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相似文献
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1.
介绍南钢180m^2烧结作业区现状,通过采取加强原料准备、强化混合料制粒、提高混合料温度、采取偏析布料等措施,实现厚料层烧结,使得烧结工艺技术指标及烧结矿质量明显提高。  相似文献   

2.
包钢厚料层烧结实践   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过采取强化混合料制粒,实施厚料层烧结,提高混合料温度,采取偏析布料等,包钢在全精矿条件下实现了550mm厚料层烧结.烧结工艺技术指标及烧结矿质量明显提高,取得了良好的经济效益.  相似文献   

3.
针对炼铁厂生产实际,分析影响烧结固体燃耗的主要因素。通过提高烧结工艺技术水平和操作水平,完善工艺设施、加强原料基础管理,提高混合料温度、强化制粒,改善烧结料层透气性,实施高氧位烧结等措施,使炼铁厂烧结固体燃耗指标得到了降低。  相似文献   

4.
一、概况 1979年以来,我厂抓了原燃料准备和精料,贯彻了厚料层、低炭的技术操作方针,采取了提高烧结矿的碱度、降低氧化亚铁、配用消石灰、加长二次混合机和改善混合料制粒等强化烧结过程的措施,因而烧结矿的  相似文献   

5.
陈德凯  秦立国 《山东冶金》2012,(5):20-21,24
莱钢265m2烧结机采用预热混合料、强化制粒、配加0.5%蛇纹石、控制焦粉配比4.50%等措施,解决了料层透气性差、垂直烧结速度慢等问题,实现了厚度为750mm的厚料层烧结工艺,并保证了烧结矿的产量和质量,降低固体燃耗1kg/t。  相似文献   

6.
强化混合料制粒效果,提高料层透气性,是强化烧结的一个重要手段。首钢京唐钢铁公司针对原料配比改变后,烧结混合制粒系统混合机筒体粘料严重,混合制粒效果差,影响烧结料层透气性,制约烧结生产效率和质量提升等问题进行了优化升级。通过将一次混合机料筒改用95氧化铝刚玉陶瓷复合衬板,扬料板高度设为75 mm,板间距600 mm,二次混合机料筒采用锥形逆流陶瓷衬板等措施,烧结机料层厚度提高30 mm,利用系数提高2%,平均粒径提高0.34 mm。  相似文献   

7.
德龙烧结厂通过实施生石灰高效消化、提高料温和制粒滚筒优化等改造措施,强化烧结制粒过程,同时配合烧结布料时混合料粒度分布的横向偏析和纵向偏析的优化改造,改善料层透气性,稳定烧结生产顺行,将料层厚度从870 mm逐渐提高到950 mm。实施厚料层烧结后,烧结矿成品率提高0.22%、转鼓强度提高1.31%;固体燃料消耗降低1.03 kg/t,电耗降低4.02(kW·h)/t;烧结烟气CO出口排放浓度由13 500 mg/m3左右稳定控制在6 000~8 000 mg/m3。  相似文献   

8.
经采取优化配矿、配加蛇纹石和生石灰强化制粒、低温厚料层烧结、强化操作等措施,将烧结矿SiO2降低到4.5%左右,并保持了较好的产质量指标。  相似文献   

9.
高料层烧结是改善烧结矿的冶金性能、降低燃耗的重要手段。莱钢265m2烧结机采用预热混合料、强化制粒、配加蛇纹石等措施,成功实现了料层为750mm的高料层烧结工艺。  相似文献   

10.
介绍了铜钢24m^2烧结机实施低温厚料层烧结的技术措施,通过对配料、混料、烧结等系统的工艺及设备进行改进,达到了精确配料、稳定混合料水碳、改善物料透气性,实现低碳厚料层烧结的目的。  相似文献   

11.
由于烧结过程的自动蓄热作用,厚料层烧结作为一种行之有效的节能提质技术被国内外各大烧结企业广泛应用。本文针对粉矿为主的烧结原料提出了一种返矿分流强化制粒技术,即将一部分粗颗粒返矿单独处理而不直接参与制粒,使得剩余混合料中成核粒子含量与黏附粉含量的比例更有利于制粒要求,同时改变物料中水分的分布状态,提升物料的制粒效果。研究了返矿分流对混合料制粒和烧结指标的影响。结果表明,采用返矿分流强化制粒工艺后,在同等制粒水分条件下,制粒小球平均粒度由4.27 mm提升至4.58mm,制粒效果得到明显改善;烧结速度和利用系数分别从21.66 mm/min、1.46 t/(m2·h)提高到23.86 mm/min、1.54 t/(m2·h)。研究结果有助于将料层厚度从700 mm提高至780 mm。  相似文献   

