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我公司2台Φ2.5m×40mNH型五级旋风预热器窑于1991年建成投产,运转至今显现了热耗高、生产规模小等问题。1999年10月和2000年10月分别对1号窑和2号窑进行增设分解炉的技术改造,到2001年5月2台窑都达到正常运行。台时产量稳定在19~20t/h、运转率在85%以上、入窑表观分解率达到90%,各项指标都优于原设计目标。1改造方案及目标1.1方案在原五级旋风预热器框架旁增设辅框架安装1台MFC型分解炉;改造原窑头罩,加大其尺寸并从顶部抽取三次风,通过新增三次风管送入分解炉;在原煤粉仓下设分… 相似文献
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0引言 小型五级旋风预热器窑的规模大多为 300t/d和 600t/d水泥熟料,规格多为Φ 2.5m× 42m、Φ 2.7m× 48m和Φ 3.2m× 52m。有人将它归为新型干法生产线,因而认为其熟料的配料方案和煅烧操作应与大型预分解窑一样。实际上,小型五级旋风预热器窑由于未设分解炉,生料入窑分解率低,加上大多采用单筒冷却机,二次风温度不高以及窑的直径小致使单位熟料的窑筒体表面散热损失大等原因,窑内熟料煅烧温度不高,因此其熟料的配料方案和煅烧必然不同于大型预分解窑。本文拟在分析五级旋风预热器窑的热工特性基础上,讨论其配料方案及熟料… 相似文献
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预热器窑增产节能改造 总被引:1,自引:0,他引:1
近年来,陕西赛特机械设备有限公司采用顶分解技术先后对陕西社会水泥有限责任公司φ2.7m×42m五级预热器窑、陕西礼泉秦岭水泥有限责任公司φ12.5m×45m立筒预热器窑等生产线进行了技术改造,在陕西勉县温泉水泥有限责任公司φ2.8m×45m回转窑新生产线建设中亦采用了预分解技术。实践证明,对原日产熟料200t/d左右的“泾阳 相似文献
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我公司Φ3.0m×48m五级旋风预热器窑生产线,1993年投产以来,一直使用石灰石、页岩和铁粉3种原料进行配料,熟料产质量非常稳定。2004年开始应用工业废渣—熔渣配料,目的是减少熔渣对城市的污染,提高窑产量,降低水泥生产成本。1原燃材料熔渣是高炉熔炼生铁时生成的一种熔融态的液 相似文献
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0引言
越南Kienkhe水泥公司原有一条240t/d机立窑生产线,2003年8月由我院提供设计及部分关键设备,并负责设备安装、调试,将烧成系统改造为300t/d五级旋风预热器窑,采用100%无烟煤煅烧,其生料磨、水泥磨系统不变。2005年1月生产线点火试生产,2005年5月通过168h考核。 相似文献
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我厂2500t/d熟料生产线采用的是Φ4.0m×60m回转窑、双系列五级旋风预热器和TDF型分解炉。本文结合该生产线在生产过程中遇到的问题谈一点对窑皮的认识和体会。1生产中遇到的问题及其对窑皮的影响1.1原料成分不稳定,有害成分含量高进厂石灰石品种多,质量控制困难。原料虽经预均 相似文献
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2002年,我们将陕西社会水泥有限责任公司2000年初建成的一条2.7m×42m“邗江型”五级旋风预热器窑改造成XDF炉型600t/d级预分解窑。仅停产70天,就完成全部改造工程,并实现试产、达标、达产一次成功。2002年11月份平均熟料产量为624t/d,超过了设计指标。1改造内容1.1煤粉制备系统选用高效节能细碎破碎机降低原煤入磨粒度,使1.7m×2.5m风扫煤磨产量稳定在4.0t/h以上,满足了窑改进后对煤粉量增加的需要。1.2窑头部分增加分解炉供煤系统;用四通道煤粉燃器代替三通道煤粉燃烧器;窑… 相似文献
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近年来,我院对多条600~2000t/d新型干法生产线进行了不同程度的改造,均取得了明显的效果。实践证明,应用现代窑外分解技术对早期的新型干法生产线进行改造投资省,按新增产量计算投资费用在200~300元/t;改造工期短,在充分地作好准备工作的前提下,可利用工厂正常大修期间分阶段完成,对生产的影响小;无须进行生产培训,工厂都有多年的生产经验,改造后很快就能适应生产需要;增产、节能效果明显,改造后短期内即可达到目标。近期我院对山东鲁南水泥有限公司2条2000t/d生产线进行全系统改造,总费用为2500… 相似文献
