种方法不断降低电耗,其中低电压技术是目前国内电解铝企业降低能耗的一个重要途径。本文通过对l80kA大型预焙铝电解槽在低电压运行过程中能量平衡的测试与分析,提出大型槽铝电解槽在低电压运行情况下的氧化铝浓度、电压、分子比等的控制技术,实现了铝电解生产过程中的低能耗要求。 相似文献
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从降低电压、提高电流效率的方法着手,阐述了中铝青海分公司200kA预焙铝电解槽降低直流电耗的途径。 相似文献
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铝电解生产要消耗大量的电能,生产1t电解铝实际耗电约1.4~1.8万kW·h,降低电耗是铝工业生产的一项重要研究课题。采用微机控制铝电解生产,使电解槽实现优质、高产、低耗成为可能。 我厂60kA铝电解系列共有40台槽,1990年5月1日起采用计算机控制,经过9个多月 相似文献
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由于国家双碳战略目标的提出和实施,电解铝行业的技术升级方向逐渐转为节能型改造。某铝厂330 kA电解槽存在能耗高和电流效率较低的问题,经复核发现该电解槽母线磁场分布不均且数值过大,上部结构的下烟道集气形式效果差,同时采用传统气控打壳下料系统,不利于降低氧化铝下料对电解槽过热度和热平衡的冲击。针对这些问题,本文采用绿色低碳深度节能铝电解技术体系,应用网络化自平衡母线技术、“长健康寿命”内衬结构及热平衡技术及节能型上部结构对电解系列进行节能优化。优化后电流强度提升到350 kA,吨铝铝液直流电耗降低了634 kW·h/t-Al,电流效率提高1.89%,节能增产效果显著。 相似文献
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【安泰科讯】自去年12月1日以来,23家国内大型电解铝企业宣布减产10%,安泰科密切关注企业的实际行动。自上次公布5家电解铝企业的具体情况以来,我们又了解到12家企业的具体减产行动。四川其亚铝业:关闭20台300kA大型预焙槽,产能1.6万吨,占总产能的10.7%。公司电解铝总产能15万吨,全部为300kA大型预焙槽。桥头铝电:关闭3万吨电解铝产能,占总产能的10%。公司电解铝总产能为30万吨,为两个系列240kA大型预焙槽。南山东海铝业:关闭20台300kA大型预焙槽,产能1.6万吨,占总产能的10.3%。公司现有两个电解铝系列,分别为3.6万吨160kA预焙槽系列和12… 相似文献
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陈伟 《有色金属(冶炼部分)》2024,(6):53-58
作为以电力、炭阳极、氧化铝为主力需求的高耗能电解铝企业,为积极响应国家“碳达峰,碳中和”战略目标,某公司率先通过技改措施以达到减碳降耗,采用高导电钢棒、高导电石墨化阴极炭块、强保温底层内衬材料等优化改造方案提高电能利用率,降低综合电耗。以400 kA系列铝电解槽为研究对象,探索石墨化阴极内衬在400 kA系列电解槽上的生产应用研究。石墨化阴极炭块相比石墨质阴极炭块具有更优良的导电性和导热性,可以提高电流效率和电解槽稳定性,阴极压降、平均电压、效应系数和交直流电耗明显降低,电解槽槽寿命亦有所延长,实现了电解槽内衬优化、节能降耗的目标。 相似文献