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采用化学分析、金相检验及力学性能测定等方法,对锅炉水冷壁管开裂的原因进行了分析。结果表明,水冷壁管存在的组织缺陷、弯曲处管壁较薄及蒸汽量不足是造成其开裂的主要原因,并提出了相应的预防措施。 相似文献
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某电厂锅炉水冷壁管发生了爆管。通过失效管道宏观形貌和显微组织观察、管材化学成分和力学性能检测、腐蚀产物成分分析等对该水冷壁管爆管的原因进行了分析。结果表明:爆管位置有明显腐蚀沟槽,局部位置发生了Na元素浓缩,腐蚀产物主要为铁的氧化物(Fe3O4和Fe2O3)、水垢和一定量的NaFeO2;断口无明显塑性变形,宏观形貌表现为脆断特征,微观形貌表现为沿晶断裂特征;爆管位置组织为铁素体+珠光体,组织中有大量沿晶裂纹;锅炉运行期间,锅炉水pH出现过一段时间较高(10.0~10.2)的情况。综合以上分析,确定水冷壁管失效原因为碱腐蚀引起的应力腐蚀开裂。 相似文献
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某电厂 12 5MW锅炉累计运行 1196 11h后因水冷壁管泄漏而停炉检修。管子失效主要发生在前、后侧墙水冷壁标高约 13~ 15m处。根据失效分析认为 ,水冷壁管失效主要是不锈钢密封板线膨胀系数大、导热性差所致其开裂 ,但热疲劳也可能是导致水冷壁管失效的原因之一。 相似文献
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某电厂125MW锅炉累计运行119611h后因水冷壁管泄漏而停炉检修。管子失效主要发生在前、后侧墙水冷壁标高约13~15m处。根据失效分析认为,水冷壁管失效主要是不锈钢密封板线膨胀系数大、导热性差所致其开裂,但热疲劳也可能是导致水冷壁管失效的原因之一。 相似文献
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超临界锅炉水冷壁管屏在施工现场组合过程中,经过管屏拼接焊接、鳍片割缝的焊接以及回填块的焊接后,管屏会出现严重的变形超标(主要是管屏的波浪变形),个别鳍片密封裂纹等缺陷;为了能很好地控制超临界机组水冷壁管屏现场组合过程中管屏波浪变形超标和鳍片密封裂纹等问题,本文通过对广东潮州大唐发电厂一期#1机组水冷壁地面组合时出现的问题及解决工艺措施加以总结;重点介绍了水冷壁现场组合密封防变形焊接工艺措施,希望能给同类机组的施工提供借鉴。 相似文献
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