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0引言汉中公路建材有限责任公司的前身是城固县猫山水泥厂,1998年该公司对其厂进行购并,并将原有的1条Φ2.5m/2.7m×42m杭州型立筒预热器窑改为Φ2.8m/2.7m×42m五级旋风预热器窑,水泥生产能力由原来的4万t/a提高到了6万t/a。为了充分发挥该系统的作用,进一步提高回转窑的产量,2001年6月由陕西省建材设计研究院采用预分解技术对烧成系统进行改造,使熟料产量由原来的8t/h提高到14t/h(设计产量13t/h),熟料热耗由原来的5370kJ/kg降至3964kJ/kg(设计熟料热耗4180kJ/kg),… 相似文献
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<正>1存在的问题旋窑生产线,空气炮在预热器上发挥着非常重要的作用,空气炮效果发挥的好坏,不仅影响回转窑巡检工工作量的大小,而且影响熟料烧成的产质量。我公司6000t/d熟料生产线开始设计预热器上安装有两套空气炮现场控制单元,其中C3,C4筒空气炮为一个控制单元,C1,C2筒和窑尾烟室空气炮为一个控制单元(空气炮布置见图1)。在生产过程中, 相似文献
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我公司五级旋风预热器窑规格为φ3.2m×52m,设计能力为600t/d,2004年增加分解炉后,设计能力提高到1000t/d,7月投产使用,8月即出现预热器C5挂筒脱落事故,造成堵物料导致停窑. 相似文献
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弥勒河湾水泥公司2 500 t/d熟料水泥生产线于2010年建成后生产一直不正常,烧成系统产量偏低,窑尾系统塌料频繁,C1筒出口温度偏高。根据现场调研分析,中材装备集团有限公司南京分公司对其窑尾预热器系统采用并实施了NST-I型喷旋结合分解炉技术、半圆半方无集料鹅颈管结构、调整旋风筒内筒尺寸、整流器技术、侧挂式小挂片内筒、月牙形锁风阀、大倾角弧形撒料装置等措施的技术改造。改造后效果显著,熟料产量提高近400 t/d,C1出口温度降低37℃,塌料现象彻底消除。 相似文献
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1项目概况黔南州惠水泰安水泥有限公司7500t/d熟料水泥生产线,2009年8月委托天津水泥工业设计研究院有限公司进行设计,经过近两年的设计和开发、设备采购、施工、安装、调试,于2011年8月顺利投料并达标,是目前全部主机设备国产化且单线产能最大的水泥生产线。 相似文献
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近年来,我院陆续承担了安庆、邗江水泥厂600t/d生产线的设计,现将其设计特点及运行情况公诸同好。1 主要设计特点1.1 工艺过程特点 (1)生料粉磨选用Φ2.8×10m中卸烘干磨或HRM1900立式磨。 Φ2.8×10m中卸烘干磨系统为600t/d五级预热器旋窑生产线配套系统,磨机最大装球量52t,主电机功率800kW,入磨物料综合水分≤5%,生料水分≤1%,入磨石灰石粒度≤25mm,生料细度(0.8mm筛余)10%,设计台时产量45~48t/h。该系统具有对原料适应性强、烘干能力好、粉磨效率高等特点。 相似文献
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上海富磊安装有限公司于2004年收购了辽宁阜新东方水泥厂。该厂有一条!2.5m/2.8m×44m带“邗江型”五级旋风预热器回转窑生产线,原设计产量为300t/d,设计热耗为4389kJ/kg熟料,但熟料实际产量只有220t/d,熟料实际热耗为4765kJ/kg熟料,均未达到设计指标。为了降低能耗、提高产质量,上海富磊安装有限公司于2004年9月邀请国内7家单位参加技术改造工程设计投标工作,最后选定北京四方联科技有限责任公司进行技术改造工程设计。该工程于2005年5月投产,投产后达到了比较理想的效果。按照2004年7~8月生产数据,以及2005年11~12月生产数据进行统计,… 相似文献