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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
我厂水泥磨和生料磨为Φ2.74×3.96m 的二级闭路循环球磨机。过去,一直使用低碳钢材(合碳量<0.3%)煅造钢球,钢球的消耗量较大。生产600号普通水泥,单位球耗为0.8~1.0kg/吨,生产500号矿渣水泥为1.8~2.0kg/吨,生产400号矿渣水泥为2.6kg/吨。为了降低球耗,我们在水泥磨试用了“马铁球”、铬钢球和锰钢铸球,在生料磨上试用了铬钢球。从使用效果看,小“马铁球”和大小铬钢球都比碳钢球好,消耗低。在水泥磨二级磨使用小“马铁球”的效果表明,如果以低碳钢球单位时间消耗量为100,生产400号矿渣水泥时“马铁球”消耗量为14.9,生产500号矿渣水泥时,“马铁球”消耗量为24;生产600号普通水泥时“马铁球”消耗量为35.2。在生料磨使用大小铬钢球时,同样以低碳钢球消耗量为  相似文献   

2.
根据宁国水泥厂磨机钢球国产化试验小组报道,该厂水泥磨试用湖南沅陵航空工业部五三机械厂生产的航空牌Ⅱ型高铬钢球,初见成效。该厂水泥磨尺寸为φ4.5×12.96米,有2  相似文献   

3.
宜兴水泥厂在1985年年初,对一台φ1.83×6.12米开流水泥磨改装了直边形角螺旋衬板,经10个月的生产,已收到如下效果: 一、水泥强度提高通过对相邻的两台φ1.83×6.12米开流水  相似文献   

4.
四川省资中县球溪河水泥厂设计能力为年产7,000吨。配有φ1.5×6.5米普通立窑一座,φ1.2×4.5米生料磨及水泥磨各一台。在这样的设备情况下,该厂通过实行厂长负责制及承包责任制连续三年达到高产优质。1984年生产普通硅酸盐水泥12,800吨,为设计能力的1.83  相似文献   

5.
肖山县水泥厂经改造后现有φ2.2×6.5米水泥磨一台。采用闭路粉磨,80%以上生产525号普通硅酸盐水泥,磨机平均台时产量达到14.5吨,粉磨细度为4—6%(R=0.08毫米方孔筛筛余)。1983年共生产水泥8.16万吨,1984年计划生产8.64万吨,厂内力争完成9万吨。无锡县水泥厂现有一台φ1.83×8米及一台φ1.5×5.7米水泥磨,用粉磨回转窑与立窑  相似文献   

6.
湖北省大冶县水泥厂水泥车间是由一台(?)2.2×6.5米闭路式球磨机和一台(?)1.83×6.4米开路式球磨机进行粉磨生产的。因受厂房及其它条件的限制,(?)1.83×6.4米球磨机不易改造为闭路式生产,加之入磨矿渣水份较大,因此两台磨机的台时产量分别在11.5吨/小时,5.5吨/小时左右徘徊。为提高两磨机台时产量,  相似文献   

7.
我厂的东分厂是油井水泥厂,水泥车间的主要设备是两台φ1.83×6.4米开流水泥磨。因生产 G 级高抗硫酸盐油井水泥要求熟料强度高,细度细(0.08毫米方孔筛筛余为3~4%),比表面积大(3100±100平方厘米/克),又不掺加混合材,因此比较难磨,台时产量一般在5吨左右(原磨矿渣水泥时,台时产量7.5吨),并且细度易跑粗,直接影响着全厂的生产任务和经济效益。为了解决这一难题,我们先对2号水泥磨进行了综合技术改造。经过长时间试用,效果显著。夏季入磨熟料温度较高时(我厂熟料直接入磨),台时产量在8吨以上。冬季入磨熟  相似文献   

8.
北京市继文水泥厂水泥年设计产量为4.4万吨,拥有φ2×9米简易辊式机立窑一座,φ1.5×5.7米生料磨,φ1.83×6.4米水泥磨各一台。生料磨头喂料设备采用四套悬挂式电磁振动给料机及与之配套的电子皮带秤联合控  相似文献   

9.
宁国水泥厂在φ4.5×12.96米水泥磨粗磨仓试用航空牌高铬磨球成功后,又在φ5.0×15.6米的原料磨上试用,取得良好效果。从1989年元月28日装机,到1990年5月24日为止,几次抽样测定球耗平均为13.13克/吨生  相似文献   

10.
一、概况;我厂是年产水泥4.4万吨的小型国营企业。主要设备有Φ2.2×8米机立窑一台,Φ1.5×5.7米生料磨两台,Φ1.83×6.4米水泥磨一台。近几年来,由于使用和掌握了“匀速卸料”新技术,水泥产量超设计能力,超历  相似文献   

