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2挡轮装置由于回转窑筒体有一定的安装斜度(3%~4.5%),运转时,窑筒体在自重分力的作用下会滑向低端,为了限制其轴向位移,必须设置挡轮装置。挡轮装置按工作原理可分为信号挡轮、吃力挡轮和液压挡轮。2.1信号挡轮一般小型回转窑采用信号挡轮。信号挡轮与空心立轴铸成一体,其结构见图10。这种挡轮仅能承受很小的压力,且筒体、轮带的行程仅ZOrum,故只起信号作用,控制筒体上下窜动主要靠调整托轮角度来完成,调整原理见图11。对于一台新安装的窑来说,托轮轴线平行于窑筒体中心线(图11旬,当窑不转时,窑筒体自重产生的下滑分力… 相似文献
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我厂年产30万t熟料湿法水泥回转窑生产线,
窑筒体规格为Φ4m×145m,由6档托轮支承,在二、
三档托轮下游安装有两个液压挡轮,通过液压调节使
挡轮上下移动,挡轮作用于窑筒体外圈的轮带内侧,
使窑体在旋转时周而复始作上下滑动,改变轮带在托
轮上的相对位置,使托轮表面沿轴线方向均匀受力,
促使窑体可以更加平稳地旋转。
1液压挡轮调节系统的组成
液压挡轮调节系统包括油泵站、电控柜、液压缸。
挡轮及挡轮位置检测系统。其中油泵站由电机、油泵。
溢流阀、二个精密节流阀、电磁换向间和滤… 相似文献
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我公司煅烧氧化铝熟料回转窑为湿法直筒窑,采用单筒冷却机,窑规格为Φ4.5m×100m.
1 原窑口结构
原窑口筒体安装结构示意见图1.筒体前端直接安装窑口护铁,在距窑口700mm的位置设置挡砖圈,在挡砖圈与窑口护铁之间采用浇注料保护筒体. 相似文献
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新型单筒冷却机的理论研究 总被引:1,自引:0,他引:1
单筒冷却机是水泥厂常规热工设备之一,它具有热效率较高、运行可靠、操作简单、投资省。动力消耗省、工艺流程简单等优点。在国内,单筒冷却机较多地用于日产1000t以下的水泥熟料生产线,但在设备大型化过程中因受到热交换速率低等问题的制约.如熟料得不到应有的冷却,出机熟料温度高,人窑二次风温度偏低,筒体直径超过窑直径等,未能得到发展,而这些问题在设备规格较小时,由于筒体散热较大则可得到某种程度的缓解。在国外,单筒冷却机虽有用于日产400Ot水泥熟料大型预分解窑生产线上的,但同样受到以上问题的困扰,所占冷却机市场份… 相似文献
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结合中国中材国际工程股份有限公司设计的某10000t/d熟料生产线的回转窑挡轮装置,介绍了挡轮装置的优化设计,其中创新设计了不同与以往1个挡轮的3个挡轮的设置;对其挡轮装置的结构也作了优化,采用了3组轴承,使挡轮受力更加合理,寿命延长。2012年该10000t/d回转窑装备被评为科技进步二等奖,至今已应用于国内外多条生产线,均取得了良好的业绩和效果。 相似文献
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云南红塔滇西水泥股份有限公司有两条1000t/d熟料的预分解生产线,熟料冷却采用φ3.8m/4.3m/3.8m×42m中部扩大单筒冷却机,为目前国内投入使用中产量最高规格最大的单筒冷却机。新型干法窑由于出窑熟料温度高达1400℃,故对单冷机内的耐火材料要求甚严,两台单冷机投入使用3年多来,因为耐火材料的使用问题走了一段弯路,曾经常发生掉砖、大齿圈着火、使用周期极短等问题。经我们积极探索,如今已基本上解决了耐火材料影响单冷机运转率的问题,所配置的耐火砖及浇注料使用周期已达8~11个月。近两年多来,… 相似文献
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0引言
滇西水泥厂有两条日产1000t熟料的新型干法
水泥生产线,熟料冷却采用了目前直径最大的
Φ3.8m/4.3m/3.8m×42m的中部扩大的单筒冷却
