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<正>小氮肥厂需要人工调节控制液位的塔设备或容器比较多,如低压的尾气清洗塔,脱硫塔,水洗塔,高压的铜洗塔,氨气离器等等。为了稳定操作,减轻工人的劳动强度,实现全厂液位自动控制,防止跑气和带液的事故出现。我厂自75年起,就开始从事液位自控器的自行设计和制造,经过多次方案修改、试用和比较,80年才定型,并开始装于碳化后尾气清洗塔使用,后来又相继推广到脱硫塔、变换冷却塔、高压铜洗塔试用。 相似文献
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为了稳定操作,减轻工人的劳动强度,实现全厂液位自动控制,防止跑气和避免带液的事故出现。我厂1975年起,就开始从事液位自控器的自行设计和制造,经过多次方案性的修改、试用和比较,1980年开始装于碳化后尾气清洗塔使用。几年的实践证明,该自控器控制液位准确可靠,具有结构简单、造价低、不怕脏物和薄水垢干扰等优点。一、结构特点该自控器系由执行机构(活门组)、控制机构(橡胶薄膜)和外壳组成,下面仅叙述前面两个主要部分,参见图1。 相似文献
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《化工自动化及仪表》1978,(3)
尿素一段吸收塔(简称一吸塔)液面自控,俗称甲铵泵自动调速.一吸塔液位的高低直接影响整个尿素生产.若液位高了,则容易带液,造成除沫器和氨冷器的结晶;低了则CO_2不易被吸收,而失去应有的作用.因此实现一吸塔的液面自控对稳定尿素的操作是有很大意义的. 相似文献
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气提塔是尿素生产中的关键设备,而气提塔液位调节LIC-203又是生产中关键的仪表之一,液位控制的好坏直接影响到气提的效果,关系到系统的安全、稳定生产和气提塔的使用寿命,需十分重视。根据气提法尿素系统的控制特点,采用了γ射线测量气提塔液位。笔者探讨了当气提塔液位波动时,仪表人员如何从工艺、检测仪表、调节阀及自控参数(PID)来正确地分析波动的原因,并给出解决办法,为仪表人员提供了相应的预防措施和应急处理方法。 相似文献
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安装限流板延长调节阀的寿命 总被引:1,自引:0,他引:1
滕运深 《化工自动化及仪表》1987,(6)
自控位号L301是六万吨合成氨厂脱碳二氧化碳吸收塔液位自动调节装置。因吸收塔的塔径小,流量大,所以塔液面变化迅速,用人工手动控制液位是较难稳定的。往往因调节回路失灵,造成工艺、人身和设备事故,仅一九八一年一年中我厂因L301调 相似文献
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《化工自动化及仪表》1977,(2)
(Ⅴ)高压液位自控由前述研制的液位计、调节器和调节阀组成高压液位自控系统,实现合成氨分离器的自动放氨和铜洗塔液位自动调节。一、自动放氨 1970年与吴淞化肥厂结合搞一氨分自动放氨,共同研究制订控制方案时,曾进行过比例积分(PI)连续调节和控制上下限的位式调节两种方案的比较试验。在连续调节时,Ti=∞,实际是一个比例调节系统,比 相似文献
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针对脱氢装置脱异丁烷精馏塔塔釜液位波动的现象,分析了液位波动产生的原因,使用Aspen Dynamics进行了动态模拟,找出了液位波动产生的原因,并提出了可行的解决方案。采用该方案后,塔釜液位得到平稳控制。 相似文献
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王兴海 《化工自动化及仪表》1981,(3)
一、方案特点 DQYT型液位自控装置以高压液位自控装置为基型装置。该基型装置由自制的电动沉杆发讯器、集成电路比例调节器、气动高压薄膜调节阀及外购配套的电气转换器组成。该基型装置配以不同规格的沉杆、液位发讯器及相应的执行机构,可对小氮肥各种液 相似文献
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王朝光 《化工自动化及仪表》1987,(1)
尿素生产中一分塔液位检测变送器对于一分塔液位控制系统起着相当重要作用,由于多方面的原因,该表使用寿命短,这在中氮肥尿素生产中至今仍是一个较普遍、较棘手的问题。一、影响仪表使用寿命的原因我厂尿素装置一分塔液位检测变送器选 相似文献
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本文对自调恒定液位安全排液器的结构、设计要点作了介绍。该器是应用连通器与U形管液封的原理对化工厂在常压和微正压下操作的塔的液位进行恒定液位控制,在负压下它对塔系统起液封保护作用。 相似文献
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于都化肥厂φ1600/φ1200氨回收清洗塔自投入运行以来至今使用近七年,一直使用生水。由于水质较差,结垢非常严重,因而产生堵塔、淹塔现象,系统阻力明显增大,液位控制不正常,雾沫夹带严重,系统出口跑氨严重超指标,已不能维持生产的正常进行。如采用停车进行人工机械清理,更换泡罩,不但费用高,劳动强度大,而且耗时达半月之久,将对化肥生产带来很大的损失。为此,厂方在经过多种方案比较后决定利用一天停车小修的时间由我公司对该设备进行一次化学清洗除垢,结果达到了时间短,效果好,费用省的目的。现将清洗情况小结如 相似文献
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PBT装置酯化釜的清洗方法(公开号CN102211102A公开日2011.10.12申请人中国石油化工集团公司)
该发明涉及PBT装置酯化釜的清洗方法,属于化工生产技术领域。以三甘醇为清洗剂,按以下步骤实施:将酯化釜、工艺塔、清液贮槽、污液贮槽及相应管道内的物料全部排尽。酯化釜处于降温充氮状态,釜温低于150℃,将三甘醇由清液贮槽经工艺塔卸入酯化釜,其液位漫过釜内加热列管的高度,然后对酯化釜进行缓慢升温至255℃,维持在该温度下蒸煮浸泡10—15h。清洗物从酯化釜出口排向污液贮槽,在污液贮槽内部冷却至80℃之后,用泵排出装桶,最后用生产水对装置进行全面清洗。该方法可以有效清洗PBT装置酯化釜,釜内壁及列管外壁上的大多数结焦碳化物松动并被清除,产品色值、酯化釜供热效率、过滤器使用周期等情况明显好转。 相似文献
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1存在的问题山西兰花集团化肥厂脱碳采用NHD液物理吸收法,脱碳塔液位调节阀是脱碳塔液位自动控制的关键,也是整个脱碳系统稳定运行的关键之一。该液位调节阀原设计为气动薄膜双座调节阀,型号为ZMBN-64K-250,执行机构为气动薄膜执行机构,弹簧压力为20~100kPa,气源推动压力为20~1 相似文献