11.
邯郸水泥厂有5台φ3×14米闭路三仓水泥磨,一仓和二仓装普钢球60吨,三仓装铁段48.5吨。磨制水泥的细度为2%左右,比面积3400厘米~2/克。台时产量42.5吨。水泥磨球耗0.8公斤/吨水泥。(不包括段耗)每吨水泥耗球费O.6元。全年耗钢球900余吨,价值近70万元。为了提高磨机运转率和降低水泥成本,我  相似文献   

12.
由合肥水泥研究设计院蒋玉灿高级工程师和他的助手董江波等同志研究开发的开流高产管磨机目前已在φ1.83×7.0米开流水泥磨上进行生产试验获得成功。完成的主要技术经济指标如下:  相似文献   

13.
我厂共有4台水泥磨(φ1.83×6.1米开路磨两台,φ2.2×6.5米闭路磨两台),计划合计产量34吨/时。1988年以前均未达到定额,1989年开始磨机合计小时产量持续上升,1991年达到35.70吨/时,超计划定额5%,多产水泥近万吨,取得了较好的效益。请看下表:  相似文献   

14.
高铬球在¢3.5m×10.6m湿法生料磨试用总结四川金顶(集团)峨眉水泥厂我厂生料磨长期以来都使用普通碳钢球,磨耗一般260g/t生料左右。为了进一步降低生料磨球耗,经过近两年的考查,结合我厂水泥磨使用高铬球的成功经验以及在湿法生料磨一仓加入部分高铬...  相似文献   

15.
江西省德安水泥厂是第一批机立窑节能改造示范厂之一。该厂φ1.83×7米闭路生料磨于1990年3月改装沟槽衬板,1990年6月φ1.83×7米闭路水泥磨继之改造。由合肥水泥研究设计院承担设计、供货、安装、调试和达标。截止12月,生料磨增产2.88吨/时,产量提高21.5%;节电5.72千瓦时/吨,电耗降低27.1%。  相似文献   

16.
抚顺水泥厂近年来通过对老设备不断改造,产品逐步向多品种发展。目前主要生产中热525号硅酸盐水泥和低热425号硅酸盐水泥。年生产能力为60万吨。现有φ3.45/3.15/3.45×70米中空干法窑一台,φ3.7/3.3×70米带分解炉窑一台。φ2.5×14米水泥磨五台。粉磨能力大于烧成能力。  相似文献   

17.
我厂初建于六十年代,以后又对烧成车间进行过扩建。现有φ2.5×8.5M塔式机立窑两台;φ1.83×6.12M生料磨两台;φ2.2×6.5M水泥磨一台。由于粉磨系统的扩建工作尚未完成,现年产水泥六万吨左右。过去,生产中主要存在的问题是熟料质量不稳定。85年熟料月平均标号439~549kgf/cm~2,年平均标号为490kgf/cm~2;熟料f·CaO波动于4.5~8.0%,年平均6.37%。生产普通硅酸盐水泥常因安定性不合格,影响出厂。为改变上述情况,1986年3月在云南省建材研究设计院的协助下,开始在我厂推广磷渣矿化剂技术。经过半年来的连续生产取得了一定效果。  相似文献   

18.
江西水泥厂2000吨/天水泥生产工艺线中使用两台国产φ3.5×11米水泥磨,该磨为三仓尾卸磨机,设计产量为50吨/时。投产初期,由于挤压镶砌的各仓衬板经常脱落,影响水泥磨的正常运转,其运转率仅达60一70%,磨机产量为40吨/时。后经技术改造,  相似文献   

19.
由国家建材局合肥水泥研究设计院研制的节能型管磨机,于1992年1月14日在江苏省湾山水泥厂通过了由江苏省建材局组织的技术鉴定。该磨机采用带筛分装置的双层半倾斜隔仓板结构,通过有关工艺参数组合试验,取得了明显的增产节电效果。经湾山水泥厂φ1.83×8米水泥磨生产实践表明,该节能型管磨机在入磨物料粒度大于25毫米的由18.11%上升到  相似文献   

20.
石灰石是水泥工业的主要原料,了解和掌握它的破碎与粉磨特性,对进一步改善水泥原料的粉磨和提高磨机的能力有着十分密切的关系。我厂经过多次研究试验,发现石灰石和水泥熟料的破碎与粉磨性能有很大差别。试验是在化验室φ0.3×0.25米小磨进行的。小磨转数为67转/分,研磨体装载量为15公斤,物料重量1.5公斤,物料粒度为6—9毫米。方法是先把试验物料装在粗磨(卽研磨体直径均为30—60毫米的钢球)粉磨10分钟,然后取出再在细磨(研磨体均为钢段和小钢球)粉磨15分钟。试验是以我厂的水泥熟料为标准,与石灰石进行对此。石灰石是我厂使用的广东花县石灰石和英德水泥厂多瓜铺的硬质石灰石。试验结果见下表:  相似文献   

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