机。第一条生产线自点火到1997年底经过反复摸索
及多次改造,使用效果和运转率已经趋于正常,在进
料温度为1300℃左右和产量在1150t/d的条件下,
出料温度可保持在200℃以下,冷却效果达到设计要
求,虽然目前单筒冷却机影响回转窑运转率的事情
已经大大减少,但是仍有几个问题没有很好解决,限
制了单筒冷却机运转率的进一… 相似文献
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<正>我公司4500t/d生产线回转窑规格为Φ4.8m×72m。2014年3月18日11:47窑系统大修后点火升温,28日8:30窑筒体扫描仪显示筒体50m处温度高达338℃,而此部位前后的温度均在200℃左右,29日下午停窑处理。待窑冷却后入窑检查发现,50m挡砖圈前的耐火砖纵向前移窜窑,使部分挡砖圈直接暴露在炙热的气流中,造成此处筒体温度超高。 相似文献
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<正>1基础振动及其原因我公司新型干法熟料生产线自2006年8月投产以来,回转窑运行状况良好。2011年2月后,发现回转窑在运行过程中的振动逐步增大。现场观察和相关测量数据如下:托轮轴瓦温度基本控制在允许的正常范围内,液压挡轮压力保持在3MPa左右;从动轮托轮表面有明显跳跃振动压痕,触摸有明显凹凸感;托轮轴瓦油膜偏厚,且每个托轮之间形成的油膜极不均匀。运行中为保持托轮及轮带表面受力均衡,每班(8h)严格遵守筒体上窜下行一次的运行制 相似文献
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1工序工艺技术要求我厂Φ16m/19m×39m小型白水泥回转窑采用回转筒对出窑熟料进行一次性洒水漂白工艺。按工序工艺技术要求尽可能提高出窑熟料温度,保证熟料落入漂白筒时温度高于1200℃,熟料被水完全浸湿降温后能迅速与水分离,严格控制熟料出回转筒... 相似文献
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我公司有2台Φ3.2m×52m带五级旋风预热器的回转窑,产量600t/d。由南京水泥设计院设计,洛阳矿山机械厂制造,1994年12月投入试运转。1使用中出现的问题设备从1994年12月至1995年6月运行基本良好,但从1995年7月开始,回转窑窑口筒体出现局部变形,最终导致窑口经常掉砖、窑口护板脱落、窑头密封不好,容易漏料。2窑口筒体变形原因分析1)出窑熟料温度高。由于工艺方面决定,出窑熟料温度1000℃左右。窑口筒体是由Q235-A钢板卷制焊接而成,厚度为50mm,高温后表面氧化,氧化层不断脱落,筒… 相似文献
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1存在的问题我公司拥有一条12000t/d熟料生产线,与熟料生产线配套共有4套辊压机(RP170-120)+管磨(中4.2m×14m)水泥联合粉磨系统,在夏季高温季节生产P·O42.5或P·O52.5级水泥时,经常因后滑履瓦温度超过75℃而跳停。为了保证水泥磨正常运行,我公司被迫在熟料拉链机、入磨皮带、磨机筒体淋水以降低入磨物料及筒体温度,但随之而来的是质量及环境问题。我公司考虑过提高水泥磨滑履温度的连锁保护值,但又担心在长期高温状态下影响水泥磨的运行安全,因此水泥磨磨尾滑履温度成为制约水泥磨连续运行的主要因素。 相似文献
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对于新型干法窑来讲 ,其窑口具有如下特点 :①窑口热流量大 ,冷却带很短甚至没有 ,窑口环境十分恶劣(出窑熟料1300℃~1400℃ ,二次风温1000℃~1200℃) ;②产量大 ,窑口材料磨损加剧 ,容易造成窑口筒体的过热变形 ;③筒体温度高 ,热膨胀大 ,材料强度衰减严重 ;④操作稍有不慎 ,窑头容易出现正压。因此 ,其窑口筒体的寿命相对较短。我厂拥有两条RSP型预分解窑(规格Φ4×60m) ,运行近10年已更换过4次窑口筒体。现把我们的做法做一下简单总结 ,以期能成为引玉之砖。窑口筒体的更换可简单分为备件准备、窑筒体划… 相似文献