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一般来说,高炉每隔15到20年进行一次换衬大修。大型高炉换衬大修以往通常要超过120天。最近,为减少换衬大修期间的产量损失,同时也希望高炉大修后能提高产量、稳定操作、节能减排,缩短换衬大修时间的需求日益增长。新日铁工程公司于2000年研发了"大型模块化施工法"。从那时起,新日铁工程公司在诸多工程中成功实施了高炉换衬大修并大幅缩短了时间。此外,在最近的大型高炉大修项目中,新日铁工程公司开发了大吨位炉缸整体运输方法并在68天内完成了换衬大修。通过换衬大修,安装与高炉稳定操作以及节能减排有关的设备等,提升了冶炼水平。在介绍快速大修技术的同时,也介绍了新设备的技术特点,主要包括干式气体净化设备、出铁场设备及热风炉。这些设备都对高炉节能减排有重要影响。 相似文献
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通过安钢水冶炼铁厂2#高炉在大修改造中应用网络技术的分析,论证了运用网络技术是快速优质搞好高炉大修改造的科学方法。 相似文献
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1.1号高炉大修开炉概况梅山铁厂现有两座高炉原容积1060 m~(3),1985年和1986年相继进行大修,大修后的高炉有效容积分别为1080 m~(3)和1250 m~(3)。在大修改造中采用了串罐无料钟炉顶及其它10余项新技术、新设备。其中1号高炉已于1986年1月15日开炉投产。几个月来的生产实践表明,大修后采用的大多数新技术都发挥了作用,尤其是串罐无料钟炉顶对高炉的操作、顺行起了 相似文献
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1998年宣钢对1260m^3高炉进行了大修改造设计,设计采用新技术、新工艺,解决了影响原高炉高产、低耗、长寿的薄弱环节。介绍了宣钢1260m^3高炉大修改造设计的技术要点。 相似文献
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在高炉大修中采用高炉平移的方法能显著地缩短停炉时间,使铁水损失减少到最低程度,从而使高炉大修取得较好的综合经济效益。本文简要介绍了高炉平移方法及其在高炉大修中的应用。 相似文献
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结合高炉整体推移技术在唐钢3号高炉扩容大修工程中的应用,对高炉整体推移技术的特点进行介绍,论证了实现高炉整体推移技术的技措设施和应注意的问题,可供有关技术人员借鉴参考。 相似文献
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1 引言 柳钢2号高炉(308m~3)大修改造工程于2000年3月15日开始进行,5月16日顺利开炉投产。在2号高炉大修改造设计中。采用了一些先进实用的技术,如高炉本体采用大框架自立式结构,炉顶装料采用串罐式无料 相似文献
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广钢两座进入炉龄晚期的高炉,炉体破损,设备老化,技术经济指标恶化,安全生产受到威胁,对高炉大修刻不容缓,3^#高炉采取易地方式进行大修,既可把高炉停炉造成公司生产减产和降低经济效益的影响降至最低,又能彻底改变高炉对环境的污染状况。 相似文献