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相似文献
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1.
大庆油田归属油气生产单位管理的35 kV变电站数量多,导致用工总量偏大及电网调度管理困难。变电站实现无人值守能起到提升油田电网综合管理水平、提高电网安全可靠性和减员增效的作用,已成为油田电网建设和管理的发展方向。从电力调度自动化系统、安防与火灾报警系统、通信传输系统及变电站本体改造等方面,探讨了大庆油田35 kV变电站实现无人值守的设计思路。无人值守变电站经过设计优化和规范化管理,供电可靠性和安全性得到了保证,有力地保障了油田原油生产。  相似文献   

2.
随着大芦湖油田的开发深入,大芦湖无人值守变电所暴露出设备老化、抗灾能力差等隐患;同时鉴于6 kV电网网损较高,因此需要将大芦湖变电站改造为箱式变电站,油区电网整体升压为10 kV,以达到降低网损,节能的目的.  相似文献   

3.
为了更好地适应油田建设的标准化、模块化、智能化和数字化发展需求,电力系统作为油气田生产的重要保障,保质保量地快速投入并使用对整个油田开发尤为重要。35 kV橇装式变电站具有占地面积小、工厂预装、现场施工周期短及可重复利用等特点。35 kV橇装式变电站可根据区域用电需求进行调配使用,其在工厂进行模块化生产,减少了现场施工的工作量。大庆油田某35 kV变电站改造工程中,在相同改造范围和设计标准的前提下,对35 kV橇装式变电站与35 kV传统变电站建站模式进行了方案综合对比,同规模下35 kV橇装式变电站占地面积减少35%,工程改造投资降低4%。35 kV橇装式变电站可以满足油田未来开发地面建设增速的要求,在石油领域具有广阔的应用前景。  相似文献   

4.
3月4日,记者在新疆油田公司生产运行处了解到,去年,油田公司将部分油区的35千伏简易变电站改造成为35千伏智能撬装式变电站,不仅大大提高了电网的供电可靠性,而且一年挽回油田停电造成的产量损失约2540吨。  相似文献   

5.
正长庆油田实现5000万吨以后进入稳产阶段,确立了"质量提升、效益提高、持续发展"的转型升级长远发展目标。尤其是今年,面对低油价寒冬,长庆油田精准分析油田勘探开发工作中面临的机遇和挑战,紧紧围绕5000万吨持续稳产和提质增效两大核心,从顶层设计入手,审时度势,精准部署,在油田全方位开展"精细管理  相似文献   

6.
新疆石西油田已进入高含水开发期,油田开采产量与用电量的矛盾一直是油田后期发展的制约因素,为此有必要对油田作业区电力系统进行优化运行研究。通过对石西油田电网运行方式调整、电费支出等相关数据的分析认为,改变用电负荷侧运行方式并对电网进行合理调整,引进先进的节能节电设备,同时淘汰更新用电设备是实现油田电力系统优化的有效方法。采取的措施包括:对10 kV配电网进行供电线路半径优化调整,供配电线路无功补偿,以及配电变压器优化,减少变压器空载损耗;对于出液量变化大的单井采用动态节能装置,平均节电率30%;采用配电线路10 kV故障在线监测系统,对各站配电系统进行在线监测及能耗分析,根据系统能耗变化及各项电能运行参数分析设备的运行变化情况,从而提出合理的节电运行方式。  相似文献   

7.
油田“滚动开发”生产发展模式决定了其配套设施的建设,不可能做到尽善尽美。供配电电网与负荷分配的不合理,配电变压器负荷率偏低、网损率不达标等等的问题造成了油田配电线路功率因素过低、线损过大,使配电网成为油田自身的耗能大户。针对油田电网现状,提出了优化电力网络,降低输电损失;提高电网效率;优化配置无功补偿,提高输配电效率,降低原油生产成本的目的。 电网的优化运行就是指在保证电网安全运行和电压质量的基础上,进行无功功率补偿,使电网的总损耗降为最小。陆梁油田配电网优化运行节能降耗技术,经过近一年多的实验改造,已取得了明显的经济效益。  相似文献   

