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鞍钢11号高炉(2025m~3)在1985年中修时,热风炉进行了易地大修,新建了三座改造型内燃式热风炉,采用两烧一送制,单位时间内燃烧煤气量约60000m~3/(h·座),集中助燃鼓风,空气入、出口和煤气管道均设有由160kg·m 的电动执行器带动的蝶阀,手动操作调节流量,采用DDZ—Ⅲ型仪表,为实现微机控制自动燃烧创造了有利的条件。为了实现热风炉燃烧自动控制,决定选 相似文献
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以高炉煤气在热风炉燃烧室燃烧的热工特性为基础,用数值计算方法研究烧炉方式、煤气含水量及空气、煤气双预热对煤气使用量的影响,为节省加热热风炉的煤气量,提高高炉风温和充分利用煤气的热值提供理论依据。 相似文献
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热风炉采用陶瓷燃烧器的优越性已由实践证明,但改装陶瓷燃烧器以后,若不对其附属设备进行相应改造,则会给操作工人带来不便.表现在: 其一,热风炉原用的套筒式燃烧器,是由一个双层套筒将煤气、空气输入燃烧室,因此只用一个燃烧阀就可切断(或打开)煤气、空气通道.采用陶瓷燃烧器以后,由于燃烧器结构的改变,需将煤气、空气通道分离.原来的燃烧器阀被两个切断阀代替.这样,在进行换炉操作时就多了一道换炉程序.即:原来的换炉程序中开(关)燃烧阀变为开(关)煤 相似文献
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首钢自主设计开发完成的“热风炉自动燃烧控制系统”以煤气和空气流量的闭环自适应调节控制为基础,采用模糊控制与自寻优控制相结合的控制方法,快速寻求最佳的空燃比,实现热风炉燃烧全过程自动控制。 相似文献
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通过采取优化高炉煤气系统工艺流程、配置BSK顶燃式热风炉和预热炉、煤气和助燃空气双预热、强化高炉富氧操作和优化热风炉烧炉参数等措施,首钢京唐公司5500m^3高炉热风炉系统实现了在全烧高炉煤气的情况下为高炉提供1300℃风温的目标。同时,通过采取改善原料条件、提高顶压、稳定理论燃烧温度、加大矿批和规范炉内操作等措施,使高炉经济技术指标得到明显改善。 相似文献
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为提高热风炉热效率,提高炉顶温度和送风温度,降低烧炉煤气消耗,合钢炼铁厂与安徽工业大学对炼铁厂3^#高炉三座热风炉度气进行了取样分析,结合燃烧制度并参照度气中CO2及O2含量,寻找合理的探作参数及空气、煤气配比,以改进热风炉热工制度。 相似文献
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针对热风炉由于高风温操作生成的氮氧化合物易导致热风炉炉壳晶界的严重腐蚀,从而影响热风炉使用寿命的问题,本文采用CFX11.0软件对不同煤气流量条件下霍戈文热风炉燃烧室的燃烧状态进行了数值模拟研究。研究结果表明:在高炉煤气热值为3000kJ/m3左右,预热温度为170℃,助燃空气预热温度为600℃的条件下,控制煤气流量在66000~74000 m3/h之间时,可同时获得较高的燃烧温度和较好的燃烧效率,能有效地控制拱顶温度,从而使热风炉长寿。此项研究为迁钢2号高炉霍戈文热风炉1280℃高风温工业实践的顺利实施提供了理论依据。 相似文献
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昆钢6号高炉热风炉在全烧高炉煤气的情况下,能为高炉提供1 120 C的高风温.提高风温的主要措施有加强热风炉操作,使用快速烧炉法烧炉,加强设备维护,对设备进行改进,采用换热器对助燃空气和煤气进行预热等. 相似文献
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昆钢6号高炉热风炉在全烧高炉煤气的情况下,能为高炉提供1120℃的高风温。提高风温的主要措施有:加强热风炉操作,使用快速烧炉法烧炉,加强设备维护,对设备进行改进,采用换热器对助燃空气和煤气进行预热等。 相似文献
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本文介绍大型高炉热风炉送风和燃烧系统用,通径为1700mm的冷风阀、煤气燃烧阀、煤气切断阀和助燃空气燃烧阀四种新型阀门的性能、结构特点和制造关键技术。特别是堆焊Stellite合金不出裂纹和使用中型组合夹具元件组装大型夹具加工阀体及阀板,保证阀门制造质量的经验。 相似文献
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本文介绍大型高炉热风炉送风和燃烧系统用,通径为1700mm的冷风阀,煤气燃烧阀、煤气切断阀和助燃空气燃烧阀四种新型阀门的性能,结构特点和制造关键技术,特别是堆焊Stellite合金不出裂纹和使用中型组合夹具元件组装大型夹具加工阀体及阀板,保证阀门制造质量的经验。 相似文献
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首钢在2号高炉停炉改造时,将废旧热风炉改造成空气预热炉,独立加热助燃空气,可使助燃空气加热到600℃,同时利用热风炉烟气将煤气预热到200℃,实现了在全烧高炉煤气的情况下稳定供应风温l250℃。 相似文献
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对卡鲁金顶燃式热风炉在首秦1200m3高炉上的应用经验进行了总结.通过调整操作参数、提高热风炉的热效率、合理加大燃烧量、预热助燃空气和煤气、总结烧炉操作经验等措施,高炉风温达到1200-1260℃. 相似文献