12.
段劲松  陈革 《烧结球团》1997,22(2):12-17
采用三因素五水平正交试验研究了混合机填充率,转速及混合料水分对制粒效果的影响,制粒后混合料的透气性,平均粒径,抗机械冲击及抗粉化指标随填充率,转速,水分变化的规律相似,在最佳制粒区域时,四项指标均达到最佳值。最佳制粒工艺条件可以改善烧结料层原始透气性及烧结过程的透气性,提高垂直烧结速度,其他指标变化不明显。  相似文献   

13.
在烧结生产中,优化圆筒混合机工艺参数、强化混合料制粒效果是改善料层透气性、提高烧结矿产量和质量的重要措施。通过对圆筒混合机制粒性能影响因素的研究,确定了最佳制粒工艺条件,结果表明:实验室最优混合料制粒水分宜控制在7.5%~7.8%之间;延长制粒时间有利于烧结混合料的混匀制粒过程,适宜的混合料制粒时间为5 min;实验室条件下适宜的圆筒转速为18 r/min,即弗劳德准数在5.23×10~(-3)左右;填充率不低于10%;较高生石灰配比对烧结混合料的制粒效果有显著的促进作用,原料的种类和配比对制粒效果有一定影响。  相似文献   

14.
太钢全精矿烧结使用的含铁原料粒度极细,特别是袁粉小于0.045 mm的含量超过了98%,烧结混合料制粒球少,导致混合料制粒效果变差,烧结料层透气性降低,带来烧结产、质量变差问题。通过开展改善混合料制粒效果、高比例配加生石灰、强化终点温度控制均衡性和设备优化改造等改善措施的开展,解决了全精矿烧结料层透气性差和烧结矿质量降低的问题,烧结矿质量稳中有升,2015年烧结矿转鼓强度完成77.91%,5~10 mm粒级的含量(质量分数)为17.38%,5 mm粒级的为5.49%,能满足高炉冶炼需求。  相似文献   

15.
田丰 《梅山科技》2010,(1):11-13
梅精矿配比的增加给烧结生产过程带来一定的影响,但是通过降低水分,增加消化器生石灰的用量,强化制粒,提高烧结混合料的料温,提高烧结料层厚度等一系列措施的采取,可以使烧结过程得到改善。  相似文献   

16.
为了降低钢泥在烧结工序配加时对混合料制粒带来的不良影响,保证超厚料层烧结的料层透气性,天钢联合特钢在实践中开发了钢泥预处理工艺,将钢泥和高炉返矿在料场预先混合、筛分,使得进入配料混合工序的钢泥和高炉返矿粒度稳定在5mm以下。该工艺实施后显著减少了混合料中细粒级(3mm)物料比例,改善了混合料粒度的稳定性和烧结制粒效果。  相似文献   

17.
为了提高烧结矿质量,解决细精矿烧结料层透气性问题,采用了千分之几的H粘结剂,以强化细精矿混合料的制粒效率,提高制粒小球的冷、热态强度。本文着重进行了制粒研究,并进行了制粒扩大试验和烧结对比试验。在技术经济上均取得了良好的效果,为细精矿烧结开辟了高产、优质的途径。  相似文献   

18.
鞍钢三烧车间600mm厚料层烧结生产实践   总被引:2,自引:0,他引:2  
近年来,鞍钢三烧车间通过实施强化制粒、小球烧结、燃料分加、辊式布料、加高栏板、均质烧结、蒸汽预热等措施,在风机能力没有变化的情况下,使烧结机料层厚度由350mm提高到600mm,初步实现了厚料层烧结,取得了烧结固体燃料消耗从70kg/t降至52kg/t左右的显著效果。  相似文献   

19.
总结了安钢集团水冶钢铁公司采用小球团烧结法生产高碱度烧结矿九年来取得的经验。其经验如下:1)宜采用厚料层低温烧结和热风烧结技术;2)强化混合料制粒是小球团烧结工艺的核心;3)实行均匀烧结、保持烧结矿较高的成品率是烧结生产稳定高效的关键。  相似文献   

20.
前言七十年代,国外在改进烧结技术操作方面,较突出的一项措施是采用厚料层烧结,一些以烧结精矿为主的烧结厂,其料层高度  相似文献   

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