8.
目前大庆油田电网部分电力设施老化,可靠性降低;系统网架结构不尽合理,负荷不均衡;系统安全隐患较突出,影响电网安全运行;电网受极端天气影响较大,防灾能力不强。针对以上问题采取相应解决措施:更新更换老旧设施,包括更新固定变配电站、移动变电站的设备等;优化调整网架结构,包括变电站增容、新建变配电站、变电站电源线路优化等;治理消除隐患缺陷,包括箱式变密封改造、光纤纵差保护改造、隐患线路及电缆改造等;提升防雷技术水平,包括变电站采用设备户内布置方式、线路采用玻璃材质绝缘子、加装避雷器及在线监测装置、线路采用接地模块、裸导线采用绝缘措施等。通过采用合理的应对措施,能够有效提高油田电力系统的供电可靠性,助力油田生产。  相似文献   

9.
目前大庆油田电网部分电力设施老化,可靠性降低;系统网架结构不尽合理,负荷不均衡;系统安全隐患较突出,影响电网安全运行;电网受极端天气影响较大,防灾能力不强。针对以上问题采取相应解决措施:更新更换老旧设施,包括更新固定变配电站、移动变电站的设备等;优化调整网架结构,包括变电站增容、新建变配电站、变电站电源线路优化等;治理消除隐患缺陷,包括箱式变密封改造、光纤纵差保护改造、隐患线路及电缆改造等;提升防雷技术水平,包括变电站采用设备户内布置方式、线路采用玻璃材质绝缘子、加装避雷器及在线监测装置、线路采用接地模块、裸导线采用绝缘措施等。通过采用合理的应对措施,能够有效提高油田电力系统的供电可靠性,助力油田生产。  相似文献   

10.
通过对长庆油田老油田的地面工艺现状分析,发现老油田进入开发中后期后,站点多、用工多、能耗高等问题突出,与当前开发形势不相适应。结合数字化建设要求内容,采用"关、停、并、转、减"优化简化思路,对长庆老油田进行数字化升级改造。老油田通过数字化升级改造后,达到提高工作效率、降低劳动强度、提升生产过程安全水平、优化劳动组织模式、降低综合成本的效果,是确保油田高效开发的重要手段及技术支撑。  相似文献   

11.
正大港油区位于渤海湾盆地黄骅坳陷中南部,自1964年港5井喜获工业油气流以来,历经50余年的勘探开发,油田发展面临勘探开发对象日益复杂、勘探程度高、后备资源准备不足、油田稳产基础脆弱等一系列难题。为此,中国石油大港油田公司自2008年以来,相继组织开展了两期中国石油天然气股份有限公司重大科技专项攻关,在地质理论认识、勘探开发配套技术创新方面取得了一批重要创新成果,有效支撑了油区规模效益增储、油气持续稳产工作。  相似文献   

12.
油田电网合理化运行是指在保证供电质量和供电可靠性的前提下,使电网处于最经济的运行状态。由于电网的电压等级的不同、使用性质的不同,可将电网划分为供电网和配电网。在电网中,35kV和110kV及以上等级的线路,主要使用于长距离的输电,因此称为供电网,也叫输电网;6(10)kV及以下等级的线路,根据需要,或直接使用、或降压使用,因此称为配电网。由于供电网和配电网有着不同的特点,需力开讨论其合理运行问题。  相似文献   

13.
长庆油田常规标准增压站不具备油气混输功能,且自动化程度较低,为使常规标准增压站能够满足油田数字化管理的需要,需对其进行数字化升级改造。以长庆油田采油五厂沙6增压站数字化改造项目为例,阐述了常规增压站的数字化改造方案。升级改造后的数字化增压站具备油气混输、站内数据采集和实时上传、生产运行状态监控、电子巡井和智能预警报警等数字化管理功能,满足了油田数字化管理和控制的需要,具有较好的经济效益和社会效益。  相似文献   

