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《煤炭加工与综合利用》2016,(5)
提出一种选煤厂循环水深度处理的新工艺,把循环水池和斜管(斜板)沉淀池相结合,煤泥浓缩池溢流出的循环水进入斜管(斜板)沉淀池的配水区,水流自下而上穿过斜管(斜板)区,循环水中的颗粒会沉降在斜管内,进而滑落至污泥区;净化后的循环水进入循环水池的清水区。 相似文献
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利用FLUENT对新型螺旋斜板沉淀装置的运行工况进行了数值模拟,分别研究进口颗粒体积分数及进口流速两种不同因素的不同工况对沉淀池沉淀效果的影响,通过对小孔处体积分数以及悬浮物的去除率可以看出螺旋斜板的沉淀效率,模拟结果表明它具有很好的去除效率.为了检验螺旋斜板沉淀装置实际的沉淀效果,以及验证模拟结果,进行了相关的实验研究,用来验证模拟的正确性和实际的沉淀效果.实验结果与模拟结果良好的吻合,并且沉淀装置的去除率很高. 相似文献
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某污水厂因项目用地紧张,二次沉淀池采用斜管沉淀池。在运行中发现,存在斜管管顶积泥严重等弊端,不仅影响了后续的处理工序,而且增加了运行维护的工作量。为此,对相应弊端产生的原因进行了分析,并实施了有效地解决措施,进而使出水水质得到了明显改善。 相似文献
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针对深圳某水厂斜管沉淀池沉淀效果差、排泥不畅、沉后水浑浊度偏高,最终导致滤池过滤周期短、滤后水及出厂水浑浊度偏高等问题,将斜管沉淀池改造为A型侧向流斜板沉淀池。改造并优化完成后,沉淀池空间利用率更高,运行更加平稳,对原水水质波动的抗冲击能力也有一定提升。对比相同工艺改造前后的水质效果,发现经过改造优化后,因进水导流区及运行死角的消除,沉淀池运行有效容积由74.1%提升至100.0%,沉后水平均浑浊度下降26%,平均值在0.51 NTU,滤后水平均浑浊度下降19%,平均值为0.13 NTU。运行结果表明,A型侧向流斜板沉淀池改造效果显著,适用于存在相似问题的中小型水厂。 相似文献
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本设计是在平流沉淀池处理的基础上,再串用斜壁沉淀池、砂滤池,利用各池溢流位差不同以进行沉淀、过滤。文中对其设计依据,流程、构筑物及设备参数进行了描述。该装置自1986年建成并投运后,显示了其高效、节能等方面的效益。 相似文献
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<正> 设计斜板隔油池,如同设计斜板沉淀池一样,都是应用比重差分离理论,研究颗粒从水中分离,油珠从水中分离的规律。对斜板沉淀池来说,一般先把液体中的物质——大大小小颗粒,假定为在水中呈分散而非凝聚性以及水流状态呈层流。这样就可以应用理想沉淀池(假定池内各点水平流速相同;进入池内的每个颗粒沉速不变;当颗粒沉降到池底后即不再浮起)对斜板沉淀池进行理论分析。然而,运转实践证实,沉淀过程由 相似文献
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本文主要对污水处理厂中沉淀池的四种类型进行全面比较并以平流式沉淀池为例进行设计计算,并提出沉淀池在运行管理中及设计计算中注意的问题。 相似文献
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一、前言 在水厂生产过程中,对天然水源进行水质净化处理,即原水加混凝剂后,经过混合反应水中胶体杂质凝聚成较大的矾花颗粒,再通过沉淀池除去。常用的沉淀池有平流式沉淀池、辐射式沉淀池和斜管、斜板沉淀池等。 斜管沉淀池是用一组管道并排叠成一定倾斜度,水从管道的一端流动到另一端,这就相当一个很浅很小的沉淀池。它与目前常用的各类型沉淀池或澄清设备相比较显示 相似文献
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该文以某焦化厂废水水处理系统物化段为研究对象,对斜板沉淀池的翻泥现象进行分析。结果表明通过改变沉淀池的配水方式及增加压缩空气搅拌等措施,有效地解决了翻泥的问题,保障了生产的稳定性。 相似文献
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<正> 在纯碱生产中广泛地使用装有不同溶液(如蒸馏废液)的反应器、贮槽和沉淀池,PH值等于10.9~11.5的蒸馏废液含有大量氯化钙和氯化钠的氯离子(重量浓度为98~110g/L)。这种状况可认为蒸馏废液对碳钢的腐蚀性很强,沉淀池的内壁都是用碳钢制做的,沉淀池内壁除全面均匀腐蚀外,局部腐蚀也很强烈,形成了溃烂、小孔,为避免卤水同混凝土——沉淀池主要结构材料的接触,则需要按时并经常进行维修。温度高于60℃时,废液上面形成大量水蒸汽及解吸气体,这些气体是金属在蒸汽气相中 相似文献