14.
玛北斜坡区玛131井区被列入中国石油2014年度油气勘探十项重要发现和新的突破,属于新疆油田2015年重点开发区块,该井区将成为克拉玛依油田未来油气储量与产量的新基地,对保证油田产能建设有重要意义。通过阐述玛131井区临近5个油区的开发现状,根据井区产量预测,对周边油区油、气、水处理系统进行了能力平衡分析,根据平衡结果,对油气水流向总体布局进行了技术经济优化比选,综合考虑建设成本及运行费用后,最终确定了适合玛131井区开发建设的油气流向及油气集输方式,使油区建设达到经济效益和社会效益最大化。  相似文献   

15.
油田配电线路中一些主干线路的运行电流远超线路经济电流,造成线路可靠性降低和能耗大幅增加。如果按经济电流选择配电线路主干线截面,可使线路损耗降低并提高配电网供电可靠性,电网的适应性大幅增强,更适应油田的滚动开发。尽管在工程建设之初按经济电流选择线路截面会使投入的建设成本增加,但由于电网的经济运行所减少的电能损耗费用可在短时间内增加成本收回,因此建议油田集油区配电线路按经济电流选择主干线截面,按技术条件选择支线截面。  相似文献   

16.
<正>8月10日,长庆油田日产天然气达9 486万立方米,同比日增501万立方米。这是长庆油田优化发展结构,加快天然气发展步伐,持续深化改革带来的可喜变化。长庆油田以"突破瓶颈、激发活力、提质增效、加强党建"为重点,突出顶层设计,结合油田5 000万吨油气当量的稳产实际,以及企业发展中遇到的深层次问题,具体提出八个方面的改革目标和方向。一是全面搭建深化改革的基础框架。切实加强党对深化改革工作的领导,着力优化油气勘探开发的体  相似文献   

17.
在长庆油田数字化进程中,迫切需要对老油田进行数字化改造。老油田站场规模系列多、建设现状差异大、工艺参数多样化,改造难度大。为此,采取优化简化的方法,以标准化为切入口,对种类繁多的老油田站场进行整合,推广应用撬装化数字化设备,规范各采油厂数字化升级改造的流程和标准,对各类型井、站进行标准化设计,并将标准图广泛应用于老油田数字化改造中,统一了老油田数字化改造标准,使边远井场、站场全面实现数字化管理。  相似文献   

18.
周妍  李震  甘宁  张峰 《测井技术》2021,45(2):196-200
随着油田开发的深入,套损井逐年增多,套破段日趋复杂,常规治理工艺已不能满足治理需求,严重制约了油田长期稳产.针对该难题,研究分析了长庆油田套损井现状、成因及其对油田开发造成的危害.开展了套损井腐蚀机理以及判识技术研究,提出了先期预防技术、后期治理技术等多种措施手段.通过Z271-2井现场试验,采用"井温+噪声+涡轮流量+氧活化+温差流量"系列找漏组合测井,精确找出套损漏点位置,与工程测井曲线所测套损段吻合.后期在漏点处采用套管补贴措施治理恢复产能,目前日产油1.71 t,含水率36.9%.通过套损井综合防治技术研究,长庆油田大幅度节约了成本,取得较好的生产效果.  相似文献   

19.
资讯     
<正>编读往来创新,一场永无止境的挑战胜利油田孤岛采油厂李海鹰贵刊2017年第10期杂志封面故事《长庆油田:五千万吨的自我修养》,读罢令人心潮起伏,难掩激动、振奋之情。在经济低迷、国际油价低位运行的不利局面下,靠着磨练技术内功、升级精细管理,长庆油田持续5000万吨稳产,展现出长庆油田敢于突破传统技术、管理模式的桎梏,大胆探索、主动创新的勇气和智慧,彰显出长庆人为油田负责、  相似文献   

20.
随着油田开发的不断深入,资源接替不足的矛盾日益突出,油田稳产的难度越来越大。2006年黄场、王场东部油区核实产油量呈现出持续递减状态,自然递减率高达38.76%,与2005年相比上升29.28%。在油田开发进入中后期,只有加强油水井管理,控制自然递减率,才能实现持续稳产。  相似文献   

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